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汽轮机低压调节级动叶片水蚀分析

专 论 C石 油 化 T 腐 蚀 与 防 护 onosio13ProtectioninPetrochemica1Industry 2 0 1 2 . 2 9 ( 6 ) · 4 3 · 汽轮机低压调节级动叶片水蚀分析 周文远 ,朱正写,王 鹏 ,纪绣涛 (中国石油兰州石化公司,甘肃 兰州 730060) 摘要:烯烃装置裂解气压缩机组大检修期间发现汽轮机低压调节级动叶片 “蜂窝状点蚀”现 象比较严重,对应的静叶片及后2级静叶片也有点蚀现象。分析发现利用湿蒸汽对汽轮机吹扫的 方法存在缺陷,在主蒸汽降温的过程中只考虑了高压缸防水蚀的影响,忽略了抽汽背压不可控 ,导 致低压缸进汽压力相对该处的进汽温度过高,部分蒸汽产生冷凝液,蒸汽中夹带的水滴撞击在动 叶片出汽边背弧上,致使材料疲劳破坏形成水蚀。根据操作经验和理论分析确定:吹扫工况时,低 压调节级的进汽压力应低于 170℃时的蒸汽饱和压力,抽汽压力应低于0.8MPa,并g-1用蒸汽管网 改造,控制抽汽压力在0.4 ~1.6MPa。通过优化操作参数完全可以避免低压调节级动叶片水蚀。 关键词:汽轮机 动叶片 水蚀分析 湿蒸汽 抽汽压力 中图分类号 :TE986 文献标识码 :A 文章编号:1007一O15X(2012)06—0043—03 烯烃装置裂解气压缩机 101一J及其控制系统 怀疑是蒸汽 品质有 问题 ,因 Cl一含量高而发生 为从意大利新 比隆公司引进 的成套机械设备,汽 点蚀 。调查蒸汽 品质定期分析记录 ,发现 Cl一 轮机为抽汽凝汽式 ,利用裂解炉产生 的 10.2MPa 等含量没有发生超标现象 ,说明蒸汽品质是合 超高压蒸汽驱动,抽出1.55MPa中压蒸汽进入中 格 的。 压蒸汽管网。该机采用 505E调速器进行控制, 经过仔细观察发现这种现象仅发生在低压调 具有较高的自动化水平 ,控制简单 、操作方便。 节级附近 ,且集 中在低压调节级动叶片背弧出汽 裂解气压缩机 自1996年投用 以来一直运行 边缘 ,约占整个叶片 1/3高度范围内,见图 1。在 很平稳,但 由于受水质影响,曾多次发现透平机内 低压调节级静叶片及其后2级的静叶片上的内弧 部各机件上有溶性盐类垢层,使得透平机的效率 面上也发现了零星 的点蚀坑,腐蚀程度 由强到弱 降低 ,蒸汽耗量增加,影响透平正常的功率输出, 不规则的排列,见图2。在低压凝气侧动叶片上 甚至导致压缩机无法运行。针对这种情况,以往 只有一层红褐色 的氧化物 ,除去氧化物没有发现 采取停车后进行N 开车,用湿蒸汽对透平进行除 任何腐蚀坑点。 垢,取得了较好的效果。但此方法需停车后再开 车,经济损失较大,且影响装置的连续、平稳运行。 因此 自2003年以后,在不停车的情况下用湿蒸汽 吹扫的方法去除透平结垢,以提高压缩机长周期、 高负荷的运行能力。 1 低压调节级动叶片腐蚀 在 2011年大修期间,发现该汽轮机低压调 节级动叶片 蜂窝状点蚀现象比较严重,对应的 静叶片及后 2级静叶片也有点蚀现象。点蚀特 图1 动叶片背弧的水蚀情况 征为:各叶片 内、背弧分布有褐色铁锈样盐垢 ,

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