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“连通管”法消烟加煤在66—4型焦炉上的应用.pdf

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“连通管”法消烟加煤在66—4型焦炉上的应用

第 38卷第 4期 现 代 冶 金 Vo1.38 NO.4 2010年 8月 M odernM etallurgy Aug.2010 “连通管’’法消烟加煤在 66—4型焦炉上的应用 李发国 (江苏苏钢集 团有限公司,江苏 苏州 215151) 摘要 :分析 了66—4型焦炉加煤效果差的原因,介绍 了 “连通管”法消烟加煤的改造方案、工艺原理、操作措施及取得 的效果 。 关键词 :连通 管法;工艺改进 ;消烟加煤 中图分类号 :TQ520.5 不通畅。平煤初期 ,炭化室的煤呈 2个锥形,加煤孔 引 言 区域的煤将炉顶空间隔成 2段 ,桥管处高压氨水喷 射产生的吸力发挥不出作用 ,造成大量荒煤气和粉 江苏苏钢集团有限公司 (以下简称 “苏钢”)焦化 尘外逸 。 厂 66—4型焦炉于 1991年投产,采用顶装 、高压氨水 喷射法消烟加煤 。由于该焦炉 已处中后期阶段 ,消烟 2 “连通管”法消烟加煤改造 加煤效果变差,尤其是推焦机平煤过程中荒煤气、粉 尘逸出量大 ,严重污染焦炉炉顶操作环境 ,急需进行 通过上述原因的分析,苏钢焦化厂除了进行焦 工艺改进 。 炉炉面平整度处理外 ,还重点进行 了 “连通管”法消 烟加煤改造 ,以消除平煤过程中出现的大量荒煤气、 1 顶装、高压氨水喷射法消烟加煤现 粉尘外逸的现状。 状分析 2.1 改造 内容 1.1 工艺原理 “连通管”法消烟加煤改造示意图如 图 1所示, 装煤时在桥管部位喷射高压氨水 ,使上升管和 将加煤筒机、焦侧用一钢管连通 ,然后连接至相间一 炉顶空间形成较大吸力 ,把装煤时发生的煤气和烟 炭化室焦侧加煤孔上。 尘及时、顺利地导入集气管 内,避免出炉污染环境 。 1.2 原因分析 通过效果 比对及现场情况分析,其主要原 因有 以下几点 : (1)炉面不平 ,加煤孔圈与加煤车下套筒接触不 严密,造成 “短路”。随着炉龄老化 ,炉顶缸砖磨损、加 图 1 “连通管”法消烟加煤改造不 葸 图 煤孔铁圈烧损加剧 ,焦炉炉面出现凹凸、加煤孔座长 2.2 “连通管”消烟加煤改造工艺原理 高已成了不争的事实。当加煤操作时,因炉面不平 , 加煤孑L圈与加煤车下套筒接触不严密,造成 “短路”, 苏钢 66—4型焦炉采用的是 9—2推焦顺序方法, 大量空气被吸入 ,影响了消烟加煤效果。 如本串出 1号笺 ,则下 串出3号笺。本工艺将正在加 (2)平煤过程中,尤其是平煤操作的初期 ,因2 煤炉号炭化室发生的部分荒煤气 、粉尘等污染物 ,通 只加煤孔区域 的煤堵塞 ,造成了炭化室 的炉顶空间 过 “连通 管”导至相 间炭化室 (如 出 1时 ,连接至 收稿 日期 :2009一n一23 作者简介 :李发 国(1973一),男 ,工程师 。电话 :(O512 22 现 代 冶 金 第 38卷 3 ),利用该炭化室熟焦 、煤气发

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