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某焦化厂荒煤气导出系统堵塞事故原因分析及对策
2014年第 3期 冶 金 动 力
总 第 169 期 M匝TALLURGICALPOWER 31
某焦化厂荒煤气导出系统堵塞事故原因分析及对策
赵春辉
(宝钢集团八钢公司安全监督部,新疆乌鲁木齐 830022)
【摘 要】介绍了某焦化厂一次荒煤气管道堵塞事故的过程,对事故原因进行详细分析 ,提出了对应的防
范措施。
【关键词】集气管;堵塞;氨水;荒煤气
【中图分类号】TQ547.8 【文献标识码】B 【文章编号】1006—6764(2014)03—0031—02
Causesofa BlockageAccidentin theExportSystem ofRaw Coking Gas
ata CokingPlantand Countermeasure
ZHA0 Chunhui
(SafetySupervisionDepartmentofBayiIron&SteelCo.,BaosteelGroup,Urumqi,Xinjiang830022,China)
A【bstract】Thecausesofablockageaccidentintherawgaspipelineofacokingplant
wasanalyzed nad correspondingpreventivemeasuresweregiven.
K【eywords】Collector;blockage;ammonia;rawgas
1 引言 风机系统逐渐正常运行,系统恢复正常。27日再次
2012年 12月 27日,某焦化厂捣固焦炉在停炉 发现集气槽压力偏大不稳定,荒煤气系统无法顺利
定修过程中,由于操作不当,导致集气管堵塞事故, 导出,焦油盒再次翻水,判断荒煤气系统堵塞,被迫
先后两次停产,造成焦炉集气管损坏、纵拉条拉断, 停炉对荒煤气导出系统进行清理。12月30日,捣固
除尘车道轨变形等设备损失。同时由于事发时处于 焦炉再次投入生产,12月31Et,5:30焦油盒再次翻
冬季,气温达到一25℃,事故处理过程中,大量的作 水。综合判断荒煤气系统堵塞,被迫再次停炉对荒煤
业人员处于寒冷、高空、有毒有害、有限空间等危险 气导出系统进行清理。
作业条件下,承担较大安全风险,事故教训极为深 3 原因分析
刻。 捣固焦炉荒煤气导出系统堵管现象主要表现
2 事故经过 在:煤尘堵塞桥管、阀体及吸气管道,焦油及软沥青
该厂发生事故的捣固焦炉 ,自2005年投产以 堵塞焦油盒、大量焦油堵塞吸气管道,造成荒煤气、
来 ,生产运行正常。2012年 12月 17日,由于订单需 氨水、焦油无法正常导出,集气槽压力显示400Pa,
求 ,开始生产等级外焦炭,配煤采用 60%的气煤,生 煤气净化系统增加风机吸力仍无法保证集气槽压
产 10天后基本正常,表现比较明显的是煤气净化系 力。
统初冷器阻力上升较快。12月26日,分厂组织一次 焦炉集气槽使用消防水冷却,由于冬季消防水
停炉定修,停煤气风机煤气进行放散,同时定修更换 温度 1O℃左右,造成冷却下来的焦油流动性差,焦
循环氨水泵出口阀门(由于出口阀门不严,备机故障 油无法被循环氨水带走,沉积在集气槽和吸气管中,
1个半月未能检修,必须停泵更换阀门)。12月26日 堵塞焦油盒,造成大量氨水从焦油盒处翻出。又因为
在焦炉煤气放散4h以后,13:1O停氨水泵 ,集气管 消防水喷洒冷却煤气效果较差,造成集气槽局部高
煤气采用消防水进行冷却。15:30发现捣固焦炉上 温。凝结在桥
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