渣油型氮肥厂硫化物泄漏危害与防治.docVIP

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渣油型氮肥厂硫化物泄漏危害与防治

渣油型氮肥厂硫化物泄漏危害与防治 摘要:对硫化物物料泄漏引起循环水水质恶化进行了 分析 ,就如何抑制系统的腐蚀,提出了采取的相应措施,针对化肥厂循环水物料泄漏引发的后遗症,提出了药剂的选用 问题 。 关键词:硫化物 腐蚀 危害 防治 前言 2000年,渣油型化肥 企业 由于原料价格的连续上扬和尿素市场的持续低迷,九江大化肥在8月15日被迫停产,2001年2月份恢复生产。大多数冷换设备处于长期停车状态,由于缺乏统一的管理,一些工艺侧走酸性硫化物的冷换设备腐蚀相当厉害,加之自2001年6月份以来,高含硫渣油原料在加工过程中更加剧了冷换设备的腐蚀,造成酸性硫化物往循环水系统泄漏,硫化物的泄漏加剧了循环水系统的腐蚀,破坏了水稳剂的原有成分,水稳剂失去了原有的阻垢缓蚀作用,如若处理不当,势必会加速其它冷换设备的腐蚀。因此如何面对化肥厂长期停车的设备腐蚀问题,硫化物泄漏时如何正确处理水质,抑制系统腐蚀的恶化趋势,以及如何处理泄漏后出现的后遗症,这是 工业 水处理技术人员面临的一个新课题。 1.硫化物泄漏症状 余氯测不出来(<0.1) PH值下降 总磷升高 泄漏初期水质发白 泄漏后期生物粘泥繁殖迅速 SO42-含量升高 前表明系统泄漏入还原性的物质,硫化物在硫细菌和硝化细菌的作用下,最终被氧化成硫酸和硝酸,并且氨和硫化物消耗液氯,致使余氯测不出来,但根据点现象来看,水稳剂配方是以有机膦酸盐、多元共聚物、锌盐为主,缓蚀薄膜主要由Ca、Zn和P所构成,由于余氯长期不合格,系统加大了杀菌剂的投加力度,此举就好比系统不停车清洗,将覆盖在金属表面的缓蚀膜清洗下来,系统中Zn离子含量增加,此时水中只要存在少量的硫化物,就极易形成难溶的白色沉淀硫化物ZnS,此是水质发白的主要原因,因此可以排除系统漏氨的可能性,为有针对性的查找硫化物的泄漏来源,将合成氨装置的EA103作为主要监测对象,对其进出口的PH、浊度、硫化物进行分析,主要分析指标见表1。 表1:EA103进出口水质及循环水水质变化表 序号 PH 浊度mg/l 硫化物mg/l 循环水 进口 出口 进口 出口 进口 出口 硫化物 SO42- 1 8.56 7.58 10.41 14.58 0.749 3.164 0.81 132.6 2 8.69 7.65 6.66 4.16 0.104 2.01 0.223 112 从表1分析数据来看,EA103出口PH值比进口下降近1个单位,出口硫化物比进口约大近20倍,由于EA103的泄漏致使循环水系统硫化物、SO42-含量上升,SO42-含量平时只由补充水带入,最高只达80mg/l,SO42-含量升高为硫酸盐还原菌提供了丰富的营养源。 以下结合图1来说明酸性硫化物泄漏后(2001年7月份)PH值、浊度和总磷的变化关系,在碱性全有机配方系统中,PH值正常控制范围在8.5~9之间,而随着酸性硫化物的泄漏,PH值下降幅度较大,由图1可以看出,PH值下降最低为7.10,同时浊度上升至7.50 mg/l,总无机磷上升至6.92mg/l。 图1:硫化物泄漏PH、浊度、总无机磷变化曲线图 主要原因(1)、酸性硫化物的泄漏,将原沉积的磷酸盐垢清洗下来;(2)、由于PH值下降,加速了原水稳剂配方中的聚磷酸盐的水解。从图1中还可以看出,在泄漏初期,浊度控制比较好,可能原因是碳黑物料的泄漏,由于碳黑的吸附性极强,吸附在冷却塔的填料上,整个冷却塔成了一个天然的过滤器,同时粘泥也极易吸附在碳黑上,沉积在冷换器的表面,因此浊度偏低。而在后期,由于碳黑量的积累,同时积聚在碳黑上的微生物繁殖迅速,粘泥量高达100ml/m3,整个水质全面恶化。后通过加大置换量和旁滤池反洗力度,将浊度控制在一定的范围内。 2.硫化物泄漏的危害 硫化物泄漏后,循环水系统腐蚀速率和粘附速率急剧上升,比泄漏前平均分别上升了196%和86.6%,从表2垢样分析结果来看,550灼烧减量平均为20%以上,表明沉淀物由菌胶团、藻类、软泥、原生动物以及由微生物分泌物所粘附的有机物、无机物、化学污染物等组成。 由于在泄漏后加大了杀菌力度和旁滤池反洗频率,很好地控制了循环水系统的细菌数目。灼烧减量在泄漏前后变化不大。 表2:垢样分析结果 日期 550灼烧减量 950灼烧减量 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 ZnO P2O5 酸不溶物 粘附速率 mcm 腐蚀速率mm/a 2001年5月 24.24% 11.47% 26.07% 6.14% 12.16% 4.55% 6.09% 3.69% 1.20% 12.69 0.103 2001年6月 20.40% 10.74% 15.70% 4.04% 25.50% 4.98% 7.17% 4.68% 1.23% 19.84 0.131 2001年7月 14.

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