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xxxx电厂脱硫增效剂试验报告
xxx电厂
脱硫增效剂现场试验报告
xxxxxxxx有限公司
xxxxxxx处理技术研究所
2014 9
年 月
目 录
一、实验目
二、试验对象及基本状况简介
三、试验主要过程
四、实验结论
五、可能存在问题及解决方法
六、经济效益初步估算
一、试验目的:
1.在原有运行工况条件下,通过增效剂的投加,提高脱硫效率,减
少二氧化硫的排放;
2.在保证脱硫效率、达到环保排放要求的前提下,在原有运行工况
基础上,停用一台循环浆液泵,降低能耗。
二、试验对象及基本状况简介:
试验对象:xxx 电厂1#、2#发电机组
装机容量:单台机组装机容量330MW
运行现状及基本参数:
3
1、对于一台机组来说,浆液容积约1350m ;浆液PH通常控制在
3
5.3-5.7;浆液密度是1100-1200kg/cm ;氯离子要求小于
20000mg/L,通常在15000mg/L;进吸收塔含尘量小于50mg/Nm3
3
(实际运行偏高80~90mg/Nm );
2、对于一台机组来说,一个吸收塔共有4 台循泵,功率分别是:
560(1#)-630(2#)-710(3#)-710(4#)kwh;
3、4 台机组的脱硫废水并联在一起;对于4 台机组的吸收塔来说,
3 3
每天循环用水5000m ,每天排水400 m ;
4、试验前运行脱硫处理效果:脱硫吸收塔进出口二氧化硫数据:进
3 3
口通常在4500-6000mg/Nm ,出口通常在100-150mg/Nm ,脱
3
硫效率97%-98%,环保实际要求小于200mg/Nm ,可以达标;
5、目前现场单台吸收塔的浆液循环泵的运行方式:一般为开3停1;
三、试验主要过程
本次实验于9月13 日~9月18 日于xxx 电厂实施。
3.1试验主要步骤:
维持加药前后运行工况相对稳定:
◇采集加药前工况条件主要运行参数;
◇基础投加;
◇采集加药后主要运行参数;
◇根据实际运行状况,对 1#机组、2#机组脱硫吸收塔浆液循环泵进
行开2停2工况运行的试验,进行数据采集。
3.2试验加药情况:
1、于2014年9月13 日9:40进行基础投加,分别投加于1#、2#、
4#机组脱硫吸收塔地坑;投加浓度600mg/L,以每台脱硫吸收塔浆
3
液容积约1350m 计,增效剂投加量800kg/台;
2、 2014年9月14 日10:00补加增效剂75kg/台;
3、 2014年9月15 日10:00补加增效剂50kg/台;
4、 2014年9月15 日23:00补加增效剂50kg/台;
5、 2014年9月16 日10:00补加增效剂50kg/台;
6、 2014年9月16 日4:00补加增效剂50kg/台;
7、 2014年9月17 日10:00补加增效剂50kg/台;
8、2014年9月18 日10:00补加增效剂50kg/台;
3.3、试验主要数据:
加药前主要数据采集
1#机 2#机
负荷MW 280左右 300左右
入口二氧化硫mg/Nm3 4668.45
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