xxxx电厂脱硫增效剂试验报告.pdf

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xxxx电厂脱硫增效剂试验报告

xxx电厂 脱硫增效剂现场试验报告 xxxxxxxx有限公司 xxxxxxx处理技术研究所 2014 9 年 月 目 录 一、实验目 二、试验对象及基本状况简介 三、试验主要过程 四、实验结论 五、可能存在问题及解决方法 六、经济效益初步估算 一、试验目的: 1.在原有运行工况条件下,通过增效剂的投加,提高脱硫效率,减 少二氧化硫的排放; 2.在保证脱硫效率、达到环保排放要求的前提下,在原有运行工况 基础上,停用一台循环浆液泵,降低能耗。 二、试验对象及基本状况简介: 试验对象:xxx 电厂1#、2#发电机组 装机容量:单台机组装机容量330MW 运行现状及基本参数: 3 1、对于一台机组来说,浆液容积约1350m ;浆液PH通常控制在 3 5.3-5.7;浆液密度是1100-1200kg/cm ;氯离子要求小于 20000mg/L,通常在15000mg/L;进吸收塔含尘量小于50mg/Nm3 3 (实际运行偏高80~90mg/Nm ); 2、对于一台机组来说,一个吸收塔共有4 台循泵,功率分别是: 560(1#)-630(2#)-710(3#)-710(4#)kwh; 3、4 台机组的脱硫废水并联在一起;对于4 台机组的吸收塔来说, 3 3 每天循环用水5000m ,每天排水400 m ; 4、试验前运行脱硫处理效果:脱硫吸收塔进出口二氧化硫数据:进 3 3 口通常在4500-6000mg/Nm ,出口通常在100-150mg/Nm ,脱 3 硫效率97%-98%,环保实际要求小于200mg/Nm ,可以达标; 5、目前现场单台吸收塔的浆液循环泵的运行方式:一般为开3停1; 三、试验主要过程 本次实验于9月13 日~9月18 日于xxx 电厂实施。 3.1试验主要步骤: 维持加药前后运行工况相对稳定: ◇采集加药前工况条件主要运行参数; ◇基础投加; ◇采集加药后主要运行参数; ◇根据实际运行状况,对 1#机组、2#机组脱硫吸收塔浆液循环泵进 行开2停2工况运行的试验,进行数据采集。 3.2试验加药情况: 1、于2014年9月13 日9:40进行基础投加,分别投加于1#、2#、 4#机组脱硫吸收塔地坑;投加浓度600mg/L,以每台脱硫吸收塔浆 3 液容积约1350m 计,增效剂投加量800kg/台; 2、 2014年9月14 日10:00补加增效剂75kg/台; 3、 2014年9月15 日10:00补加增效剂50kg/台; 4、 2014年9月15 日23:00补加增效剂50kg/台; 5、 2014年9月16 日10:00补加增效剂50kg/台; 6、 2014年9月16 日4:00补加增效剂50kg/台; 7、 2014年9月17 日10:00补加增效剂50kg/台; 8、2014年9月18 日10:00补加增效剂50kg/台; 3.3、试验主要数据: 加药前主要数据采集 1#机 2#机 负荷MW 280左右 300左右 入口二氧化硫mg/Nm3 4668.45

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