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应用多节点节能组合技术提高系统效率

应用多节点节能组合技术提高系统效率 陈超 (大庆油田有限责任公司第一采油厂) 摘要 针对影响抽油机系统效率的主要 因素 ,开展 了井下高效气液分离、降低抽油杆运动 阻力、电动机能量补偿和全周期平衡抽油机的技术研究。在抽 油泵、抽油杆柱 、抽 油机电动机 和减速箱上 ,采取 了多节点节能组合技术,提高了抽油机系统效率 ,降低 了举升单耗 。为 十 二五”期间突破抽油机并应用复合节能措施瓶颈,进一步提高系统效率提供了依据 关键词 抽 油机 多节点节能组合技术 系统效率 D0I:10.3969/i.iSSB.2095-1493.2011.O4.O1O 机能耗增加幅度为4.2%。如果能实现油井免清蜡生 1 问题 的提 出 产,将会提高抽油机泵效和系统效率 。 “十一五 ”以来 ,随着油 田节能资金投入 的 抽油机的电动机在配置过程 中,为了克服启动 增加 ,第一采油厂先后采取更换节能 电动机 、采用 瞬间载荷 的突然增加 ,装机功率一般为实际运转功 节能抽油机 、抽油机下偏杠铃改造等措施 ,使该厂 率 的 3倍 以上 。 现 场-钡0试 的 1口机 型 为 的抽油机井节能设备覆盖率逐步提升 ,与2006年 CYJIO一3—37HB的抽油机井 ,装机功率为37kW, 对 比上 升 40.81个 百 分 点 ,系 统 效 率 上 升 至 最大启动功率为66.44kW,运转时平均有功功率为 29.41%。然而与注水效率 (51.51%)和集输效率 13.43kW。如果能够降低抽油机电动机装机功率 , (46.20%)相 比,还需要进一步提高抽油机井系统 解 决 “大 马拉 小车 ”的问题 ,则 能提高抽 油机 效率 ,降低能耗。 系统效率 。 抽油机井系统效率偏低 的影响因素主要包括 : 目前抽油机的平衡方式是加装平衡块来消减抽 ①气体影响,降低柱塞泵的充满程度 ;②结蜡增加 油机上下冲程 的负载差异,但由于平衡块产生的扭 了抽油杆和油管之间的摩擦阻力 ;③为保证抽油机 矩不能完全消除负载扭矩 ,抽油机存在扭矩不平衡 顺利启动 ,装机功率大于实际运转功率 ,降低了电 现象 (统计 30口CYJIO一3—37HB型抽油机井 ,平均 动机工作效率 ;④抽油机运转过程中减速箱扭矩呈 最大扭矩 32.45kN ·m,平均最小扭矩9.87kN ·m), 不均衡波动状态 ,导致电动机工作效率低。 并 由此造成抽油机减速箱输 出轴扭矩波动大 ,电动 在抽油机一柱塞泵系统 中,气体是影响抽油泵 机输出功率处于波动状态。如果能减少 电动机输出 充满程度 、泵效的主要原因之一。统计大庆长垣沉 功率 的波动 ,使 电动机大部分工作时间处于高效 没度 150 400m范围内正常生产 的抽油机井 ,平均 区,将能提高系统效率。 泵效只有 38.7%。流体在进入抽油泵之前如果能够 为此 ,针对抽油机井节能降耗采取 了以下技术 实现气体的有效分离 ,将会大幅度地提高抽油机井 措施 :应用井下高效气液分离技术提高泵效和系统 泵效 ,进而提高系统效率。 效率 ;应用降低抽油杆运动阻力技术减小能耗 ;应 抽油机井结蜡后 ,会增加抽油杆与油管之间的 用抽油机 电动机能量补偿技术降低装机功率 ;应用 摩擦力 ,使抽油机载荷增大。统计 1240口抽油机 全周期平衡抽油机技术降低举升单耗 ,使电动机大 井热洗前后的载荷变化 ,结蜡后抽油机上载荷上升 部分时间在高效 区运转。 增幅2.15%,交变载荷增 幅4.68%,结蜡造成抽油 2 多节点节能配套技术 作者简介:陈超 ,1996年毕业于大庆石油学院 (学士),2007年毕 2.1 井下高效气液分离技术… 业于大庆石油学院 (硕士),工程师,从事抽油机井节能技术工

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