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CO2驱油集油工艺试验冻堵原因及解堵措施

第34卷第3期 (2015.03)(集输处理) CO2驱油集油工艺试验冻堵原因及解堵措施 鲁伟 大庆油田设计院 摘要 :大庆油田采油八厂试验区块采出物气油比较大,集油工艺采用单管环状掺水集油流 程,集油管网经常发生冻堵,系统无法正常运行,CO驱油见效不明显。分析认为,水合物的分 解吸热是导致管线发生冻堵的主要原因,为此采取如下解堵措施:加大掺水量,以抵消水合物 分解吸热导致的温降;解堵结束再次开井生产前,需掺水预热管道 ,使埋地集油管道周 围尽快 建立温度场 ;开井前,先进行套压放气,确保井口CO 为气态,以减少掺水热负荷 ;需保证在 掺水设计压力条件下,热水能够掺进集油系统;减少集油环所辖油井的井数,减短集油环的长度。 关键词:大庆油田;CO驱油;集油工艺;水合物;解堵措施 doi:10.3969/j.issn,1006-6896.2015.3.016 驱油见效不明显。 1 CO驱采油概况 因此找出冻堵原因、解决冻堵问题是 目前采油 目前大庆油田三次采油技术 (如聚合物驱、三 八厂CO。驱采油试验推进的关键环节 。 元复合驱)等化学驱油在外围低渗透、特低渗透油 田效果不理想,但在榆树林油田和采油八厂开展的 2 冻堵形成原因分析 CO。驱采油试验却取得了一定的效果。其中榆树林 针对采油八厂冻堵油井,取其中1口油井作为 油田CO。驱采出物气油比较低,系统运行平稳,达 研究对象 ,对冻堵形成原因进行分析。 到了预期试验的效果。采油八厂试验区块采出物气 2.1 基础参数 油 比较大,集油工艺采用单管环状掺水集油流程 , 采 油 八 厂 某 油 井 原 油 密 度 为 869kg/m。 集油管网经常发生冻堵 ,系统无法正常运行,CO (2o。C),原油黏度为36.1mPa·S(5o。C),原油 到45。C以上,并具有较好的流动性 ;然后,利用 4 结论 抽吸泵通过排污 口将老化油输送到分离处理装置进 (1)老化油装置能够成功处理系统内老化油 , 行处理 ,分离出的净化油输至 10000m3净化油 处理后油和水达到外输标准,分离出的机械杂质含 罐 ,污水进污水沉降罐回掺,机械杂质现场装袋 , 油量小于1%,经过风化后可作为铺路材料使用 , 进行环保处理。 即环保又具有较高的经济效益和社会效益。 2014年8月,老化油处理装置进入现场,共处 (2)介质温度是影响老化油装置运行效率的主 理老化油25天,累计处理液量 1800m。,其中输出 要因素,由于老化油具有杂质多、黏度大、流动性 净化油980t,分离出机杂185m。,净化污水约700m3。 差等特性,温度低时无法从罐内抽出,需要外界加 现场化验处理后的净化油含水率2%0,污水水中含 热到一定温度后才能处理,施工宜安排在夏季气温 油量 19mg/L,均达到处理标准 ,达到预期试验效 较高时实施,具有较高经济效益。 果。来液和处理后油样和水样见图3。

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