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催化重整预处理加热炉热效率低的问题及整改
证装置正常生产,只能保持辐射室顶压力在 一220 产要求。
Pa(满量程)。 4.6 改进措施
因预热器、对流室大的漏风部位已经整改,而 (1)治漏堵漏。查找 3台加热炉炉体、烟风
预热器后氧含量仍高的主要原因就是整个烟气系 道及预热器的漏风部位堵漏,尤其是风道 ,保证燃
统负压过高所致。 烧器前有较高压力。因正在生产期间,个别部位
经过和专业的燃烧器厂家技术人员交流,根 的堵漏只能在检修期间进行,能整改的已经整改
据 3台炉的运行情况分析,得出结论如下: 完毕。
(1)炉膛 、烟道挡板、预热器后负压过高。烟 (2)匹配性改造。提设计委托,对鼓风机或
气系统压力最高处辐射室顶为 一220Pa(满量 燃烧器进行改造 。通过提高鼓风机压头,保证
程),对流室、预热器后肯定更大,造成对流室、预 燃烧器正常燃烧所需的压力降 1100Pa,降低炉
热器及预热器人 口法兰、防爆 门、看火门等多处 由 膛 、预热器处的负压,或核算更换成低压力降燃
外向内漏风,致使对流室、预热器后氧含量一直居 烧器 。
高不下 。
(2)鼓风机和燃烧器不匹配。因燃烧器更换 5 结束语
成强化传热型燃烧器,此燃烧器的结构决定了对 通过以上分析,找到了3台加热炉预热器后
风压要求较高,3台燃烧器的设计压力降分别为 氧含量高的原因是烟气系统负压太高,负压高的
1200,1100和 1100Pa。而 2011年检修只对燃 原因是装置扩能没有做全面的匹配l生改造。要彻
烧器进行了扩能改造 ,没有对风机做相应改造 ,原 底治理此状况,可通过核算鼓风机、烟风道压力降
风机最大供风压力为 3000Pa,到燃烧器前压力 等参数选择合适的鼓风机 ,或更换成低压力降燃
不能达到900~l000Pa(炉顶压力 一80Pa时,炉 烧器,此整改需通过 2015年大检修才能实施 ,该
底压力在 一200Pa左右),只能通过炉膛高负压 文仅为2015年检修彻底治理 3台加热炉的运行
来补偿 ,使燃烧器前后压力降达到 1100Pa左右, 状况提供参考。
进而保证燃烧 器正 常燃烧 ,装置 负荷达 到生 (编辑 寇岱清)
Treatmentofhigh oxygen in pre-hydtrotreaterfurnaceof
continuouscatalyticrefoIrmer
zhUXianwei
(SINOPECLuoyangCompany,Luoyang471012,China)
Abstract:Theconstruction,combustion,highnegativepressure(一220Pa),highoxygen(about10%)etc.oftheburnersof
3cylindricalfurnaces(H102,H103andH104)inthepre—treatingunitofcontinuouscatalyticreformerinSINOPECLuoyang
Companyarestudied.Thecausesoflowthermalefficiencyof3furnacesarefoundout:(1)Thenegativepressureoffurnace
chamberandfluegassystemishigh,whichleadstohigheroxygeninfluegassystem,andthehighestis13%;(2)Thepressure
dropofburnerisgreaterwhichresult
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