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胜利油田超稠高硫原油汽提法脱除硫化氢工艺

第33卷第2期 (2014.02)(集输处理) 胜利油田超稠高硫原油汽提法脱除硫化氢工艺 张巧莹 胜利油田地质科学研究院 摘要:胜利油田某联合站采用单塔两段脱硫工艺,脱硫效率为65%左右,影响联合站脱硫效 率的因素主要有汽提气来气中硫化氢含量较高及进塔原油含水较高。为此进行 了脱硫工艺改 造,在其他工艺流程不变条件下,只增加1台天然气换热器,将汽提气进 口天然气与脱硫塔出口 含硫气换热,汽提气温度升高至约5O。c后再进脱硫塔与原油对流脱硫。由模拟计算分析可知, 汽提气量提高至3000m /h,脱硫效率可提高至70%;脱水量降低至10%,脱硫效率可提高至93%。 因此可改进悦硫塔原油进料工艺,将两段分别处理含水油和净化油改造为两段同时处理净化油。 关键词:胜利油田;超稠油;汽提法;脱除硫化氢 doi:lO.3969/j.issn.1006—6896.2014.2.031 胜利油田原油具有高黏度、高含硫化氢特点, 塔 ,规格 d=3000mmx25800mm;基本结构分 硫化氢对油田管道、设备及下游炼化装置有较强的 上、下两段:下段进行原油一段汽提脱硫,6层塔 腐蚀性,且含硫原油在火车装卸、运输过程中,由 盘 ,塔盘问距600mm;上段进行原油二段汽提脱 于传热传质过程导致溶解在原油中的硫化氢溢出, 硫,8层塔盘,塔盘问距600mm。 因硫化氢有毒,给铁路沿线和装车、卸车过程带来 加热炉 分离器 不安全因素。为此,油田开展了多级分离脱硫 、闪 … 、 加热炉 计转站鲞塑 ——. 脱水泵 蒸脱硫 、旋流分离脱硫 、汽提脱硫等技术研究论 外输输油首站 证,综合比较后选择了汽提法脱硫工艺,并在某联 —7、 r一, 、 合站试验应用 。 步鬯塑茎=__ 去轻烃处理站 二次沉降罐 1 脱硫工艺 一 次沉降罐 (1)工艺流程。进站含硫稠油经加热后进两相 气液分离器 空冷器 分离器,分离后含水原油进脱硫塔一段脱硫,一次 脱硫后原油经一次沉降、二次沉降脱水后,经提升 图1 某联合站脱硫工艺流程 泵提升至加热炉,加热原油进脱硫塔二段脱硫后进 净化罐储存外输 ;来 自于轻烃站的汽提气 自二段塔 2 脱硫效果分析 底进人脱硫塔,从塔顶流出后进人一段塔底,与原 2.1 实测脱硫效果 油逆向接触进行脱硫后 ,自一段塔顶流出,经冷 经计算 ,2009年、2010年某联合站一段平均 却、分离后去轻烃处理站处理。脱硫工艺流程如图 脱硫效率分别为37%、39.2%,二段脱硫效率分别 1所示。 为 47.7%、43.4%,脱硫 总效率分别为65.2%、 (2)脱硫塔结构。脱硫塔为平堰双溢流筛板 65.9%。脱出硫化氢后 ,2009年原油中残余硫化氢 表 1 保德首站煤层气三甘醇脱水装置参数优化结论 到了节能降耗的目的。 项 目 理论选取值 参数优化结论 通过本课题的研究,初步掌握了煤层气三甘醇 三甘醇循环量 25~6OL,脱1 水 25.3L/脱1kg水 脱水工艺的运用 ,降低了生产能耗,产生了经济效 三甘醇再生温度,

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