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重油催化裂化装置液化气中C5及以上组分超标原因分析及对策
l■ ●刖●●-0舌一 装置稳定塔有40层塔盘,上部 l3层塔盘采用的
是JCFr型塔盘,为单溢流,下部27层是普通 白钢的浮
大连石化分公司第二重油催化裂化装置是设计
阀塔盘,为双溢流。
加工量为80~10t,a的常压重油催化裂化装置 ,包括反
装置于 2009年 l0月6日根据公司要求停工检
应再生、产品分馏 、吸收稳定、炯气能量回收 、气压机 修,同年 11月 12日开工后,液化气 中C及以上组分一
系统五个部分 。针对重油残炭高,硫、氮和重金属等 直超 出要求的产品质量指标体积分数≤1.5%,最高
杂质含量高的特点,设计中在工艺上采用 了高反应温 含量达到了 19%,车间通过调整稳定塔塔底温度 、塔
度 、短接触时间,提升管注水、注汽量,使用新型催化 顶回流量、塔顶压力、塔顶温度、进料塔盘数 、调解反
剂等一系列措施。同时采用新开发外取热器、油浆中 应温度、调整装置处理量等一系列措施仍未达到产品
压蒸汽发生器和回收能量的四机组等当时较为先进 质量指标,严重影响了公司产品的调和。
的技术 ,反映了20世纪80年代的设计水平,1988年
l2月21日进行了试生产 ,并通过国家验收 。1991年 2发现问题
l0月装置又进行了改造 ,处理量可达90x104t/a。二十 装置于2009年 l1月 12El开工后,液化气中c及
多年来,通过不断的技术改进.在掺渣比、加工量 、液 以上组分一直超出体积分数≤1.5%的产品质量指标
收等方面比当初设计有了质的提高,可加工常减压馏 要求 ,最初车间认为可能是装置刚刚开工,装置运行
分油、丙烷脱沥青油、常减压渣油等混合原料。目前 不太平稳所导致,但装置运行一段时间其他产品均合
装置可加工不同类型进 口原料。该装置操作弹性大, 格后,液化气产品一直未达到装置产品质量指标,车间
可使用不同类型催化剂,多种生产方案。 T作重点开始转移到解决液化气 中C及 以上组分超
2010年第5期7D月出版 ●
镪
标的问题上来。 最终效果。⑤将反应温度南500oC降为485℃同时
降低装置处理量等措施来降低稳定塔负荷最终降低
3 查找原因及调节过程
液化气 中C及以上组分均未达到效果。
从2009年 11月 16日开始对装置作了如下调整 : (2)对稳定塔进行吹扫,试 图将稳定塔受液盘中
(1)对装置稳定塔参数进行调整。①稳定塔塔底 的杂质吹掉,以保证稳定塔中降液管中液体能够顺畅
温度 由185cC降到 172℃,试图解决液化气中C及以 流入下一层塔盘,保证塔 内物流能够充分传质传热。
上组分超标 问题,采样分析液化气中C及以上组分超 车间于 11月28日开始隔离稳定塔,对其吹扫4h后 ,
出质量指标。②将稳定塔回流量由40t/h提高到45ffh, 恢复稳定塔进料,于当晚20:o0对液化气加样,分析
增加稳定塔精馏段液相回流,但效果不是很理想。③ 结果显示:液化气中c及以上组分含量6.92%,其含
增加稳定塔热旁路阀位开度以提高稳定塔塔顶压力, 量仍然超出≤1.5%(v/v)的产品质量指标,调整过程中
结果仍然达不到预想效果。④减少液化气外送量,通 液化气中C及以上组分含量变化曲线见图1。
过大 回流 比来降低液化气 中C及 以上组分也未达到
图1 装置调整过程中液化气中c及以上组分含量变化曲线图
由图1可以看出:通过调整稳定塔调节参数 、调 人工进行检查,于 11月29日10:O0将稳定塔再次隔
节反应温度和降低装置处理量等一系列调节措施,液 离,对稳定塔处理后于 l2月2日9:O0进入检查 ,检
化气中c及以上组分含量有所降低,但含量仍高于产 查发现第 27层塔盘(浮 阀塔盘)降液管完全被塔 内
品质量指标。
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