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技术改造与改进 第29卷2011年第6期 (总第156期)
适应超厚料层烧结的设备改造
郭建林
(安阳钢铁公司炼铁厂 安阳 455004)
摘【 要】在钢材市场持续疲软的情况下,为了适应烧结生产的低成本运行,对1号烧结机进行了适应厚料
层烧结的设备改造,取得了很好的效果。
【关键词】烧结机 超厚料层烧结 布料器 台车 平料器
ImprovementofSinteringEquipmenttoAdapttoUltra-thickBed
SinteringOperation
GUOJian—lin
(Anyang.SteelCo.,Ltd.,Anyang455004)
A【bstract】Underthecircumstancesthattherolledsteelmarketisweak,1#sinteringmachineis
improvedtoadapttotheultra-thickbedandlow-costsinteringoperation,whichhasachievedgood
results.
【Keywords】Sinteringmachineuhr:a—thickbedsintering,chargedistributor,levelingdevice
1 前言 2 设备存在问题
近年来,随着钢材市场的持续疲软,钢材价格 2.1 对布料设备的影响
始终徘徊在较低水平 ,而上游原材料的价格却在 (1)由于混合料面高过台车栏板80mm,原设
不断上涨 ,大多数钢铁企业效益滑坡。为了扭转 计安装的九辊布料器固定支架底部高度不够 ,仅
这种局面,各企业都在降低生产成本上下功夫,超 高过台车栏板60mm,而九辊布料器安装位置受现
厚料层烧结就是降低生产成本的重要措施之一。 场限制不能升高,因此固定支架需要改进,保证与
采用厚料层烧结的主要优点: 台车栏板距离不小于110mm。
(I)在烧结抽风过程中,台车上部的烧结饼受 (2)平料器安装结构需要改造,原设计平料器
空气急剧冷却的影响,结晶程度差 ,玻璃质含量 耐磨板升到最高后距台车栏板高度为20mm,现需
高,强度低。料层厚度增加后 ,可使成品率提高, 提高80mm。
返矿率下降,并可减少固体燃料消耗。 (3)原设计点火器前后耐火砖梁高过台车栏
(2)烧结料层的自动蓄热作用可随着料层厚 板50mm,不能满足生产需要,现需升高80mm。
度的增加而加强,因此 ,采用厚料层烧结,充分利 2.2 台车两侧漏料严重
用烧结料层的蓄热,可以降低烧结料中的固体燃 台车料层厚度原设计不高过台车栏板 ,现需
料用量。根据实际生产统计 ,料层厚度每增加 要高过台车栏板50~80mm,混合料会从台车两侧
10mm,燃料消耗可降低 1.5k 左右。 往外漏,影响烧结的正常生产,并且也会影响现场
烧结机在生产过程中,为了保证混合料不会 环境。
出现向外抛撒现象,所以,布在台车上混合料的料 2.3 对料层透气性的影响
层高度一般不会高出台车栏板的。但是为了适应 混合料的透气性对烧结矿质量和产量有很大影
低成本运行 ,安钢炼铁厂在2009年初开始对 1号
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