提高后地板后段总成生产效率..ppt

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提高后地板后段总成生产效率.课件

提高后地板后段总成编程率 发表人 : 王甲坤 发表时间 : 2014年8月 广汽吉奥东营分公司焊装厂生产科 组长 :王甲坤 组员数 :6人 科室 : 生产科 协助部门: 技质科 活动时间:2014年5月到2014.7月 生产科科长 魏建全 技质科科长张恒 组长:王甲坤 技质员:谢达辉 组员:郭跃 组员:王绍秋 姓名 职责 王甲坤 数据收集、策划 郭跃 对策实施 谢达辉 标准化 王绍秋 对策实施 谢达辉 对策实施 王甲坤 数据收集 谢达辉 效果检查 郭跃 效果检查 王绍秋 效果检查 谢达辉 效果检查 小组介绍 4 1 4 王甲坤 张恒 郭跃 王甲坤 张恒 全体队员 谢达辉 全体队员 3 2 1 2008年           总结           8           标准化与巩固 7           效果确认 6           对策研究与实施 5           原因分析 4           目标设定 3           现状分析 2                     主题选定 1 3 2 1 4 3 2 计划 实绩 2014年5月 2014年6月 2014年7月 进程 负责人 活动OP表 9 要因确认 王绍秋 背景 背景 改善要求度 小组能力 评价点数 评价图表 重要度 紧急度 经济性 全员参与度 独立完成度 能否按期完成 提高后地板后段总成编程率 ★ ★ ★ ● ★ ● 26 消除门槛焊点毛刺 ● ● ● ★ ▲ ● 18 消除座椅加强板加紧不到位 ★ ▲ ● ● ▲ ★ 18 ★ =5分 ● =3分 ▲=1分 评价点 课题选定 课题名称 1252 1177 1191 1189 后地板工段生产节拍为1200秒/每台, 工段分为4个工位,共4人操作。根据上图工时看出工位4节拍超时52秒 工位4分别包含5个夹具,后段总成用时最多,通过改善可降低的节拍空间最大 现状调查(一) 后地板工段生产节拍统计 工位4生产节拍统计 现状调查(二) 后地板后段作业组合票 后地板后段总成 操作总时间 456 步行总时间 64 根据实际生产节拍要求,后地板节拍时间必须在1200秒以内,工位4节拍为1252秒,所以后地板后段总成节拍提高52秒以上。 目标 456 404 目标设定 初步筛选末端原因 人 机 物 法 环 人员来回调动频繁 夹具设计 不合理 气动开关与工作 区域不在同一侧 夹具 生产节拍慢 熟练度不够 培训时间少 设备工作周期长 焊接参数有变动 焊接时间过长 零部件拿取浪费时间 零部件与夹具距离远 开夹打点 空间小 夹具多 后地板后段总成生产效率低 限位块妨 碍焊接 原因分析 夹具 2.熟练度观察。熟练度都达到4级水平; 1.作业人员观察 ,员工王少秋2013年10月入职,未曾调动过。 要因确认一 法: 焊接时间长 后地板后段焊枪焊接参数与技术要求对比,各种参数都符合 程序 参数 预压时间 12 焊接时间 10 维持时间 12 休止时间 8 程序 参数 预压时间 8~12 焊接时间 9~12 维持时间 10~13 休止时间 7~9 要因确认二 后地板后段焊机参数 技术要求焊机参数 物:零部件与夹具距离远 观察工位作业指导书与实际操作情况,零部件摆放合理。 要因确认三 机: 夹具设计不合理 夹具开关 开始结束 整个工序需要来回折返4次,总共用时29秒,步行时间过长。 后地板后段总成夹具 左 后 前 右 要因确认四 机: 限位块妨碍焊接 要因确认五 项目 末端原因 检证方法 负责人 检证标准 检证结果 结论 人 人员来回调动 现场分析 工时测量 王甲坤 各阶段培训目标是否达到 满足要求 非要因 法 焊接时间长 现场调查及查阅资料 谢达辉 是否满足焊接要求 满足要求 非要因 物 零部件拿取困难 现场调查 王绍秋 是否达到标准 满足要求 非要因 机 夹具设计不合理 现场观察、试验 张恒 路径短、操作安全 有待提高 要因 限位块妨碍焊接 试验 谢达辉 无阻碍,自工序完结 有待提高 要因 要因确认表 通过要因确认表来记录要因分析 判定上述因素作为主要原因! 要因确认六 针对夹具设计不合理实施的对策 对策制定与实施 夹具开关 开始结束 后地板后段总成夹具 左 后 前 右 改善后效果: 整个工序不需要来回折返,开关与焊接位置一致,且不影响焊接。 对策制定与实施 测定次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最低 工时 429 430 427 429 428 427 427 429 429 428 427 通过改善现在后地板后段总成工时减少29秒。 效果验证 针对限位块妨碍焊接 实施的对策 对策制定与实施 测定次数 1 2 3 4

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