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提高后地板后段总成生产效率.课件
提高后地板后段总成编程率
发表人 : 王甲坤
发表时间 : 2014年8月
广汽吉奥东营分公司焊装厂生产科
组长 :王甲坤
组员数 :6人
科室 : 生产科
协助部门: 技质科
活动时间:2014年5月到2014.7月
生产科科长 魏建全
技质科科长张恒
组长:王甲坤
技质员:谢达辉
组员:郭跃
组员:王绍秋
姓名
职责
王甲坤
数据收集、策划
郭跃
对策实施
谢达辉
标准化
王绍秋
对策实施
谢达辉
对策实施
王甲坤
数据收集
谢达辉
效果检查
郭跃
效果检查
王绍秋
效果检查
谢达辉
效果检查
小组介绍
4
1
4
王甲坤
张恒
郭跃
王甲坤
张恒
全体队员
谢达辉
全体队员
3
2
1
2008年
总结
8
标准化与巩固
7
效果确认
6
对策研究与实施
5
原因分析
4
目标设定
3
现状分析
2
主题选定
1
3
2
1
4
3
2
计划
实绩
2014年5月
2014年6月
2014年7月
进程
负责人
活动OP表
9
要因确认
王绍秋
背景
背景
改善要求度
小组能力
评价点数
评价图表
重要度
紧急度
经济性
全员参与度
独立完成度
能否按期完成
提高后地板后段总成编程率
★
★
★
●
★
●
26
消除门槛焊点毛刺
●
●
●
★
▲
●
18
消除座椅加强板加紧不到位
★
▲
●
●
▲
★
18
★ =5分 ● =3分 ▲=1分
评价点
课题选定
课题名称
1252
1177
1191
1189
后地板工段生产节拍为1200秒/每台, 工段分为4个工位,共4人操作。根据上图工时看出工位4节拍超时52秒
工位4分别包含5个夹具,后段总成用时最多,通过改善可降低的节拍空间最大
现状调查(一)
后地板工段生产节拍统计
工位4生产节拍统计
现状调查(二)
后地板后段作业组合票
后地板后段总成
操作总时间
456
步行总时间
64
根据实际生产节拍要求,后地板节拍时间必须在1200秒以内,工位4节拍为1252秒,所以后地板后段总成节拍提高52秒以上。
目标
456
404
目标设定
初步筛选末端原因
人
机
物
法
环
人员来回调动频繁
夹具设计 不合理
气动开关与工作
区域不在同一侧
夹具
生产节拍慢
熟练度不够
培训时间少
设备工作周期长
焊接参数有变动
焊接时间过长
零部件拿取浪费时间
零部件与夹具距离远
开夹打点
空间小
夹具多
后地板后段总成生产效率低
限位块妨
碍焊接
原因分析
夹具
2.熟练度观察。熟练度都达到4级水平;
1.作业人员观察 ,员工王少秋2013年10月入职,未曾调动过。
要因确认一
法: 焊接时间长
后地板后段焊枪焊接参数与技术要求对比,各种参数都符合
程序
参数
预压时间
12
焊接时间
10
维持时间
12
休止时间
8
程序
参数
预压时间
8~12
焊接时间
9~12
维持时间
10~13
休止时间
7~9
要因确认二
后地板后段焊机参数
技术要求焊机参数
物:零部件与夹具距离远
观察工位作业指导书与实际操作情况,零部件摆放合理。
要因确认三
机: 夹具设计不合理
夹具开关
开始结束
整个工序需要来回折返4次,总共用时29秒,步行时间过长。
后地板后段总成夹具
左
后
前
右
要因确认四
机: 限位块妨碍焊接
要因确认五
项目
末端原因
检证方法
负责人
检证标准
检证结果
结论
人
人员来回调动
现场分析
工时测量
王甲坤
各阶段培训目标是否达到
满足要求
非要因
法
焊接时间长
现场调查及查阅资料
谢达辉
是否满足焊接要求
满足要求
非要因
物
零部件拿取困难
现场调查
王绍秋
是否达到标准
满足要求
非要因
机
夹具设计不合理
现场观察、试验
张恒
路径短、操作安全
有待提高
要因
限位块妨碍焊接
试验
谢达辉
无阻碍,自工序完结
有待提高
要因
要因确认表
通过要因确认表来记录要因分析
判定上述因素作为主要原因!
要因确认六
针对夹具设计不合理实施的对策
对策制定与实施
夹具开关
开始结束
后地板后段总成夹具
左
后
前
右
改善后效果:
整个工序不需要来回折返,开关与焊接位置一致,且不影响焊接。
对策制定与实施
测定次数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
最低
工时
429
430
427
429
428
427
427
429
429
428
427
通过改善现在后地板后段总成工时减少29秒。
效果验证
针对限位块妨碍焊接 实施的对策
对策制定与实施
测定次数
1
2
3
4
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