solidwoks中构件生成管在SIMULATION分析失败什么原因.docVIP

solidwoks中构件生成管在SIMULATION分析失败什么原因.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
solidwoks中构件生成管在SIMULATION分析失败什么原因.doc

  solidwoks中构件生成管在SIMULATION分析失败什么原因 【solidulation的控制柜的热分析【solidulation有限元流体仿真软件,建立了机械手控制柜热分析模型,通过加哉流量的边界条件和初始温度条件,得到了稳态温度值及机械手控制柜内部的流场,从而为机械手控制柜热设计提供了可靠依据。【solidprovement Design for Elboy, Luoyang Henan 471009, China)   【Abstract】The reason of ablation of protecting jacket for inlet port on connected-pipe experiment is analyzed and improvement design erical simulation and the optimal configuration of diversion plate has been obtained. The result of experiment shoe could been used as a reference for other solid ducted rocket ilar question.   【Key provement design; Diversion plate   对于采用旁侧进气道的固冲发动机来说,气流必须经过转弯段才能进入补燃室与一次燃气进行掺混燃烧。进气道转弯的角度和结构一般根据发动机性能要求和总体结构布局确定[1-3]。由于受气动外形的限制,弯头段的转弯半径要求尽量小,以便减小阻力,但小的转弯半径有可能给进气道内的气体流动造成不利影响。比如在进气道弯头转弯内角处产生较大的气流分离,使进气道出口截面的流场畸变指数增加。另外在气流分离处由于压强相对较高,补燃室的高温燃气会向弯头内回流,造成此处温度过高,在长时间工作过程中有可能被烧穿,导致试验失败。在某试验型固体火箭冲压发动机的地面连管试验中,就曾多次发现进气道出口处的保护套有被烧蚀的痕迹。因此需要采取措施对进气道及弯头处进行改进设计。   1 原因分析及改进方案   图1为原进气道及弯头的结构示意图。经分析,造成弯头处气流分离的原因主要有:(1)弯头转弯段内侧转弯半径过小;(2)转弯段入口与出口气流通道面积变化过大。故改进方案也应从这两方面着手,首先是在进气道弯头内增加整流板,从而改变转弯半径与气流通道高度的比值,达到减小气流分离的目的;其次是改进进气道平直段结构,增大弯头入口面积,减小转弯段的气流突扩,解决气流分离问题。   图1 原进气道及弯头结构示意图   在进气道弯头处加整流弯板的效果与整流板的数量、安装位置和形式等有关。为了获得理想的整流结果,采用FLUENT软件对增加整流板后的流场进行了模拟计算,通过计算结果进行优选并确定最终的整流形式。计算过程中对整流板数量(一块、两块)、整流板位置(在气流通道内的高度、开始位置、结束位置)、整流板形状(平板、弯板等)等对弯头段流场的影响进行了研究,寻找改善流场结构整流板形式。   2 数值模拟   2.1 基本假设   为了方便研究,在不影响研究结论的条件下采用了以下基本假设[4-5]:忽略整流弯板的厚度对流场的影响,只注重整流板位置、形式的影响;燃气只考虑气相,不考虑粒子相,在PDF模型中加入B单质实现对燃烧过程的模拟。湍流模型采用Realizable k-ε模型,燃烧模型采用PDF模型。对流项离散采用一阶迎风格式,求解方法采用隐式SIMPLEC算法。计算模型为某试验发动机连管试验模型,限流喉道尺寸为94mm×19.6mm,单进气道,进气道转弯角为50°,冲压喷管喉径为140mm。   2.2 计算结果   为了便于比较,在图2和图3中列出了原有进气道的流场计算结果。从图2可以看出气流在弯头转弯段内角处有明显分离,存在一个低速回流区,故造成此处补燃室的高温燃气流入,由图3可以看出该区域的温度接近2400K,这是造成该处保护套烧蚀的主要原因。   图2 对称截面速度分布   图3 弯头处温度分布   2.2.1 整流板数量的影响   图4 采用一块整流板时对称截面的速度分布(a)和弯头处的温度分布(b)   从图4和图5的速度分布云图看,气流分离情况改善的效果并不明显。加整流板后,整流板下流阻较大,高速气流大部分从弯板上方通过,而弯板下由于气流速度低,回流严重,预期的目的没有达到。   从温度分布图3上看,采用一块整流板时弯头处的高温区有所减小,而采用两块整流板时高温区反而有扩大趋势,这是因为两块整流板之间的气流回流情况没有得到遏制。   总体而言,加一块整流板的效果相对好一些,因此下面的

文档评论(0)

ggkkppp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档