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优化工艺、设备、人员、 提高产品生产率
中国中车资阳机车有限公司钢结构事业部备料车间
发布人:周波
“薄板加工”QC小组成果报告
小组概括
小组名称
“薄板加工”QC小组
小组类型
现场型
成立时间
2014年5月
注册编号
小组组长
周 波
注册时间
小组成员
10人
课题名称
优化工艺、设备、人员、 提高产品生产率
活动时间
2015年09月~2015年12月
小组精神
精益在心中,改善无止境
“薄板加工”QC小组成果报告
小组概括
“QC”小组成员情况
姓名
性别
岗位
组内职务
组内分工
王建民
男
加工班班长
书记员
生产安排
周 波
男
副班长、工位长
组长
考核、技术
代学彬
男
薄板工位
组员
设备、操作
鲜忠彬
男
薄板工位
组员
设备、操作
伍 超
男
薄板工位
组员
设备、操作
王化义
男
薄板工位
组员
操作
罗 江
男
薄板工位
组员
操作
张 靖
男
薄板工位
组员
操作
赖广睿
男
薄板工位
组员
操作
王红新
男
设备安全员
设备安全员
安全监督
“薄板加工”QC小组成果报告
工位信息
加工班薄板工位共有员工8人,青年员工6人,文化素质较高,专业知识丰富,但是工作经验较少,工艺流程不熟悉,能学习、肯学习。
“薄板加工”QC小组成果报告
工位信息
班组薄板工位现有数控设备三台,分别为:七米铣边机(SIEMENS系统),五米铣边机(FANUC系统),四米铣边机(FANUC系统);普通设备两台(刨床)。由于现在工艺质量要求越来越高,很多产品无法在普通设备上完成,完全依靠数控设备加工。因此,数控设备生产压力较大。
“薄板加工”QC小组成果报告
四米铣边机
“五米铣边机
七米铣边机
刨床
选题理由
课题名称
优化工艺、设备、人员、 提高产品生产率
选题理由
1,公司生产经营要求
2,满足下工序开工
3,减少内部被动加班
4,提高设备利用率
事业部要求
公司2015年招标车采购需求,必须保证交车
生产要求
设备及人员不足,员工技能水平参差不齐
生产线难点
为保证下工序生产周期,严格按节点配套生产
选 题
优化工艺、设备、人员、 提高产品生产率
“薄板加工”QC小组成果报告
现状调查
2015-11-10
经统计发现每次供下工序产品全部配套需要一周以上,为保证下工序顺利开工,以及公司生产任务的圆满完成,需要把配套及完工时间缩短。
图一:9600KW电力机车生产配套率
“薄板加工”QC小组成果报告
目标设定
通过调整设备、加工方法、及先后顺序,使工艺更加先进合理,操作更加简单方便,配套时间缩短20%以上,整体完工时间缩短。
“薄板加工”QC小组成果报告
原因分析
通过查阅以前生产记录发现如下问题:
1,以前生产计划大多以周为单位安排。
2,往往是以下工序反馈为主。
3,生产过程中无单项产品需求标准。
4,生产过程中未针对设备性能做有效的调整。
5,人员安排上未考虑个人技能水平。
6,上工序来料不及时和分类不清。
“薄板加工”QC小组成果报告
要因确认
因 素
确认内容
确认方法
负责人
是否要因
人员技能
编程能力
操作速度
考试
现场
周波
是
合理安排
是否下工序现需求产品
联系下工序确认
王建民
是
设备性能
精度、强度
系统、型号
试加工
查阅说明书
伍超
代学彬
鲜忠彬
是
其他各项因素,小组成员也进行了具体分析和论证,确认都不是主要因素。
“薄板加工”QC小组成果报告
要因确认
经过小组全体成员对原因的分析和论证,最后确定出了主要原因为:
人员技能水平不一。
工序安排上不合理。
设备性能参数不一。
主要原因找到啦!!!
“薄板加工”QC小组成果报告
制定对策
要因
对策
目标
地点
负责人
完成时间
人员技能
组织学习
并一对一排班
能独立完成作业任务
班组园地
现场
周波
2015-09-30
设备性能
查阅说明书
调试
完全了解设备加工能力
现场
伍超
代学彬
鲜忠彬
2015-09-30
合理安排
根据日计划及设备能力安排工序
按节点完成任务,减少加班
现场
王建民
2015-12-20
对 策 表
“薄板加工”QC小组成果报告
实施对策
设备
通过查阅设备说明书,及操作者现场实际操作 发现如下问题:
一,刨床在直边倒角(正反面),及铣边机因无此规格刀具的坡口加工。
二,七米铣边机进厂于1999年,经历两次搬迁,各轴光栅尺均损坏,至今仍未大修。所以
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