荻港海螺5_窑检修耐火砖异常消耗分析.doc

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荻港海螺5_窑检修耐火砖异常消耗分析

荻港海螺5#窑检修耐火砖异常消耗分析 2010年8月19日16点10分左右,受区域突降暴雨影响,雨势特大,造成我分厂5#窑窑内抗剥落砖出现不同程度的垮落红窑,被迫分别于8月26日10:00 停窑检修,本次检修对窑内21-25.2m、45.6-54.2m及60.4-72.6m耐火砖进行了整体更换,其中60.4-66m抗剥落砖为今年元月初更换,周期仅为近9个月的时间,主要原因为: 1、19日16:10左右,荻港区域突降暴雨,雨势过大,11万伏高压线路故障造成窑停,在恢复生产过程中,筒体温度变化较大,胴体表面温度急剧下降,导致胴体急剧收缩产生较大的机械应力,作用到耐火砖上,形成巨大的挤压力,造成砖的爆裂、脱落,已不能继续使用。 2、60.6m后新旧抗剥落砖均爆头严重,多处出现凹槽,其中65.6—69m基建砖整体垮落,由于新老砖结合处附近老砖大面积脱落,造成与之结合处的附近新砖(元月份更换的抗剥落砖)失去了相互之间的粘结挤压力,受力不平衡,导致自身应力负荷加重,出现严重爆头现象,且由于后面的老砖垮落,随着窑的不断运转,失去一定“靠山”的新砖出现松动和一定扭曲现象,为保证下一周期的安全运转,耐火材料小组研讨一致决定延伸至前60.4m,后到72.6m进行了整体更换,以保证安全运转至下一周期。 防范措施: 1、与厂家共同分析,改进抗剥落砖性能指标,必要时更换砖的品种; 2、在暴风雨等恶劣天气,安排各专业人员保驾,避免窑停; 3、生产过程中,稳定窑的工况,减少开停窑对砖的损坏; 4、平时加强窑筒体的监测,除了中控操作员对滑移量进行记录外,机械、工艺管理人员每周实测滑移量一次,为窑检修时轮带垫铁厚度调整提供依据;在窑检修时,实测轮带间隙,调整垫铁厚度,减少筒体对耐火砖的影响。 制 造 二 分 厂 二〇一〇年九月十二日

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