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维普资讯
2OO6年 12月 怠俄 Dee.2006
第29卷第6期 ScaleNitrogenousFertilizer V01.29No.6
低温 甲醇洗系统改造方案探讨
韩广明 张丽芸 薛 援
(中石油乌鲁木齐石化公司化肥厂,新疆乌鲁木齐,830019)
摘要 介绍中石油乌鲁木齐石化公司一化肥装置油改气及扩能改造,原料由渣油改为天然气后合成氨
装置低温甲醇洗系统存在的主要问题,针对这些问题进行改造的技术来源、改造的工艺技术路线及其特点,提
出了低温甲醇洗系统改造方案。
关键词 甲醇 改造 技术方案
’ 中图分类号:TQll3.26 文献标识码:B 文章编号:1002.5782(2006)06-0371—03
中石油乌鲁木齐石化公司一化肥合成氨装置 温甲醇洗系统的影响较大:①c02产量下降直接
原设计采用德国林德公司低温甲醇洗一步法脱 影响尿素负荷 ,如何尽可能多的回收 c02,以满足
硫、脱碳的五塔流程,以甲醇为吸收剂,在低温高 尿素生产需求;若尿素按照原设计负荷生产,G0
压下吸收c02和H2s,属于物理吸收;吸收后的溶 产量应达到 1279kn~l/h,C02的回收率必须从原
剂采用减压解吸、汽提和加热再生后循环使用。 来的65.1%提高到88%。②原料气中c02浓度
一 化肥实施原料渣油改天然气及扩能改造后,送 降低,造成甲醇富液中c02浓度下降,使解吸后的
入低温甲醇洗单元的变换气主要特征表现为不含 甲醇溶液温度升高;由于进吸收塔贫液温度升高,
H2S,c02含量明显下降。在现有工艺流程的条件 使其吸收C02的能力下降,涉及到如何维持低温
下,供尿素生产的 产量与氨产量将出现不平 甲醇洗系统在合理的温度下稳定操作。以上是本
衡现象。所以必须对现有低温甲醇洗装置进行改 次改造中要致力于解决的两大问题。
造,增产C02以满足扩能的需要。 裹1 油改气前后进入低置甲尊洗的原料气摩尔组成
本次低温甲醇洗改造立足于国内技术,应用
大连理工大学化工学院的低温甲醇洗专利技术,
采用其RPS模拟软件及数据库进行改造的工艺
计算,由中国石化宁波工程公司完成工程设计。
整体改造工作将于2O07年6月底完成,2007年9
月进行试车工作。
1 油改气前后原料气的变化及影响
2 改造方案
油改气后进入低温 甲醇洗的原料气组分发生
2.1 维持系统温度的方案
了较大的变化,见表 l。
从表 l中可以看出,进入低温甲醇洗的原料 低温甲醇洗系统溶液温度升高,将造成净化
气中c02含量指标达不到设计要求,从而影响整
气有如下主要变化:二氧化碳的摩尔浓度下降了
近8%;硫含量由原设计的400X10 降至极少;
收稿 日期:2006-(Y]-17;收到修改稿 日期:2006-11-24。
氢气 量 由原 设计 的 3793.4kmol/h增 加 到 作者简介 :韩广明,男,1972年出生,工程师,1995年毕业于成
3885.2kmol/h,增加了2.4%。原料气硫含量的降 都科技大学无机化工专业,现在中石油乌鲁木齐石化公司化肥项
低,有利于系统的运行。二氧化碳含量降低对低 目部从事合成氨工艺技术管理工作。联系电话:0991-6901163。
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