400kA电解槽槽壳变形的原因分析.pdf

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400kA电解槽槽壳变形的原因分析

第三篇冶金工艺 沙:中南工业大学出版社,1997,109—128 术部技术指标资料. [4]冯乃祥.铝电解[M].北京:化学工业出版社,2006.7,243— [2]邱竹贤.预焙槽炼铝[M].北京:冶金工业出版社,1988.8, 218—233 255 [3]洛阳豫港龙泉铝业有限公司2011年、2012年、2013年生产技 400kA电解槽槽壳变形的原因分析 李艳卫 王世明 范文远 (陕县恒康铝业有限公司,河南陕县472000) 摘要:槽壳变形成为制约大型预焙电解槽高效、安全平稳运行急需解决的问题之一,严重影响到电解槽的 ‘挎寿命,本文结合电解槽生产实际,依据槽壳设计的理念,找出了造成槽壳变形的主要原因,并有针对性的总 t● 结出了预防槽壳变形的防范措施。 美箍词:关键词‘:电解槽 槽壳 焙烧启动 技术条件 大修 ,‘ 重的有61台,较为严重的有14台,上抬最高的达到 0前言 15cm(女g图3所示),摇篮架拉裂长度大于1米的有 电解槽槽壳的变形影响到槽寿命的长短,贯穿 54台,小于1米的有138台;槽壳外鼓的有146台 于整个电解槽寿命,槽壳变形从焙烧启动到停槽大 电解槽,其中相对严重的有42台,较为严重的有7 修要经历三个阶段的变化,第一阶段为电解槽焙烧 台,外鼓最大达到25cm,严重影响到槽沿风格板和 启动初期由于阴极炭块的热膨胀,槽壳上部受力大 槽间风格板的安装,为了确保员工操作安全,只好将 于槽壳下部,从而形成槽壳中间呈弧形上凸变形;第 风格板进行切割,最大的风格板切掉lOcm以上(如 二阶段为虎解槽的正常生产阶段,随着电解温度的 图4所示)。 逐步稳定,第一阶段的变形将逐步恢复,但随之而来 表1 槽壳拉裂、上抬、变形槽数量统计(单位:台) 的是由毒技术条件的不断调整优化,会出现槽壳四 10cm 5cm 5一lOcm 合计 面外鼓变形情况的发生;第三阶段为电解槽的停槽 工字钢离开水泥支墩 7 37 44 大修阶段,槽壳菠阴极内衬处于降温收缩状态,当电 摇篮架拉裂槽壳上抬 14 61 117 192 解槽上部吊离后,会引起电解槽两端头上翘变形,给 槽壳外鼓 7 42 97 146 电解槽的安全平稳运行带来了严重的威胁,本文理 摇篮架拉裂长度 1米541米138 192 论联系实践,结合陕县恒康铝业有限公司400KA大 型预焙电解槽生产实际,对槽壳变形的原因及预防 槽壳的严重变形破坏了电解槽炉膛内型,造成 措施进行分析探讨。 电解槽的稳定性极差,敏感度极高,铝水平略低,波 动增多,提高铝水平,又容易使炉膛状况进一步恶 1电解槽目前变形现状 化,因此铝水平保持难度较大,换极或出铝后极易造

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