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川西深井超深井套管损坏问题探析

学兔兔 2010正 天然气技术 Vo1.4.No.1 第4卷·第1期 Natural Gas Technology Feb.2010 文章编号:1673—9035(2010)01—0050—02 川西深井超深井套管损坏问题探析 严焱诚 廖忠会 薛丽娜 朱礼平 (中国石化西南油气分公司工程技术研究院,四川 德阳 618000) 摘 要 阐述了川西地区深井超深井油层套管损坏的现状,分析了川西深井套管损坏的原因,认为主要有套 管材质、性能达不到套管安全要求,井身质量差或井眼轨迹复杂,施工周期长导致磨损严重,防磨减磨措施应用 效果差,完井及增产作业的高压力试压而导致套管破坏等。提出了应确保采购的套管质量,钻井中应用有效的防 磨减磨技术以及统一完井试压标准等建议。 关键词 四川 西 深井 超深井 高温 高压 套管损坏 中图分类号:TE22 文献标识码:A 套管在2 386.4~2 388.7 in井段变形、磨损较严重。 O 引言 2)X101井』2『177.8 mm套管磨损:采用清水压 川西地区作为中国石化最大的天然气生产基地 裂施工,压力为67.6 MPa时,发现井口段套管破 之一,其产量主要源自浅、中层的侏罗系含气领 损。后下生产测井仪器在4 795 in遇阻,对遇阻段铅 域。随着开发进入中后期中、浅层产能衰减较快、 模照相,发现3 788.62~3 790.91 Ill、4 265.46~4 资源接替不足深层勘探开发日渐深入。但是,川西 266.38 in处套管变形,经处理后下 88.9 mm油管测 深层地质条件复杂,储层埋藏深(4 800~6 500 m)、 试管柱,发现3 663 m处套管变形。 高温(100~130oC)高压(80 100 MPa)且压力系统复 3)DY4井 177.8 mm套管磨损:试压不合格, 杂,深部须家河组地层岩石可钻性差,这为钻井和 分段找漏,发现15.72~67.12 m井段处套管存在两个 完井工程带来了巨大困难。由于储层流体含CO:酸l生 或两个以上漏点,67.12 m以下井段按要求试压45 腐蚀介质,油层套管(钻下部小井眼时上层套管,以 MPa合格,后检测发现井口套管呈椭圆形偏磨。 下同)须部分或全井筒采用防CO:腐蚀的O193.7 mm 4)X202井j2『193.7 mm套管刺漏:全井筒试压 和0177.8 mm的13Cr一1 10材质套管,该套管硬度低 至70 MPa,稳压25 min,突然降至26 MPa。经检 (约HRC32),屈服值受制造工艺限制较大,其在应 测,发现2 539 I13处存在漏点。 用过程中由于地层岩石可钻性差造成机械钻速低、 5)X11井j2『193.7 mm套管短路循环:该套管下 钻井周期长(小井眼井段平均机械钻速约

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