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3#炉停炉检修及开炉工作总结
根据公司总体检修计划,3#高炉于2月14日3:10分停炉检修,这次检修是3#高炉自投产以来规模最大的一次检修,在检修中炼铁厂坚持“安全第一、质量优先”的指导思想,严把安全关、质量关,通过认真组织,精心安排,经过半个多月的辛勤付出,高质量的完成了所有检修项目,按计划于3月3日16:58分顺利点火开炉。开炉后设备运行完好,没有因为设备故障而导致慢风、休风等,为顺利开炉快速达产创造了良好的条件。
现将有关情况总结于下:
一、设备的检修改造方面
这次检修是3#高炉自投产以来规模最大的一次检修。检修前我们召集各班组长以上人员专门召开了检修会议,会上就大检修中检修物资、检修进度、检修安全措施、检修技术措施、检修技术标准以及检修工作的重点及难点,有针对性的提出了切实可行的解决方案,为检修工作安全顺利的完成奠定了基础。为了保证检修工作按质、按量、按时完成,要求班组对各项检修任务进行了具体分工,做到了责任到人、任务落实、层层把关、各尽其责。充分调动每个检修人员的积极性和创造性,为全面完成检修目标、推动和促进检修及技改任务的顺利完成做好准备。
本次3#炉停炉检修大小项目达30多项,其中高炉此次检修重点项目包括:热风炉喷涂灌浆,高炉煤气管道喷涂,炉体压浆,冷却设备酸洗,循环水置换清理等,检修涵盖了需外协施工的五大项目:热风炉喷涂;高炉煤气上升管、下降管喷涂;炉体压浆;透平机更换煤气出口膨胀节;渣沟加固和钢槽更换,为保证施工质量,我们安排工长和工作较为负责的部分班长进行监护,做到从项目开工到结束的全过程控制。从施工开始到质量验收,从施工管理到质量管理都“凡事有人管理、凡事有人监督”对施工中出现的问题及时指正和汇报,及时解决,使本次检修的外协项目全部按时完成并达到施工要求。
通过本次检修重点取得以下效益:
通过炉顶煤气管道喷涂,增加了高炉承压能力,使3#高炉具备了提高顶压的条件,可上提5kpa压力,节约焦比0.2%。
通过对炉体冷却设备就行酸洗,提高冷却效果,可在现有的基础上降低冷却水压50kpa,减少了水电消耗。
利用检修机会对风口面积就行调整,适应当前高炉冶炼强度变化,达到降低焦比的目的。
通过对炉前设备的调整和检查维护,对液压系统管路就行改造,解决铁口打打不进泥的现象,为及时排净渣铁,保证炉况稳定奠定了基础。
二、工艺技术方面
高炉开炉能否快速高产,除了要掌握高炉日常操作技术外,还需要具备开炉装料组合精确计算、装料过程中的测量与调整,我们经过精确的配料计算,采取净焦段装至炉身下部,空焦段(焦炭+石灰石+锰矿)装至炉身中上部,其余部分至正常料线装轻负荷料,轻负荷料负荷2.0t/t,炉渣碱度R2=0.85,停炉料以发展边缘和中心气流为主,大风量喷吹铁口,保证炉缸渣铁存量达到最低状态,为开炉顺利创造有利条件。
1、开炉准备
送风前进行各系统相关设备的联动试车和确认。
1)高炉热风炉系统在开炉前进行烘、烧炉,具备正常送风生产条件。
2)确保炉前出铁场设备运行正常,炉前出铁系统已烘干,具备出铁条件,制作临时沟,临时干渣坑,做好并具备放干渣条件。
3)检查高炉冷却系统并做好确认工作,确保冷却壁管路畅通不漏水,风口等管路畅通。
4)上料系统在装料前按工艺操作规程联合试车,确保上料程序正常,工作正常。
5)高炉对煤气系统各阀及各种信号系统进行试验,并对各仪表进行检查校对,确保准确无误。
6)确保高炉供水水压、水量正常,备用设备处于完好状态。
7)做好风机房、水泵房、喷煤系统、布袋煤气除尘系统、供料系统等相关系统与高炉的检查联动试车和确认。
8)原燃料质量好且准备充分。
9)检查各种能源介质管道及阀门,确保管路畅通、阀门开关灵活好用。
2、开炉快速达产技术措施
此次开炉我们准备充分,开炉前我们针对广富集团开炉失败原因进行了研究分析,认真制定了开炉方案,采取快速加风与开风口协调配合;装料制度采取建立合适的焦碳平台和矿环带;改善煤气利用适应下部迅速降炉温的需要等,取得了良好效果,并顺利强化。复风料中除了加了足量的焦炭外,还集中和分批带入锰矿,来稀释渣铁,处理炉缸,并通过采用多环布料、快速喷煤、富氧等措施大大缩短了高炉达产时间,取得了明显的经济效益。?
本次开炉由于煤气压力低,风温明显不足,基本属于冷风开炉,我们用吹氧方法,用以点燃焦炭,加热炉缸,约3小时后炉缸焦炭开始燃烧,2小时后铁口见渣,见渣后用有水炮泥堵口,4号凌晨2:30出第一次铁,出渣铁量约1吨,综合各方面信息后于捅开3号和14号风口。此次尽管开炉时炉温高,但是因渣碱度调节合适,渣铁流动性良好,这对于炉况的快速恢复和降低炉前劳动强度起到了积极作用。6:00铁水过撇渣器。第六炉铁水硅、硫全
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