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660MW超超临界锅炉燃烧调整优化
王振明 胡燕宾 吴干要
(大唐信阳发电有限责任公司,河南 信阳 464100)
摘要:
关键词:;;1 前言
/型单炉膛全钢架悬吊结构前后墙对冲燃烧。制粉系统采用直吹系统,配台磨燃烧器燃烧器,前后墙各层,每层布置只。在煤粉燃烧器的上方前后墙各布置1层只燃烬风。两台空气预热器名 称 符号 单位 设计煤种 收到基水分 Mar % 8.0 6.68 收到基灰分 Aar % 31.56 33.91 干燥无灰基挥发分 Vdaf % 25.23 26.69 收到基低位发热量 Qnet,ar kJ/kg 20.03 19.17 2 优化前锅炉参数
燃烧调整运行方式优化前测试锅炉经济参数见表1:
项 目 单位 空预器出口氧量(A/B) % 排烟温度(A/B) ℃ 空预器入口温度(A/B) ℃ 飞灰含碳量(A/B) % 1.42/1.24 炉渣含碳量 % 6.12 排烟热损失q2 % 6.19 固体未完全燃烧热损失q4 % 1.02 修正后锅炉热效率η % 表1.优化前锅炉参数
锅炉在600MW原始工况效率为92.32%,主要损失项为排烟热损失与固体不完全燃烧热损失。
3 燃烧调整优化试验
笔者通过对制粉系统加载力、通风量、风粉温度、煤粉细度等优化调整试验,分析各参数对能耗的影响,总结出适合的运行方式。同时对锅炉进行过剩空气系数、一次风压、二次风门开度优化调整试验,从而得出总体的最优运行方式。
3.1分离器折向挡板调整试验
该试验进行4个工况,保持磨煤机出力50t/h,风量90t/h,加载压力11.8MPa,调节磨煤机分离器开度45°、50°、55°和60°,获得磨煤机分离器折向挡板角度变化后煤粉细度R90的变化规律(如图1所示)。
图1.煤粉细度与折向挡板开度关系曲线
对四个工况磨煤机的制粉电耗计算结果如表2所示:
挡板开度 煤量t/h 风量t/h 磨煤机电流A 磨煤机功率kW 制粉单耗kW·h/t 45度 50 90.5 55 488 9.76 50度 50 90.1 54 485 9.69 55度 50 90.7 54 480 9.59 60度 50 90 51 443 8.85 表2.不同折向挡板开度下的制粉电耗
从以上数据可以看出,随着分离器折向挡板开度增加,煤粉在磨煤机内的循环倍率降低,煤粉变粗,磨煤机电流逐渐下降,制粉电耗逐渐降低。
3.2经济煤粉细度的确定
根据之前获得的磨煤机分离器开度对煤粉细度的影响规律,在550MW负荷下,调整各台磨分离器开度分别为45°、50°、55°和60°,测试锅炉经济性参数,结果如表4所示。
项 目 单位 空预器出口氧量(A/B) % 排烟温度(A/B) ℃ 空预器入口温度(A/B) ℃ 飞灰含碳量(A/B) % 2.33/1.66 1.60/2.02 0.9/1.22 1.39/1.62 炉渣含碳量 % 1.99 1.81 1.06 1.50 排烟热损失q2 % 5.68 5.47 5.67 6.01 固体未完全燃烧热损失q4 % 0.78 0.85 0.64 1.29 修正后锅炉热效率η % 表4.不同煤粉细度下的锅炉参数
从以上数据可以看出,磨煤机分离器开度从45°调整到60°,煤粉细度从10%变化到15%左右,锅炉的灰渣可燃物没有明显升高,固体未完全燃烧热损失变化不大。而在此过程中,随着煤粉细度的逐渐提高,制粉系统电耗逐渐降低。相对而言,分离器开度45°、50°和55°三个工况下,固体未完全燃烧热损失相对较低,分离器开度达到60°时,固态未完全燃烧热损失有所升高。故确定经济煤粉细度为磨煤机折向挡板开度为55°时对应的煤粉细度,R90=14.17%。
3.3磨煤机通风量调整试验
该试验在600MW负荷下,分两个工况分别控制磨煤机风量90t/h和80t/h,测试锅炉经济性参数,结果如表5所示:
项 目 单位 空预器出口氧量(A/B) % 排烟温度(A/B) ℃ 空预器入口温度(A/B) ℃ 飞灰含碳量(A/B) % 1.7/1.2 2.09/1.49 炉渣含碳量 % 1.9 1.65 排烟热损失q2 % 6.03 5.72 固体未完全燃烧热损失q4 % 1.07 1.24 修正后锅炉热效率η % 表5.不同通风量下的锅炉参数
从上表数据可以看出,两个试验工况锅炉其他运行参数基本一致,排烟温度随磨煤机风量的降低而降低,磨煤机风量每降低10t/h,排烟温度降低2-3℃,锅炉排烟热损失也随之降低,故采取适当降低通风量的运行方式(如图2所示)。
图2.优化前后的磨煤机风量与给煤量对应关系
3.4磨煤机出口温度调整试验
试验通过改变
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