产品质量升级技改情况说明.docVIP

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产品质量升级技改情况说明

关于产品质量升级技改情况说明 我公司汽油及柴油现有产品精制手段如下: 汽油:催化汽油脱臭系统,该系统主要通过预碱洗去掉大部分硫化氢,再通过磺化钛菁钴将汽油中的硫醇硫转化其它形式的硫,从而去掉汽油的恶臭味。在整个过程中对总硫的影响也仅在去掉占总硫很少一部分的硫化氢,对于汽油的总硫减少很小。 柴油:柴油非加氢精制系统,该系统主要是去除催化柴油中的氨、氮化合物,对柴油的总硫基本没改变。 目前我公司产品质量状况:汽油只能达到国Ⅱ标准,汽油国Ⅲ及国Ⅳ总硫要求分别控制在150ppm和50ppm以内。我公司汽油总硫正常控制在350-480ppm,达不到国Ⅲ、国Ⅳ汽油标准主要原因是总硫高。柴油能达到0号普通柴油技术要求,达不到0号车用柴油(2013.7.1执行)技术要求,达不到的原因也是总硫高。0号车用柴油总硫指标不超过350ppm,而我公司柴油总硫在1000 ppm左右。 通过调研,要使汽油、柴油中硫大幅度降低,目前唯一的办法是采取加氢装置来解决。在汽油、柴油产品升级过程中,生产技术处均向公司提出了调研报告。由于公司考虑到装置搬迁及投资规模大没有实施。具体的装置如下:10万吨/年汽油加氢装置及7万吨/年柴油加氢装置。 装置选址方案:原则上尽可能利用厂区内现有设施和空地。并将现有液化气充装台,成品汽柴油装车移至老化肥厂区,现凯达生产区处(凯达装置拆除)。 两相装置具体情况如下: 1、工厂组织和劳动定员:项目建成后,全部实施DCS自控系统连续生产,实行四班三运转,项目估算所需人员80人,全部利用联孚石化炼油装置现有管理和操作人员,经培训后择优上岗 2、项目建设周期:前期工作6个月,建设期约15个月 3、投资估算:两装置建设投资估算 序号 建设装置 规模(万吨/年) 投资额(万元) 备注 1 汽油加氢装置 10 7000 2 柴油加氢装置 7 5000 3 合计 12000 生产技术处 2012年10月31日

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