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3号高炉高Al2O3炉渣冶炼特点
48 南钢科技与管理 2014年第4期
3#高炉高A120。炉渣冶炼特点
熊飞武 王业飞 孟庆炜
(第一炼铁厂)
摘 要 :针对第一炼铁厂3#高炉炉渣中A1:0 的升高,高炉操作难度增加的问题,结合炉况实际,分析炉渣
A10 高的原因,总结高A103炉渣的不利影响及采取的一些应对措施 ,以确保炉况顺行降消耗。
关键词:高炉 高炉渣 造渣制度
SmeltingCharacteristicsofHighAluminaSlaginNo.3BlastFurnace
XiongFeiwu WangYefei MengQingwei
(No.1Iron-makingPlant)
Abstract:HighaluminacontentinslaginNo.3BFmadeBFoperationmoredifficultatNo.1Iron—makingPlant.Byan—
alyzingthecauses,combiningwiththeconditionsofblastfurnaces,measureshavebeen taken tosolvetheproblem,
whichcanensureBFoperatenormallyandreducetheconsumption.
Keywords:blastfurnace;highalumineslag;slaggingsystem
表 1 第一炼铁厂3#高炉炉渣成分
1 概述
由于原料价格飞涨,国内钢铁产量增加 ,钢铁企
业面临较大的成本压力,很多企业选择使用经济矿冶
炼,同时必须面对经济矿带来的一些不利因素,其品
位低、硅铝含量高,给高炉操作带来了很大的困难。
从2013年下半年开始,第一炼铁厂3#高炉炉渣
中A10 含量 由 14% ~15%上升 到 15% ~16%,
2014年 3月份开始 A1:0 含量超过 了 16% (见
表 1),随着 A1O,含量的升高,炉况发生 了明显变
化,先期是炉墙出现局部粘接现象 ,局部管道气流频
繁发展。又因2014年4月底42孔焦淘汰停产 ,5月
中旬干熄焦检修 ,焦炭质量变差 ,外购焦和水熄焦比
例上升 ,崩滑料及悬料次数 明显增多,长期稳压操
作 ,风量不足,动能不够 ,最终导致炉缸严重堆积。
从2013年下半年至2014年中旬,烧坏风 口小套 11
个,较之前明显增多。
50 南钢科技与管理 2014年第4期
炉墙问题是次要矛盾。由于长期风量偏低、动能不 0.56左右 ,炉渣的物理和化学性能均得到改善。
足造成炉缸不活 ,后期主要调整思路是增加风量 ,降 4.2.3 适当提高渣量
低顶压提高鼓风动能,配合抑制边缘,疏导中心的料 从4月23日开始 ,通过配加硅石来提高渣量 ,
制来恢复炉况,打开中心后,透气性改善 ,炉缸侧壁 虽然在一定程度上降低 了炉渣中的A10 含量 ,但
和炉芯温度回升,炉缸工作状态逐步改善。 势必增加高炉消耗 ,这是迫不得已的举动。
4.2 合理造渣制度的选择 4.3 降低入炉原料中的A10,含量
在高炉操作中,打开中心气流是保顺序,还应该 控制A10,含量还应从入炉料着手,尽量减少
从影响炉渣粘度几个方面因素来分析,改善炉渣流 A10 含量高的原料的使用 ,针对南钢 目前原料使用
动性,故而选择合理的造渣制度同样重要。 状况,只有改善炉料结构来降低入炉原料中的A10,
4.2.1 适当降低炉渣碱度 ,提高炉温
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