抗低温冲击H型钢Q345E低碳钛微合金化试验研究.pdfVIP

抗低温冲击H型钢Q345E低碳钛微合金化试验研究.pdf

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抗低温冲击H型钢Q345E低碳钛微合金化试验研究

莱钢科技 2016年 10月 抗低温冲击 H型钢 Q345E低碳钛微合金化试验研究 t 部伟达,赵圣功,张学民 (炼钢厂) 摘 要:莱钢炼钢厂采用铌镍硼微合金化生产的抗低温冲击H型钢Q345E易出现冲击性能波 动,产品合格率较低。通过对生产工艺进行优化调整试验 ,尝试采用低碳钛微合金化,加强各 工序工艺控制,稳定了钛回收率,夹杂物及晶粒度控制水平也有明显的改善。低温冲击功数值 检测 良好。 关键词:微合金化;冲击韧性;夹杂物 塑性和冲击韧性降低。为进一步稳定 Q345E的低 O 前言 温冲击性能,将 C含量 由原设计成分降低0.05%, Q345E低合金高强度抗低温 H型钢广泛应用 并适度提高Mn含量,保证屈服及抗拉性能。根据 于海洋石油钻井平台结构架,其低温冲击韧性要求 以往生产情况,其屈服和抗拉均有很大富余量,因此 较为严格,莱钢炼钢厂一直采用铌镍硼微合金化生 只把Mn由原设计成分提高0.35%。 产,其冲击性能波动幅度较大,产品合格率较低,经 2.2 钛微合金化机理 济效益并不可观。自2013年3月份开始,改变传统 1)Ti在钢中的析出物TiN、Ti(C、N)和TiC等 的生产工艺,尝试低碳铌钛合金化,并对脱氧工艺进 能够阻止加热及轧制过程中奥氏体晶粒长大,同时 行了优化调整,试验效果 良好,检验 一20℃、一45℃ 抑制形变奥氏体晶粒的回复和再结晶,而奥氏体中 低温冲击功数值均较好,夹杂物及晶粒度控制水平 的形变带、未回复的亚结构边界,可进一步促进铁素 也有明显的改善,为以后批量生产及产品质量提升 体晶粒的细化,可以起到细化组织和晶粒的作用,从 打下了坚实的基础。 而提高钢的强度和冲击韧性 。 2)Tj与S的亲和力要强于Mn与 s的亲和力, 1工艺流程及成分设计 随Ti含量增加,钢中TiC:s化合物逐渐增多并取 l:.1 工艺流程 代MnS夹杂,即Ti的加入夺取了MnS中的s与之 铁水预处理 (纯镁粒脱硫)删 t混铁炉一60 形成更为稳定的TiCS,减少 了MnS的析出,钢 中 t氧气顶吹转炉— 0tLF精炼炉一3机 3流矩形坯 的长条状MnS夹杂物因TiCS 的形成而减少,由 连铸机 。 于球状TiC:S。硬度高,在高温热轧时不变形,改善 1.2 成分设计 了钢的冲击韧性 Q345E钢化学成分设计如表 1所示 。 3)Ti加入量过多易形成粗大的Ti(C、N)夹杂 表 1 Q345E成分设计 % 物,对钢的韧性不利,因此需要确保 Ti含量在一定 壁曼 范围内(本试验控制在0.012%一0.020%),既能达 堕垦::: ::: !:箜:!:墅 三 至: :堕:: 到控制晶粒度,减少钢中夹杂,又对冲击韧性有一定 注:1)钢中 按照O.012%~0.020%控制,目标值:0.017%。

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