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提高120t转炉煤气回收的措施及效果

■ l 提高 120t转炉煤气回收的措施及效果 1 概 述 (2)吹炼过程煤气 CO质量分数波动的影 净化后转炉煤气主要成分是 CO (86%), 响。根据设定的回收条件,当吹炼过程 自动监 CO:(1O%),N (3%),是一种很好的燃料和化 测的煤气COi35%,02≤2%时,煤气回收系统 工原料。对转炉煤气进行净化回收利用是国家 水封逆止阀和三通阀就开始 自动切换进行煤气 产业政策的要求 ,也是节能降耗以及实现转炉 回收,当煤气 C035%或 02%时就终止回收。 负能炼钢的需要。柳钢 120t转炉煤气回收系统 由于冶炼控制不稳定吹炼过程煤气CO质量分数 为湿法OG系统。从炉 口出来的高温烟气经过转 波动大,经常因煤气C035%而终止回收;水封 炉汽化冷却系统冷却和烟气净化系统净化后, 逆止阀和三通阀动作时对管道烟气产生瞬间冲 合格的转炉煤气经三通阀切换进入煤气柜混合 击,也造成煤气 CO质量分数波动。整个煤气回 贮存 ,再经过电除尘净化后加压送到用户点。 收过程控制较紊乱。出于安全考虑,我们重新 120t转炉自2006—04开始进行煤气回收,但受 设定煤气 自动回收程序:在一炉钢的吹炼期内, 公司能源平衡管理影响 ,转炉煤气用气点少, 煤气 回收系统阀门只动作一次,回收过程一旦 煤气 回收生产过程很不正常,煤气回收量低。 转为放散,即使检测到煤气CO质量分数达到回 为了充分回收利用 120t转炉煤气,2008—06—22 收条件也不再进行煤气回收。通过改进控制程 设计全部使用转炉煤气作燃料的柳钢第一座麦 序 ,也减少了因水封逆止阀、三通阀及旁通阀 尔兹石灰窑投产,7月底第二座石灰窑投产,为 的运动频繁而卡阻所带来的安全隐患。 120t转炉煤气回收解决了出路问题。 (3)炉口微压差控制的目的是通过 自动调节 按设计,2座麦尔兹石灰窑生产需要消耗的 二文氏管喉口开度使炉口处于微正压 (0—20Pa) 转炉煤气量 28000~30000m3/h (热值为6320 状态,减少空气进入烟罩内,减少炉气的燃烧, 7530kJ/m,)。但在麦尔兹石灰窑投产后,因单 提高煤气 CO质量分数。2文氏管喉口开度微压 炉钢煤气回收时间短 ,回收煤气的热值和回收 差控制系统的取压点离炉口较近,很容易被喷 量都不能满足麦尔兹石灰窑生产需要 (回收煤 溅的钢渣堵塞或烧坏。并且 ,取压点环境又比 气的CO质量分数平均只有 40%,煤气热值约 较恶劣 ,检修维护非常困难 ,一旦堵塞或损坏 5046kJ/m,需要 3座转炉正常生产时的煤气回 必须等到炉役检修时才能恢复。 Grit才能满足)。 (4)煤气在线分析反馈的结果与炉口进入净 2 影响煤气回收的主要原因分析 化系统煤气的实际值滞后约40s。三通阀和水封 (1)活动烟罩与炉口之间距离的影响。转炉 逆止阀开关动作到位又各需20s。这样特别是在 活动烟罩下限位设定偏大,降罩后活动烟罩下 吹炼后期煤气从 回收转到放散时,有时候炉前 缘与炉口之间的距离偏大,空气进入烟罩 ,造 已经提枪停止吹炼,由于有40s的滞后时间造成 成炉气燃烧率高,煤气热值下降。同时,由于 回收后期大量废气被送进气柜。一方面使煤气 炉气燃烧率高,烟气产生量大,为了减少烟气 柜经常含氧量超标 ,不得不进行放散,存在严 外溢污染环境,不得不提高净化系统风机抽风 重安全隐患,另一方面是降低了气柜回收煤气 量,这又加大了炉气的燃烧,形成恶性循环。 的质量分数。 3 提高煤气回收量和质量的措施 (1)R—D喉口开度给定一个基准开度 ,基

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