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IndustralIT控制系统和TURCK现场总线

IndustralIT控制系统和TURCK现场总线 在高炉自动控制系统改造中的应用 陈 艳 贾世清 张如伟 (宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂) 摘 要: 改造后的自动化系统通过采用具有世界领先水平的德国ABB公司的IndustralIT 控制系统,并挂接TURCK(图尔克)现场总线,来实现对高炉及整个配套系统生产的监视、控制与计量。两者的成功挂接应用后,控制系统硬件采集的各类模拟信号数据准确、误差小,而且信号质量好,为高炉生产提供了可靠的依据,并带来了一系列的经济效益。 关键词: 改造 IndustralIT控制系统 TURCK现场总线 1概述 原宣钢炼铁厂西铁区1#高炉及热风炉数据检测采用北京和利时早期版本的FODCS-DCS系统,由于无法与槽下的设备实现通讯,其操作性和扩展性差,而且FODCS系统硬件固有稳定性差、抗干扰性能不好等缺陷已对高炉的生产造成极大的影响,因此急需对1#高炉及热风炉的自动化系统进行改造。本次改造的目的:一是满足高炉快节奏的生产工艺要求,提供准确无误和高质量的信号;二是提高自动化的装备水平和设备的抗干扰能力,并减少故障率,使自动化设备能更好的为高炉生产服务。 改造后的自动化控制系统采用具有世界领先水平的德国ABB公司的IndustralIT 控制系统,并挂接TURCK现场总线,来实现对高炉及整个配套系统生产的监视、控制与计量。IndustralIT 过程控制系统融传统的DCS和PLC优点于一体并支持多种国际现场总线标准,系统具备高度的灵活性和极好的扩展性,无论是小型生产装置的控制,还是超大规模的生产管理控制应用,该系统都能应付自如。目前IndustralIT控制系统已经成功应用到大型高炉的过程控制当中。TURCK现场总线是由FLDP/piconetzuch组成的PROFIBUS-DP总线,可连接大量的I/O点,提供安全可靠的网络传输。IndustralIT过程控制系统和TURCK现场总线的挂接应用,符合我们1#高炉配套设备的实际生产需要,优化和简便了操作现场,提供了准确可靠的各种信号。 IndustralIT过程控制系统分为两级:操作管理级和过程控制级。在操作管理级上不仅实现了传统控制系统的监控操作功能,包括预定义及自由格式动态画面显示、趋势显示、弹出式报警及操作指导信息、报表打印、硬件诊断等,而且完成配方管理及数据交换等管理功能。过程控制级实现包括复杂控制在内的各种回路调节,如各种PID、比值、Simith等,和高速逻辑控制、顺序控制以及批量间歇控制功能。系统的系统分布如图1所示: 2 操作管理级 如上图所示,系统在主控值班室(一)设Control Builder F V8.1)中文版。工程师站ES作为整个控制系统中的核心部分,安装的CBF软件具有编程、调试、下传等各项功能,通过以太网与过程控制站、操作管理站中的各管理站进行实时通信和数据下装,具有举足轻重的作用。 2.1 CBF组态调试软件 CBF组态调试软件支持现场总线设备的数据读取与编程功能,采用统一的系统全局数据库和强大的交叉参考工具,编程语言与图形化编程语言标准 IEC 1131-3完全兼容。 此外,还具有如下特点: ①、采用项目树使得程序生产灵活; ②、功能库提供220多个功能模块; ③、项目文件备份; ④、使用同一工程软件完成控制策略组态和HMI组态等等。 在我们的实际改造过程中,工程技术人员可根据实际控制的要求任意选用 FBD、LD、SFC 等方式。系统具备大量标准功能块及功能子程序也可自整定功能模块,如调节块具备标准、比率、步进、2位、3位、变参数 HART 现场设备的通讯、以及冗余和故障安全功能,还可通过新的分布式组件进行在线扩展,因此能与IndustralIT 控制系统进行良好的挂接,具有成功实现的可行性。选择TURCK现场总线基于以上考虑之外,还由于它具有以下优点: ①、支持PROFIBUS-DP通讯协议; ②、具有防水、防尘、抗震动的特性,可以直接安装于工业设备上; ③、具有较高的性能价格比,系统综合成本减少; ④、自动诊断和抗干扰能力强的特点; ⑤、便于组态,编程的工作量降低。 系统改造后近一年的实践证明,TURCK现场总线应用于IndustralIT 控制系统后,系统具有良好的稳定性,采集的信号准确可靠、质量高,满足高炉的生产需要。而且,通讯线长度为180米,现场通讯线由改造前的31条变成了改造后的1条,直接节约资金108900元,现场线路也变得整齐和便于维护。因此,两者的衔接应用是很成功的。 5 自动化系统改造后的运行情况 通过近一年时间的运行观察,AC800F硬件采集的各类模拟信号数据准确、误差小,而且信号质量好,故障率较低,为高炉生产及时了解高炉各部位运行情况提供了可靠

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