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变频器维修之充电电阻替换技巧.pdf

变频器维修之充电电阻替换技巧 运行中的变频器,停机后再上电,仿佛接不通电源似的,毫无反应。用户送修,我们测量变频器接 线端子P1、P(+)两点间的电阻值变为无穷大,充电电阻R在不知觉中已经开路了。此种故障并 不少见。充电电阻提供变频器上电期间对直流回路储能电容(缓)充电任务,在储能电容上建立起 一定幅值的电压后,充电接触器或充电继电器闭合,变频器才能进入待机工作状态。充电电阻“执 行任务”的时间虽短,但要承受一定的电流冲击,若选用功率余量不足或质量欠佳的元件,则充电 电阻在上电期间有可能随时“牺牲”掉。从1.5kW 到90kW的变频器,充电电阻的阻值从51Ω到几 Ω,功率从几瓦到几百瓦,多采用柱体线绕功率电阻和方形水泥电阻,讲究一点和功率大些的变频 器,则采用铝封装功率电阻。中、大功率变频器的充电电阻损坏不多,越是小功率的变频器,充电 电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有直流电抗器的变频器,如安川变频器、东元变频器等,因 电抗器对上电充电电流的抵制作用,充电电阻往往阻值较小,如东元 7200PA37kW变频器,充电 电阻两只并联,仅为2Ω240W。 还有一种情况,也易导致充电电阻的损坏。当充电继电器(小功率变频器)和充电接触器(中 功率变频器)触点接触不良或控制电路不良时,充电电阻可能会承受起动或运行电流,而过热烧 断。因而遇有充电电阻损坏时,须同时检查充电继电器和接触器的触点状况及控制情况。除了三相 整流电路采用可控硅器件而省掉充电电阻和充电接触器这一环节外,大部分变频器都有充电电阻和 充电接触器这一环节。因而在变频器上电时要注意倾听一种声音:中、大功率变频器当然是用充电 接触器,上电期间,会听到很响的“哐”一声,是接触器闭合了,没有动静就不对了;小功率变频器 采用充电继电器,变频器上电期间,应能听到“啪哒”一声响,没有动静,要检查继电器元件本身和 继电器的控制电路了。 用户送修,我们高兴了一下,很小的故障和很低的维修成本,可以嫌一笔了。别的配件,从淘 宝网上或从电子公司邮购,质量都还行。但功率电阻本地市场上就多的是,搞到配件,就将变频器 修出去了。不到两天,用户又将变频器提溜回来,又是不通电了,检查,又是充电电阻开路。又换 上,用不到两天,又提溜回来了,这回用户有点儿脑了。此类元件假冒伪劣太多,邮购的也不太放 心。小事情成了犯愁的事儿。 好多变频器维修部都有此等经历。从拆机品里选用的充电电阻,倒能用得住。购得的新元件, 哪怕是扩容跨档使用,10W的当3W 的用,还是用不长。一点小事情,倒差点砸了维修部的牌子。 就想了一个“招”,见下述[故障实例]。 [故障实例1]: 英威腾INVT-P9 1.5kW 变频器主电路的充电电阻R44,系由两只51Ω5W 电阻串联而成。总功率 为10W,总阻值为100Ω。手头有每盒千只的0.25W1.2kΩ的电阻,不到一分钱一只。用20只并联 为5W60Ω电阻,两只串联,代替原充电电阻。装机反复上电试验,两嘟喽电阻仅有轻微的温升, 完全没有问题。装机运行已有数年了,未因充电电阻问题返修过。 [故障实例2]: 阿尔法ALPHA2000-318R5P18.5kW 变频器,充电电阻烧掉。原电阻为20Ω80W电阻一只。用 40只0.25W180Ω的电阻并联为4.5Ω10W的电阻,用六组串联组成27Ω60W充电电阻。共耗用了 240只小电阻,制作和焊接一个半小时。用热缩管缩成糖葫芦状的一个“整电阻”,绝缘和加固两个 问题一同解决,将变频器修了出去。也未出现返修情况。 [故障实例3]: 伟创AC60 7.5kW 变频器,现场启动运行中,频率上升到7Hz左右,跳欠电压故障代码而停 机。故障复位后再行起动,电机才动一下,面板不显示了,机器像没通电一样,模变频器外壳,感 觉很热。 拆机检查,充电电阻已烧掉。单独给充电继电器上电,检测触点闭合状态,有接触不良现象, 拆开继电器检查,触点因跳火有烧灼现象,换新继电器和充电电阻后,故障排除。 [故障实例4]: 一台康沃变频器“疑难故障”的修理过程: 一台送修的5.5kW 康沃变频器,客户说:有输出,但是不能带负载运行,电机转不动,运行频率上 不去。 检测主电路,整流与逆变电路,都正常。 上电,空载测三相输出电压正常。接上一台1.1kW的空载电机,启动变频器运行,频率在一、二赫 兹附近升不上去,电机有停顿现象,并发出喀楞声。也不报出过载或 OC故障。停机,再启动,还 是如此。 将逆变模块的530V直流供电断开,另送入直流24V低压电源,检查驱动电路。查驱动电路和驱动 供电电路的

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