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4-某厂1号机再热蒸汽管三通段管件裂纹分析.pdf
某厂1 号机再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹分析
某厂1 号机再热蒸汽管三通段管件裂纹分析
1 概述
高温再热蒸汽管是火力发电厂最重要的高温承压管道之一,管道直径大、壁
厚较厚、管线长、温度高,管道中介质为中压过热蒸汽,管道运行中不仅承受介
质的内压,还要承受关系的振动交变应力,如果运行中水质处理不好,在容易产
生存疏水部位还会产生应力腐蚀。本文结合某厂1 号机组高温再热蒸汽管A 侧三
通段管件内表面裂纹的原因分析试验,进行相应论述和介绍。
2 高温再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹综述
2.1 1 号机组概况
某厂1 号机组发电功率为300MW。锅炉型号为HG-1025/17.3-WM16,采用了
美国CE 燃烧工程公司的引进技术设计,为亚临界压力一次中间再热自然循环锅
炉、平衡通风和四角切园燃烧方式,燃用纳雍无烟煤,采用烟气挡板调节再热汽
温。锅炉以MCR 工况(汽轮机为VWO 工况)为设计参数,在机组电负荷为335MW
工况时锅炉最大连续蒸发量为1025t/h。在机组电负荷为300MW 时,锅炉的蒸发
量为896.03t/h。2003 年3 月3 日投产。至2013 年11 月累计运行67576.9 小时。
2.2 事件过程概述
2.2.1 2013 年11 月4 日,运行人员巡检时发现1 号机6.3 米再热蒸汽管(热
段)A 侧三通后发现有滴水现象,经检修检查为三通后的直管泄漏。泄漏部位示
意图如下:
2.2.2 2013 年11 月17 日机组停运,2013 年11 月19 日,冷却到室温进行
某厂1 号机再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹分析
缺陷的确认,此段管道发生径向贯穿型裂纹,距离三通的焊缝中心线135 毫米,
长度180 毫米,方向大约在5 点钟方向左右。裂纹外观见下图:
对裂纹进行打磨,打磨过程中发现下部不仅存在径向裂纹,还有横向的裂纹,两
条横线裂纹从径向裂纹相连,最下部横向裂纹与径向裂纹几乎处于垂直状态,并
形成T 字型。见下图
2.2.3 11 月28 日,进行更换管道处理,当将原管道割除时发现三通侧的焊
缝的热影响区、热处理加热器区存在大量横向裂纹和轴向裂纹,见下图
某厂1 号机再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹分析
2.2.4 直管后的45 度弯头的热影响区同样存在着裂纹,见下图
2.2.5 三通内部检查情况:
2.2.5.1 三通向A 侧管道转向的焊缝及母材上有几条横向裂纹:
从此处
1 整圈
有一焊
缝
某厂1 号机再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹分析
2.2.5.2 上图所指的焊缝及母材裂纹及孔洞图片:
2.2.5.3 三通向低旁方向的内壁上存在多处孔洞,见下图:
某厂1 号机再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹分析
2.3 裂纹管件概述
2.3.1 裂纹管件的规格:Di508×24.8mm,材质:SA335P22,SA335P22 标准的
化学成分如下表,该钢属于低合金珠光体结构钢,多用于制造蒸汽管道。
钢材牌 化学成分(%)
号 C Mn Si S P Cr Mo
SA335P 0.05~ 0.30~ ≤ ≤ 1.90~ 0.87~
≤0.030
22 0.15 0.60 0.50 0.030 2.60 1.13
2.3.2 裂纹管件运行工况:工作介质:过热水蒸汽;连续工作温度:535℃,
连续工作压力:3.737MPa。
2.4 高温再热蒸汽管运行情况
某厂 1 号机组高温再热蒸汽管三通段在运行初期管系振动较大,后用弹性杆
将其从侧向固定于汽轮机平台排柱上,管系振动情况有所改善。
3 送样部位及编号
某厂1 号机再热蒸汽管A 侧三通段管件裂纹分析
为
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