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加氢精制装置增产石脑油的工艺参数调整论文.pdf

第35卷第3期 石 化 技 术 与 应 用 V01.35No。3 2017年5月 Petrochemical Mav2017 Technology&Application 工业技术(219—221) 加氢精制装置增产石脑油的工艺参数调整 郑佰龙,李江松 (中国石油辽阳石化公司炼油厂,辽宁辽阳111003) 摘要:为了提高乙烯裂解装置的原料供给,采用石脑油重拔方案对中国石油辽阳石化公司200万t/ a加氢精制装置的分馏塔操作参数进行了调整。结果表明:在不改变原料性质、反应温度和压力的条件 下,将石脑油干点的工艺指标由原来的不高于190℃调整到不高于220℃,分馏塔塔顶温度和重沸炉出 口温度工艺指标上限分别由175℃调整到185cc,315℃调整到325℃,操作压力由O.10MPa下调至 O.08 MPa,回流比由2.5下调到0.5,可以达到增产石脑油的目的;装置实施石脑油重拔方案后,精制柴 油收率由91.28%降至81.34%,含硫质量分数满足国V车用柴油标准要求;石脑油干点提高了52℃,含 硫质量分数降低了5.7个百分点,收率提高了9.94个百分点,产品质量优于调整前。 关键词:加氢精制;分馏塔;工艺参数调整;石脑油;收率 624.4+31 中图分类号:TE 文献标志码:B 文章编号:1009一0045(2017)03—0219—03 乙烷和石脑油是乙烯裂解的主要原料,其中 精制装置工艺流程见图1。 石脑油所占比例一直保持在60%左右。原料性 1.2.2操作条件 质是影响乙烯生产成本的主要因素,在以石脑油 加氢精制装置的主要操作条件见表1。 和柴油为原料的乙烯裂解装置中,原料占生产总 表1 加氢精制装置主要操作条件 成本的70%一75%…。中国石油辽阳石化公司 200万t/a加氢精制装置主要生产精制柴油和石 脑油,其中后者作为乙烯裂解原料。为了满足乙 烯市场的需求,通过调整加氢精制装置分馏塔的 工艺参数,降低了柴油产量,提高了石脑油于点, 在多产石脑油的同时,未对精制柴油的质量产生 影响。 1 工业装置 1.1 原材料 加氢精制装置原料取自中国石油辽阳石化公 1.3分馏塔工艺参数调整 司常减压装置的直馏柴油和延迟焦化装置的汽柴 本方案确定石脑油作为乙烯裂解原料,因 此,将石脑油干点的工艺指标由原来的不高于 油,二者质量比为4:1,混合原料的主要性质为:密 190 0C调整到不高于220℃。在不改变原料油性 度0。832∥cm3,含硫量2048斗∥g,含氮量76¨∥g。 质、反应温度及压力的条件下,对分馏塔进行了 1.2工艺流程及操作条件 以下工艺参数的调整。 1.2.1 工艺流程 加氢精制装置由反应单元、分馏单元及气体 压缩单元组成。反应单元工艺包括冷高压分离 收稿日期:2017—01一09;修回日期:2017一02—16 作者简介:郑佰龙(1982一),男,黑龙江兰西人,学士,高级工 流程、炉前混氢工艺及循环氢脱硫工艺。分馏单

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