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降低生物质锅炉除尘器的漏风率!.!.pdf

科技创新与应用 l2016年第20期 降低生物质锅炉除尘器的漏风率 工业技 刘 燕 吴新建 (江苏国信如东生物质发电有限公司,江苏 南通 226400) 摘 要:某公司机组为国家发改委批准的首批示范项 目之一,项 目装机规模为一台 1l0吨/小时高温高压锅炉,配套安装一台 25MW 纯凝发电机组,全部采用生物质燃料于 2008年 7月 1日投入商-~,/ggS-。公司始终遵循示范的发展理念,在项 目投产后 ,不 断创新技改挖潜举措,努力延续示范效应。其中,除尘系统改造是机组降低运行成本、提高环境效益的一项重要内容。文章主要介 绍了如何降低生物质锅炉除尘器漏风率。 关键词 :生物质锅炉 ;除尘器;漏风率 1概述 FE混纺,通过比较试验,选出最后一种适台某公司特性的布袋, 某公司除尘设备采用的是布袋除尘器 ,由于是国内第一台生物 延长了布袋使用周期,提高除尘效率。 质锅炉,没有成熟的经验可借鉴,当初设计时参照燃煤电厂的经验 2.2减缓除尘器腐蚀程度 设计,而当前锅炉人炉燃料水分 由设计时的 14%增加至 35% 45%。 生物质燃料中水分较大,达到 35%~40%,而草木灰中cl一、 、 经过计算,烟气量由198000m3h/上升至 280000m3h/,过滤风速升高 Na、含量较高,除尘器腐蚀漏风严重,普通高温防腐油漆效果不佳 , 至 1.4m/min,自投产以来布袋除尘器故障频发,影响了除尘效果。主 每年都需要对除尘器进行防腐,检修工作量大。同时,除尘器漏风使 要问题体现在 : 烟气温度降低,布袋发生糊袋现象,影响除尘效率。 (1)布袋有糊袋现象,仓室差压大。 经过调研,采用新型防腐材料一硅晶泥防腐涂料,试运半年 以后 (2)除尘器过滤面积偏小,烟气流速快 ,除尘器阻力大,厂用电 检查 ,除尘器钢板表面光滑,没有腐蚀迹象。 率升高。 另外,还将一个仓室更换为不锈钢板,防止仓室钢板腐蚀,目前 (3)除尘器仓室护板腐蚀,漏风严重,漏风率能达到 3O%;粉尘 使用效果较好,由每年必须防腐检修延长至 3年一次。 排放量超标,环保压力增大。 2.3电动锁气器改造 (4)除尘器漏风使除尘器温度降低,加剧了除尘器腐蚀。 在电动锁气器壳体内壁贴防磨陶瓷片 ,减少叶轮和壳体的磨 2技术改造措施 损,使锁气器密封严密,减少漏风。同时,在 电动锁气器下方增加气 2.1延长布袋使用寿命 动闸板,与电动锁气器连锁开关,形成双层密封 ,有效的减少了因密 (1)加装旋风分离装置 .分离烟气中大颗粒未燃尽飞灰。将原来 封不严而漏风。 除尘器人 口前的沉降室拆除,在原址新安装两台旋风分离器 ,将烟 3效果检测 气中的大颗粒未燃尽飞灰分离,避免大颗粒飞灰吸附在布袋上烧坏 (1)8个仓室的灰斗温度均有所提高 :#1仓提高 10~C,#2仓提 布袋。 高30~C,}}3仓提高 IO~C,#4仓提高 l1℃,#5仓提高 13%,#6仓提高 (2)除尘器扩容,增加过滤面积。在除尘器人 口增加两个过滤仓 8℃,#7仓提高8~C,样8仓提高 18C。 室,规格与原仓室一致 。改造后 ,布袋 由 1008条增加至 1344条 ,过 (2)除尘器压差由改造前的2800Pa降到现在的 1900Pa。 滤面积增加至4424m,过滤风速降至 1.05ndmin。除尘器压差 由 (3)除尘器漏风率 由改造前的31.8%降到现在的 11.5%。 2600Pa下降至 2200Pa。为进一步降低过滤风速,降低除尘器阻力, (4)除尘器漏风减少,使引风机 电流下降 ,单台引风机电流 由 延长布袋使用寿命,公司进行新型褶皱布袋试验。与传统圆布袋相 37A下降至 32A。

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