富海常减压设计总结..docVIP

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富海常减压设计总结.

富海石化公司重油综合利用工程 100万吨/年常减压蒸馏装置 设计总结 山东三维石化公司项目概况、试运、投产情况 1、 项目的概况 1.1 原料及产品方案 该项目属新建工程,原料为胜利混合原油,由于炼厂的第一个加工装置就是常减压蒸馏装置,肩负着向其它装置提供二次加工原料的任务,按照富海石化公司全厂总流程安排,确定常压塔出三条侧线,产品方案为汽油(兼顾煤油)方案,减压塔出三条侧线,产出的蜡油全作为催化原料油。减压渣油经过减粘后作为燃料油,总之通过常减压蒸馏及延迟减粘生产汽油、柴油、蜡油馏分及燃料油,同时兼顾溶剂油、煤油方案。 1.2 设计规模 设计规模为100万吨/年常减压(上限120万吨/年,下限40万吨/年,设计点100万吨/年);40万吨/年减粘(上限50万吨/年,下限30万吨/年,设计点40万吨/年);年开工8000小时。工艺设备及管道、仪表、土建、电气等专业均按此规模设计。 1.3 设计范围 设计范围为新建装置边界线之内的设计。DCS控制室、变配电间在装置外单设。 1.4 设计原则 技术先进,经济合理,安全可靠,方便操作,环境保护,使顾客以最少、最合理的投入,最终取得较好的综合经济效益。 1.5 设计阶段 设计阶段为一段设计。 1.6 参加专业 本装置参加的专业有工艺、工艺安装、设备、土建、电气、热工、暖通、总图、给排水、仪表等专业。 1.7 设计工期 本项目自2005年4月开始,至2005年8月完成全部设计。至2006年6月30号施工完成,2006年7月投产,运行至今。 2、 项目的试运及投产情况 该项目投产试运,加工原油为胜利混合原油,掺杂少量M-100原油,从分析数据可知,加工的原油比胜利混合原油稍重,刚开始装置处理量在50-60万吨/年左右,各设备操作参数不稳定,减压塔顶抽真空效果不理想,设计人员及时赶到现场,与操作人员一起首先提高处理量,调整操作参数(流量、温度、压力等)接近设计参数,最后各产品全部合格进罐,实现了投料试车一次成功。经过三个多月的运行证明装置运行平稳,工艺设备无泄漏,仪表调节、计量准确,公用工程消耗量接近设计值,达到了预期的目标。 加工原油性质 原油基本性质 原油名称 分析项目 胜利混合原油 (投产) 胜利混合原油 (设计) 密度(20℃)g/cm2 0.9237 0.9-0.92 粘度 mm2/s 50℃ 80℃ 83 凝点 ℃ 水 %(wt) 盐 mgNaCl/L 硫 %(wt) 酸值 mgKOH/g 28 0.143 50-150 1.92 0.1 0.8 产品收率 序号 产品名称 馏出温度 ℃ 收率%+(wt) 分析值 收率%(wt) 设计值 备注 1 汽油 200 5.22 4.65 2 柴油 360 15.21 14.4 3 蜡油 520 35.62 33.74 4 5 总收率 500 51.99 53.34 6 520 56.05 7 550 63.07 8 9 设计的换热系统经运行证明换热效率高、换后温度高,运行平稳,设备无泄露,在正常的设计负荷下,换后终温始终保持在280-290℃范围内,与设计值287℃相差无几。 换热设备无泄漏,无振动,基础无下沉。 电脱盐部分运行情况 该装置的电脱盐部分采用交直流高效电脱盐技术,采用两级两罐串联脱盐方式,电脱盐罐尺寸为¢3200×12000mm,投运过程中一次送电成功,注水量占原油的5%,脱盐温度为125℃,强电场的电场强度为800V/cm, 弱电场的电场强度为500V/cm,脱后原油经化验含盐为2.7mg/l,小于3mg/l,排水含油为48mg/l,小于100 mg/l,各方面指标基本达到设计要求。 常压塔的回流取热比设计合理,高温位热量达到合理的利用,各中段回流抽出温度与返塔温度差都在80℃以上,各侧线换后温度较设计温度低,减少冷却器负荷,有的不经换热可直接出装置。 机泵运行良好,减压塔底泵无抽空和汽蚀现象,排量平稳,无异常噪音,机械密封无泄漏; 加热炉燃烧完全,火焰刚直有力,炉膛明亮,炉出口温度波动很小,燃烧器无熄火、漏油现象,空气预热系统运行良好。 常压塔塔底液面波动很小,无冲塔现象,塔顶回流罐液面控制稳定,切水正常,常一线产品闪点合

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