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入炉蒸汽温度波动大原因分析和对策

造气装置蒸汽系统温度波动原因分析及解决办法 天脊中化高平化工有限公司 赵杰丰 前言 造气装置分为Ⅰ、Ⅱ两个系列,为了节能降耗、降低成本,2010年3月对Ⅰ系列进行了改造,将原先的φ2650造气炉改为φ2650/φ2800锥形造气炉,夹套压力由0.2MPa提高至1.3MPa,因为压力等级改变,所以对整个蒸汽系统也进行了相应的改造。在改造后的运行过程中,发现入炉蒸汽温度波动较大,从140℃—200℃,对造气炉炉况的稳定造成了极大的影响,不利于降低消耗。本文就改造后入炉蒸汽温度波动大的原因进行分析,并提出解决方法。 造气蒸汽系统介绍 造气装置所用蒸汽有两个来源,分别为外供低压过热蒸汽(0.6MPa、250℃)、自产蒸汽(0.2MPa、120℃ 改造前,自产蒸汽为0.1MPa的过热蒸汽,其来源为造气炉夹套和余热回收器饱和段,经余热回收器过热段过热后进蒸汽缓冲罐供造气炉使用。 改造后,自产蒸汽因压力等级不同,分为两个部分,一部分仍为余热回收器所产的0.1MPa、110℃的饱和蒸汽,另一部分为改造后的造气炉所产的1.3MPa、195℃的饱和蒸汽 改造前后造气装置蒸汽系统流程见图一、图二。 原因分析 根据改造后蒸汽系统流程、管道走向以及环境因素分析,可以得到,影响入炉蒸汽温度的因素主要有三个原因,即夹套自产蒸汽并入外供管网后对蒸汽系统的影响,经低压蒸汽过热器过热的蒸汽对蒸汽系统的影响,以及管道保温效果对蒸汽系统的影响。 夹套自产蒸汽对蒸汽系统的影响 通过流程分析,造气Ⅰ系列所用蒸汽为外供蒸汽、夹套自产蒸汽、余热回收器自产蒸汽和低低压蒸汽。其参数分别为: 序号 名称 参数 流量 备注 1 外供蒸汽 0.6MPa,250 50—60t 2 夹套自产蒸汽 1.3MPa、195 16t 减压后,0.6MPa,160 3 余热回收器自产蒸汽 0.1MPa、110 4t 其中,夹套自产蒸汽经减压阀减压后,进入外供蒸汽管网(0.6MPa),供Ⅰ系列造气炉使用,而余热回收器自产蒸汽进入吹风气装置低压蒸汽过热器过热后,进入蒸汽缓冲罐供造气炉使用。 经过统计、归纳系统运行数据,发现在系统负荷(Ⅰ系列开炉台数)发生变化时,入炉蒸汽温度随之发生波动,系统负荷稳定,开炉台数比较稳定时,入炉蒸汽温度波动较小。 同时,经过观察,温度变化较大者为外供蒸汽温度,即进入Ⅰ系列蒸汽缓冲罐的外供蒸汽温度变化较大,而自产蒸汽经过热后温度变化不大,为了更加清晰的观察外供蒸汽对入炉蒸汽温度的影响,在实际生产中,将自产过热蒸汽切出管网,入炉蒸汽仅使用外供蒸汽,发现Ⅰ系列入炉蒸汽温度比Ⅱ系列入炉蒸汽温度要低30—40℃,外供蒸汽温度Ⅰ系列与Ⅱ系列差为40—80℃,而随着减压阀开度的变化,Ⅰ系列外供蒸汽的温度变化较大 具体来讲,随着调节阀开度增大,Ⅰ系列外供蒸汽温度逐渐降低,随着调节阀开度减小,Ⅰ系列外供蒸汽温度逐渐升高。 由上图可知,Ⅰ系列入炉蒸汽温度与外供蒸汽温度趋势一致,与自产过热蒸汽温度变化关系不大,而外供蒸汽温度受夹套自产蒸汽减压阀开度影响较大,随着减压阀开度的减小,外供蒸汽温度逐渐升高。这说明,夹套自产蒸汽减压后,由于温度下降过快,产生的冷凝液对外供蒸汽温度影响较大,随着其流量的增大,外供蒸汽温度逐渐降低。 余热回收器自产蒸汽过热效果对蒸汽系统的影响 余热回收器产蒸汽量约为1t/h,Ⅰ系列共4台余热回收器,每小时4t的蒸汽量相对于外供蒸汽来说比较少,经过观察比较,1#吹风气装置低压蒸汽过热器自产蒸汽过热后温度在160—180℃左右,其温度高低受回收造气炉吹风气台数的影响。当回收造气炉吹风气台数少时,过热蒸汽温度低,当回收造气炉吹风气台数多时,过热蒸汽温度高。 管道保温对蒸汽系统的影响 蒸汽系统管道自投入运行来,一直未对管道保温进行修复。经检查,外供蒸汽管道上保温损坏较多,多处管道裸露,或保温棉损坏,仅剩下铝皮,造成了热量的的大量散失,导致进入系统的蒸汽温度过低。 根据外供蒸汽管网温度变化图,可以得到,蒸汽管网保温效果较好,近150米的管道温降在5℃左右。 解决方法 夹套自产蒸汽 通过以上分析可知,原夹套自产蒸汽经减压后,直接进入Ⅰ系列外供蒸汽管网,仅供Ⅰ系列造气炉使用,由于流量不稳,减压后冷凝液无法排放,造成Ⅰ系列入炉蒸汽温度波动大,影响造气炉稳定运行。 现将减压后的夹套自产蒸汽经蒸汽缓冲罐后,进入Ⅰ、Ⅱ系列外供蒸汽总管上,既可以除掉冷凝液,也可以保证减压后的蒸汽流量和温度稳定,减少其对管网的影响。设置蒸汽缓冲罐后,还可以减少系统负荷增减对蒸汽系统的影响。 另外,改造后,可以适当提高低压蒸汽出口温度,提高其品质,满足造气使用要求。 保温 对蒸汽管网进行全面检查,修复损坏的保温,减少热量损失。 低压蒸汽过热器过热效果 做好造气炉的日常维护工作,保证造气炉长周期稳定运行,保证吹风

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