回转阀液压缸活塞损坏原因分析和对策.docVIP

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回转阀液压缸活塞损坏原因分析和对策

24通旋转阀驱动液压系统故障原因分析及对策 王雪峰 (金陵石化烷基苯厂,江苏 南京210046) 摘要:某化工联合装置核心设备24通旋转阀,依靠液压系统作为推动力源,因液压系统连续故障,24捅阀工作失常,造成联合装置生产波动。本文记述故障发生的现象及针对性的分析思路,总结得失。重点对液压油缸内活塞的碎裂主因进行推理,并制定出解决该问题的对策。 关键词:24通旋转阀;液压油缸;活塞; 电磁四通阀; 行程 Analysis of the Frequent Troubles of Fumace blower and its Countermeasure Wang Xue Feng (Sinopec JinLing petro-Chemical Corporation Alkylbenzene Plant,Nanjing,210046,China) Abstract:A Chemical Plant Fumace hot-air recovery system for waste heat blower failure rate have reached a high level, After severl times’ maintenance, the causes are found out and the measures to eliminate failures are put forward, therefore, the stability operation of the blower is realized。 Keywords:recovery system for waste heat;blower; damper;bearing;reconstruction 1、引言: 某化工联合装置分子筛脱蜡两核心设备24通旋转阀ME-201A/B,07年11月到08年1月,同时连续出现旋转步进不正常,造成联合装置生产波动,甚至改循环,严重影响公司生产效益。按照故障现象的不同,分以下3个阶段,具体情况见表一: 表一:按3阶段记录ME-201A/B的故障现象及相关处理 阶段 时间 故障现象 处理措施 联合装置的处理措施 一 07年11月下旬~07年12月上旬 期间ME-201B多次出现步进过后收缩不到位现象;ME-201A从12月开始也多次出现上述现象。 将液系统电磁四通阀切换到手动四通阀,动作正常(有时需要手动执行多次);切出电磁四通阀拆卸检查、清洗,未发现明显问题。 主要由操作人员快速到现场处理。其中两次处理时间长,造成装置改循环,累计造成产品不合格12Hr 二 07年12月下旬~08年1月中旬 期间ME-201A/B多次出现步进收缩不到位、不收缩、不步进等各类故障。 将液系统电磁四通阀切换到手动四通阀,动作正常(有时需要手动执行多次);切出电磁四通阀拆卸检查、清洗,未发现明显问题。 主要由操作人员快速到现场处理。出现一次该循环,造成产品不合格4Hr 三 08年1月下旬 期间ME-201A/B多次出不收缩、不步进故障。 将液系统电磁四通阀切换到手动四通阀,动作正常;切出电磁四通阀拆卸检查、清洗,偶见金属碎屑夹杂于电磁四通阀阀芯内 主要由操作人员快速到现场处理。 2、原因分析: 2.1 液压系统流程简介 为了能更清楚的说明问题,首先简单介绍24通旋转阀液压系统的流程图,见下图1。 动作说明:中间位: P、A、B、O均不通 动作说明: 中间位: P、A、B、O均不通 伸长时:P和B通、A和O通 收缩时:P和A通、B和O通 蓄能罐 M ME-201A/A 液压油水冷却器 ME-201A/B M 泵入口过滤器 安全阀11.0MPa LS 单向阀 卸荷阀 进油箱 进油箱 进油箱 A泵卸压回路压力表 B泵卸压回路压力表 过滤器 LS 蒸汽盘管 伸长 收缩 液压油缸 单向阀 储油箱 进油箱 P B A O 安全阀9.5MPa 溢流阀 单向阀 10.0MPa 保压回路压力表 保压回路压力表 自动四通阀 自动四通阀 手动四通阀 手动四通阀 图1 24通旋转阀液压系统流程图 驱动24通旋转阀的力源是液压系统提供的7.8-9.8MPa液压油。液压系统由二台泵、卸荷阀、电磁四通阀、手动四通阀、油滤器、贮油槽、高压液压系统的蓄能罐和连接管等组成。二台泵一开一备,通过电磁四通阀来控制液压油的流向,达到驱动24通旋转阀定时旋转的目的。当驱动24通旋转阀旋转时,蓄能罐系统压力会下降,通过卸荷阀自动切换回路,油泵向蓄能罐系统补进液压油,达到一定压力,停止补油,直排入油箱。 电磁四通阀和手动四通阀原理相同;当电磁四通阀自动控制失灵时,可现场用手动四通阀控制操作。 2.2 电磁四通阀动作不正常 联合装置ME-201B24通旋转阀首先出现步进过后,液压缸伸长收

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