液压元件故障分析 柱塞泵 解决柱塞泵缸体跳动量超差的工艺实践.pdf

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液压元件故障分析 柱塞泵 解决柱塞泵缸体跳动量超差的工艺实践

维普资讯 第6期 (总第 l3期) 流 体 传 动 与 控 制 No.6(SerialNo.13) 2005年 11月 FluidPowerTransmission and Control Nov.,2005 解决柱塞泵缸体跳动量超差的工艺实践 张 锐 李 童 (1.贵州大学机械工程与 自动化学院 贵州贵阳 550003; 2.贵州力源液压股份有限公司 贵州贵阳 550018) 摘要:针对A10V系列液压泵出现回油量超大的故障,采取措施控制缸体大端面对内花键的跳动量 ,解决效率低的 问题 。 关键词:加工工艺;缸体;内花键;跳动量 中图分类号:TB42 文献标识码:B 文章编号:{ {2005)06—0041-002,价●●J.∞●●¨●卜●●● +价.【一 A10V 系列液压柱塞泵在厂内试车和外场使用 制、卧式拉制等方法,大端面与内花键不能实现一次 中出现泄漏量超标,导致液压泵效率偏低的技术质 定位加工。插制花键垂直度高,但效率低,拉制花键 量问题。经多次试验表明,在诸多因素中,图 1所示 工效高,但不易保证垂直度。综合上述特点,采用卧 的缸体大端面对内花键的跳动量超差是主要原因之 式拉制内花键后,再加工大端面的工艺方法。 一 。 经工艺试验,较好地解决了该问题,以A10V71 3 工艺措施 柱塞泵为例介绍如下: 3.1大端面与花键 小径一次定位加工 1 设计要求 在卧式拉制中是以大端面为支靠,因此提高花 图 1所示为缸体有关参数 的简图,材料为 键小直径的精度为 32.O5m ,作为拉刀的前引导 LZQT500-7软氮化处理;内花键 m=1.5,or=30。,z= 孔,二者一次定位加工,使之具备 良好的垂直度。 22,分度圆齿槽宽 2.558++00_.006363,DIN5480;花键有效 3.2延长花键大径的长度 。大径定位磨削大端面 长度 22.5mm,总长 87mm,大端面对花键的跳动量 零件的特点是花键端呈头重脚轻之势,后续加 不大于 0.02mm。 工大端面容易产生下垂而影响垂直度。将孔q~39x61 制成 34.2 ×39.2,这样孔 34.2大于渐开线花键 分度圆直径而小于大直径,拉削后全长能形成花键 大直径而只保留较矮的齿高,既能达到大直径定位, 又能达到减轻拉刀的切削力和减短拉刀长度的目 的。由61改成39.2,使花键大直径的长度由22.5加 长至47.8,花键心轴定位过了零件的重心,使得加工 更加可靠。 3.3拉刀校准齿外径和花键心轴齿顶圆直径的确定 加工中经拉刀前引导轴 32.05以后,齿顶圆外

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