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压力缸体类铸钢件气孔缺陷的消除
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严。不需变质就可得到细密的组织 ,综合机械性能高。
(2)该合金只需固搭处理 ,不经人工时效就可获得
高的机械性能。淬火时对水温要求不严 ,便于生产。
(3)Mg是 AuSGT 台金的辅助强化无索。
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方
铸
组
且
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铸件结构驶铸造工艺见固l,它是由带凸台的轮幅与 前我所已全部取替了传统的铸焊结构生产方法。
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型.20只水斗分剐由2o十芯子(1芯)组合而成。下芯 日’lto善刀 , -L.
时首先在地平面上划出节圆线及20等分基圜切线(图 压力缸体类铸钢件 一
兰当的表下面到最,使后最一后十一茄十时芯.下由芯于受形阻成不斗能内到腔位的部分凸出芯h晰 气孔rJ缺r陷u的消,一r噜,J:,,
。 为此,经试 国营四0/\r-(兴平713l05) 王峰I,-iw ,.
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水基涂料:坭芯用水玻璃石灰石砂 (中同用~100mm钢 (1)原铸造工艺将叶轮的入水 口朝下,轴孔位置 上
管绕草绳做芯骨和排气孔)。按此工艺浇注 .结果缸体 设置一个明冒口世 水直接从 冒口浇人 ;现改为人水 口
毛坯 内孔产生太面积气孔 、粘砂等铸造缺陷,由此而造 朝上 ,设置两十顶 冒口,一十~30mm 的直浇道 .内浇道
成许多铸 件报废 。 逆着叶片切线方 向开设 。
2 形成气孔缺陷的原 因分析 (2)原台脂油砂芯采用预埋蜡线制造通气孔改为
我们认为形成缸体内孔表面气孔的原因是 由于使 用 啦.3ram 的保险丝做 出通气孔(保险丝在制芯取模
用石灰石水玻璃砂坭芯造成。虽然该种型砂的退让性 前抽去),减少了固砂芯烘烤 中蜡挥发不彻底 ,浇注中
良好 ,在浇拄后 易于粉化 ,清砂容易 ,但其抗冲刷性 能 产生气体的可能性。
差 ,且砂粒在钢{戎中易于分解 ,导致铸件表面形成分散 (3)砂芯烘烤温度 由原来的 2OO%2×lh政为 250
的或戚片的气孔。 ×05h(砂芯颜色原来侮 至金黄 ,现烘为黑色)。在不影
3 改进措施 响砂芯强度的前提下 ,提高砂芯烘烤温度,有效 的减轻
为了解决缸体 内表面的气孔问题,我们曾将水玻 了砂芯的发气量 。
璃石灰石砂芯全部改为水玻璃石英砂芯 ,铸件浇拄、清 (4)原砂芯刷水基石墨棕料 ,棕 料燃烧发气量太 ;
理后,内孔表面光洁 ,无气孔缺陷 ,但清砂 比较困难 ,一 现改为_}舞200~270目的红矽石粉涂料 。
十砂芯清理要比石灰石砂多 4~5倍时间,生产效率太 (5)原砂芯向下排气 ,铁水容易钻芯头.浇拄 中叉
低,不能满足生产需要 。后采用水玻璃石英砂做面砂, 不易引气 ;现改为芯头向上,并在芯头顶部的上砂型设
石灰石砂做背砂制芯 ,取得 了良好效果。我们用表面为 置 ~20mm的主通气孔一,与砂芯腿~中的各通 气孔连通 ,浇
3O~40ram 厚的水玻璃石英砂、中间为水玻璃石灰石 拄中排气通畅 ,引气容易。
砂的泥芯浇注铸件 ,结果清砂容易,清理后铸件表面光 (6)为解决改进后工艺轴孔位置 在下易产生缩孔
洁 ,无气孔。
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