某选矿厂选矿工艺改造及生产实践.pdfVIP

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SerialNo.550 现 代 矿 业 总第550期 February.2015 M0DERN MINING 2015年 2月第 2期 某选矿厂选矿工艺改造及生产实践 白天运 高柏年 魏国祥 苏 俊 仲 江 (1.甘肃省金塔营盘宏运矿产开发有限公司;2.甘肃省地矿局第四地质矿产勘查院) 摘 要 某铁矿随着生产规模扩大,入选矿石性质发生变化。原单一的弱磁选选矿工艺已满足 不了生产的需要。在分析矿石工艺矿物学的基础上,对选矿工艺进行技术改造。通过改进分级设 备、更新磁选设备、强化脱泥等措施对原选矿工艺流程进行改造,最终确定阶段磨矿一分段磁选一 强化脱泥镜磁分选的工艺流程。生产实践中获得了铁品位为63.64%、回收率为 17.35%的磁铁精 矿和铁 品位为60.61%、回收率为65.12%的镜铁精矿 ,达到了改善生产指标的 目的。 关键词 镜铁矿 磁铁矿 选矿流程 工艺改造 某选矿厂建成于上世纪8O年代末,工艺流程设 由表 1可知,该矿石铁品位为34.28%。酸性 计简单。近年来,随着公司改制后生产规模扩大、矿 脉石矿物 SiO 含量达 41.46%,碱 性脉石矿物 床采掘地点变化,入选的王许黑山铁矿石由单一磁 A10。、CaO等含量较低;有害元素硫、磷含量较低 , 铁矿石变为磁铁矿一镜铁矿混合矿石,矿物嵌布粒度 分别为0.49%、0.03%。 细、铁品位较低、结构构造复杂。原选矿工艺流程相 由表2可知,矿石中铁主要以镜铁矿形式存在, 对落后,已满足不了生产指标的要求。为了延长该 占69.46%,其次为磁铁矿,占21.56%,两者合计 占 矿山寿命 ,继续合理开发利用该铁矿,选矿厂坚持理 91.02%。可见,磁铁矿和镜铁矿是回收的主要 目的 论和实践相结合 』,从2012年开始对选矿工艺进行 矿物。此外,还有少量的铁以碳酸铁和硫化铁 的形 技术改造。经过不断的努力探索,最终确定了目前 式存在,分布率合计不足3%,含量低,回收难度大, 阶段磨矿一分段磁选一强化脱泥镜磁分选原则选矿 考虑企业的生产成本和利润,暂不考虑对这部分铁 工艺流程,明显提高了铁 回收率,稳定了铁精矿品 进行回收。硅酸盐是主要脉石矿物,含铁 2.18%, 位。生产实践结果表明,工艺改造后选矿厂生产指 铁分布率6.36%,属于铁的合理损失,将会对回收 标得到改善,产品质量合格,达到国内先进水平。 率产生不利影响。进一步研究发现,矿石中的镜铁 1 矿石性质分析 矿由赤铁矿变种而来,增加了分选难度 。 对原矿进行化学多元素分析及铁物相分析,结 磁铁矿呈团聚粒构成铁质条带或呈单粒产出, 果分别见表 1和表 2。 粒度主要为0.05~0.25mm,部分大于0.25mm,少 表 1 原矿化学多元素分析结果 % 量小于0.05mm。块状磁铁矿则多为微细粒磁铁矿 的集合体,呈定向排列,片理状构造非常明显;镜铁

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