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科技论坛 民营科技2015年第1期
七台河洗煤厂降低介耗的措施
苗春雨
(黑龙江龙煤七 台河矿业有限责任公司七台河洗煤厂,黑龙江 七台河 154600)
摘 要 :针对了七台河洗煤厂洗煤车间由于煤质变化引起的介耗量增大,造成洗煤生产系统被动的这一问题,进行了认真研究和
分析,通过对延长磨介时间、中煤和矸石直线脱介筛改造、精煤脱介喷水系统改造,找出了解决问题的办法,应用效果十分显著。
关键词:介耗;脱介筛;喷水
脱介筛 :重介质选煤工艺中系统大多采用固定筛+震动筛进 2)严格开停机制度。停机时,确保液位有流量。开机时,确保
行产品脱介。平面固定筛常用于块煤重介选产品预先脱介,早期 循环水正常后,再开启介质泵。
采用的为筛条平行于物料流向的平面固定筛。 在生产运行过程中,保持各料桶液位平衡 (特别开机 、停机
喷水 :喷水是脱介过程的必要条件 ,是影响脱介效果和煤泥 时),加强巡检,防止跑、冒、滴、漏现象发生。重点加强管路及分选
水处理的重要因素之一。 机械的检修工作,并做好定期检查。
1 生产现状及原因分析 3 效果检查
1.1 磨介时间过短 3.1 把圆盘给料机的给水量缩小,使磁铁矿粉在球磨机内停留时
介质准备系统主要由圆盘给料机、球磨机、风力提升器、压风 间延长。以前磨一罐介质需要 20分钟,现在需要30分钟,磁铁矿
机组成。圆盘给料机的加水量过大,磁铁矿粉在球磨机内提留时 粉的粒度有了保证,改造前后磁铁矿粉参数如下:
间过短 ,就被溢流到风力提升器,导致球磨机磨介效果不好。
1.2 中煤和矸石脱介筛喷水量不足
七台河洗煤厂有一台矸石直线脱介筛和两台中煤直线脱介
筛 ,每台脱介筛有两排喷水管,当中煤和矸石含量大时,中煤和矸
石脱介筛筛面的煤层增厚 ,原有两排喷水管阀门开到最大,喷水
也打不透煤层,导致介质随产品带走。
1.3 脱介筛喷水压力不足
七台河洗煤厂现有三台精煤脱介筛,精煤脱介筛第一道喷水
通过脱介筛直接进入到精煤稀介桶。重介司机在正常操作过程中 根据上图可以看出,改造后磁铁矿粉的粒度组成中325网目
进行密度调节都是通过加水和补水来进行调节 ,加水和补水及各 细颗粒明显增多 ,有利于介质回收,同时提高了悬浮液性质的稳
台脱介筛的喷水都是由尾矿浓缩机溢流的循环水泵提供 ,这样当 定性 。
生产过程中加水和补水量过大时,脱介筛的喷水量下降,压力明 改造前一仓铁粉磨 l0罐浓介,改造后由于水量缩小可以磨 8
显降低 ,最低时达到0.02MPa以下时,喷水水压不足 ,介耗达到 罐浓介 ,提高了浓介质的密度 ,对于系统补介起到了及时的填充
1.9kg/T。 作用,提密度所需时间大大缩短,有利于比重司机的操作,保证了
我们为了提高各脱介筛喷水压力,浮选车间提高喷水的流量 生产灰分稳定率。
和压力 ,但这部分水经过脱介筛、稀介桶后又回到浮选机 ,过量的 3.2 中煤和矸石直线脱介筛增加一排喷水管,由原来的两排变成
水又回到浮选系统 ,七台河洗煤厂属于直接浮选 ,这样浮选机流 三排,增加扁铁立挡板之后,杜绝了跑介现象的发生,提高了介质
量高达 750m3h/以上,浮选机翻花 ,严重影响浮选机的分选效果。 回收效率。
2 改造措施 3.3 喷水位置改变后 ,方便了比重司机的操作。比重司机在调整
2.1 把圆盘给料机的给水量缩小,使磁铁矿粉在球磨机内提留时 密度时,不仅可以通过加水和补水进行微调,也可以通过精煤脱
间延长。 介筛的第一道喷水门进行大幅度调整,进入到精煤稀介桶的流量
2.2 在两台中煤直线脱介筛上增加一排喷水管 ,由原来的两排变 降低 ,即减轻了介质回收的负担,又可以降低介耗。同时加水和补
成三排 ,同时在直线脱介筛筛面上焊接40mm的立挡扁铁,增加筛 水量 的降低 ,充分 的保证了水压 ,改造后水压提高到 0.06~
面煤层的阻
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