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S7-300型PLC在矿井提升控制系统中的应用.pdf

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S7-300型PLC在矿井提升控制系统中的应用

·经验交流· S7—300型PLC在矿井提升控制系统中的应用 林宝松 (山东金洲矿业集团有限公司,264501,乳山) 1 原控制系统存在的问题 金洲集团新竖井直流提升机原采用的晶闸管直 流电控装置是20世纪90年代初期产品,为有触点 控制的电枢换向模拟调速系统,自1994年投产至今 已运行十多年,调节部分元器件已老化,参数分散 性变大,使系统稳定性变差,故障率高。由于控制 线路结构复杂及部分元器件已淘汰,备品备件无法 替换与采购,造成维护检修困难,运行成本高,影 响正常生产。 后对原控制系统进行了改造,采用西门子s7 图1 提升机控制系统结构不惹图 PLC,通过总线连接方式与井下各中段信号终端通 —300型PLC作为主控制系统,配备ABB公司的 全数字直流调速装置取代原有的模拟电控系统,安 信,实现安全门、摇台、锁罐状态检测及开、停 全性能极大提高,运行经济效益明显。 车、提物、提人等提升信号的处理。 上位机主要实现提升机的工作状况组态监控, 2 改造后的控制系统结构 动态显示各重要工作点的运行状态及故障位置指 整个电气控制系统将原有的9个控制柜改为1 示,完成PLC编程维护及管理等。 个数控柜、1个PLC柜、1个低压电源柜和1个风机 3编程 变频柜等4个柜。数控柜为数字调速传动系统,采 用ABB公司DCS500系列全数字直流调速装置,作限于篇幅,现仅介绍部分PLC关于编码器脉 为电枢及磁场调节及整流,主回路采用6脉动控制 冲统计与矿井深度计算的编程。 电枢换向,恒定磁场。全数字调节的动静态技术性 (1)程序初始化。将DB40数据块“编码器脉 能满足提升机四象限运行要求,并满足提升工艺要 冲数”送至MDl92,初始化程序见图2。 求的过载能力和安全系数,静态精度≤0.01%;动 态跟踪误差≤5%;调速范围≥100:1;速度指示精 M255U MoVE I/I EN EN0 rLfo.01m/s。 DBD2 DB40 控制系统配置双套PLC,双PLC之间有软件上 编码器脉冲数 的联锁,还有硬件上的联锁和看门狗电路,以及时 ”DB40”. BMPULSE IN OUT 监测并参与安全保护,控制系统结构示意图见图1。 COUNTER— —MDl92 主控选用西门子公司S7—315—2DP型PLC, 完成提升机手动、半自动、检修、慢动、紧急控制 图2初始化程序 开车等控制,接收来自信号系统的提升请求,控制 (2)操作台或双编码器工作时,将DB40数 ABB全数字直流调速装置,实现罐位检测、安全 据块“编码器脉冲数”值赋给变量“操作台的编 保护、报警和自动保护等。 码器脉冲值”,程序见图3。 (3)达到既定运行条件,启动计数器写入功 辅控PLC选用西门子公司S7—313C型PLC。 它具有独立的安全保护环节,与主控PLC互相监 能,程序见图4。 视,协同

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