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渗滤液反渗透浓缩液回灌研究

渗滤液的反渗透浓缩液回灌研究 作者:刘研萍 李秀金 王宝贞 摘要:反渗透处理渗滤液会产生一定量浓缩液,浓缩液的污染物浓度远高于渗滤液。对浓缩液回灌于填埋垃圾体进行实验,结果表明:浓缩液回灌对有机污染物有很好的去除效果,厌氧条件下COD去除率为81.56%,BOD5去除率为82.5%,NH3-N去除率为60%~70%;浓缩液回灌的最佳水力负荷为32.38mL/(L?d),此时回灌浓缩液COD浓度<75000mg/L时,COD去除率达85%以上;回灌的浓缩液pH为9时,COD去除率最高;而pH为11时,NH3-N去除率最高。 关键词:回灌;渗滤液浓缩液;垃圾填埋场 0引言 由于渗滤液污染物具有浓度高、氨氮和重金属含量高、水质随填埋时间而发生变化等特点,为其处理工艺的选择带来难度,目前,反渗透已成为处理渗滤液的最有效技术。反渗透膜技术处理垃圾渗滤液必然产生浓缩液,渗滤液的反渗透浓缩液是一种高浓度的有机废液,其COD和电导率值往往是原生渗滤液的3~4倍,甚至5倍。浓缩液的处理主要有焚烧、固化、蒸馏干燥和回灌等方法,其中最经济的方法是回灌于填埋场。 近年来,为了促进卫生填埋场的功能,开发了“生物反应器”填埋场,在时间和地点上有限度地控制渗滤液回灌填埋场垃圾体,把填埋场作为一个以垃圾为填料的巨大的生物滤床,通过物理、化学和生物等多种作用实现污染物的降解。大量研究表明,渗滤液回灌可以缩短填埋垃圾的稳定化进程,增加填埋场的有效库容量,促进垃圾中有机物的降解,缩短产沼气时间,回灌后的渗滤液水量水质得到均衡,有效固结重金属,有利于反硝化脱氮,降低渗滤液的污染物浓度等优点。 以渗滤液回灌填埋场的研究和实践为基础,德国从1986年开始将反渗透浓缩液回灌填埋场,实践证实:在充分考虑相关填埋场的特征设计基础上,长期采用回灌处理浓缩液的系统,填埋场排出的渗滤液中主要污染物质浓度没有显著变化。 本研究在填埋场现场,进行将反渗透处理渗滤液的浓缩液回灌于垃圾堆体的实验,分析COD、BOD5、NH3-N、pH等水质指标的变化及回灌的主要影响因素,探讨浓缩液回灌对填埋场渗滤液水质的影响,并对作用机理进行分析。 1材料与方法 1.1渗滤液处理工艺 填埋场的渗滤液处理采用反渗透——浓缩液回灌工艺,工艺流程见图1,处理能力500m3/d,回收率80%。反渗透系统对污染物的去除效果极高,对COD、TOC和金属离子去除率均>99%,NH3-N去除率>98%,具有很高且稳定的脱盐率,出水达(GB16889-1997)一级排放标准。 浓缩液回灌设计:在填埋场建设时,首先将浓缩液回灌管铺设到拦渣坝以上,然后向左右各延伸200m,每隔20m预留一个接口,每个接口设有控制阀门。当需要回灌时,用活动管道连接任意一个接口,打开阀门,在浓缩液储存池上加压,就可以把浓缩液经泵输送到填埋场。回灌浓缩液要求垃圾填埋场至少有10m的填埋高度,在填埋高度不足10m而高于5m时,要求回灌点距离渗滤液收集管出口至少有100m的距离,而且回灌点每年更换1次,使垃圾场内的水分均匀分布。该垃圾场可在4年内超过10m的填埋高度。 图1渗滤液处理工艺流程 1.2回灌实验装置 由于垃圾填埋场操作工作面大,回灌对渗滤液的影响短期内不明显,故在现场进行回灌实验,设计并建造4套厌氧反应器,1套好氧反应器。反应器呈长方体,砖混结构,四壁及底部均做防渗,有效容积均为2.8m3,有效高度3m,顶部设置一根导气管以导出填埋气体,底部设置一支Φ20mm的阀门以排放渗滤液,每个反应器的垃圾填埋高度均为2.65m,覆土0.05m,再铺砾石0.05m,并在砾石层内铺设多孔布水管。好氧反应器中间安置一根Φ40mm的PVC穿孔管,外接鼓风机。回灌方式采用多孔布水管进行表面喷洒。反应器示意图见图2。实验所用城市生活垃圾取自垃圾填埋场。每套实验装置的具体研究目标列于表1。 图2浓缩液回灌试验装置 表1回灌装置的研究目标 1.3回灌水质和水量 卫生填埋场内的生活垃圾压实后初始含水率为40%,实验中取理论上使垃圾含水率达到70%的回灌量,每次回灌量0.74m3。由于反渗透系统回收率为80%,渗滤液浓缩了5倍而成浓缩液。实验用回灌渗滤液和浓缩液水质见表2。 表2渗滤液及浓缩液水质 2结果与讨论 2.1渗滤液水质的变化 2.1.1 COD的变化 实验前8周,每周回灌1次,第9~20周,填埋垃圾体进入产甲烷阶段后,每周回灌3次。厌氧条件下,浓缩液回灌出水稳定后COD去除率为81.56%,渗滤液回灌COD去除率为90.67%,而不回灌反应器对COD的去除率仅为8.9%;可见,浓缩液回灌与渗滤液回灌对COD都有较高的去除率,但由于浓缩液的COD很高,虽然回灌对其去除量很大,但回灌后产生的渗滤液COD浓度仍很

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