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台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用

台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用 【摘要】本文阐述了立式全自动连续式立式包装机落料原理,介绍了控制难点及台达PLC控制实现程序。? 【Abstract】This?paper?expounds?the?vertical?automatic?successive?vertical? packaging?machine?blanking?principle,?and?introduces?the?control? difficulties?and?delta?PLC?control?realize?the?program. 【关键词】连续;间歇式;立式自动包装机;落料控制 【Keywords】continuous;?intermittent;vertical?automatic?packaging?machine; blanking?control ????? 立式包装机是将卷筒状的挠性包装材料制成袋筒,充入物料后,进行封口,三个功能自动连续完成的机器。配合上道的计量冲填机械,立式包装机常用于包装块状、片状、粒状、梗枝状、粉状以及流体和半流体物料。立式包装通常分为连续式包装机和间歇式包装机。 1?连续立式包装机工艺介绍 ? 图1??间歇式垂直包装机 ????? 如图1所示,间歇式垂直包装机的横封装置固定在一个位置上,每次封口的时候,拉薄膜的动作定制,封口达到一定时间以后才能脱开再继续拉薄膜,而连续式垂直包装机则可以不停止拉薄膜动作,在实施完全压合动作过程中整个横封台保持与薄膜牵引一致的速度,完成以后退开横封台,到一定位置后再飞快退回到上面的位置上。因为连续式生产效率高,目前连续式代替间歇式是个趋势。但是同样是连续式,有机械凸轮实现的,有利用伺服电机利用电子凸轮实现两种方式。其中机械式在跟换包装膜长度时需调整机械应用十分不方便,且机械惯性大,速度不能提高。所以连续式包装机用电子凸轮控制伺服方式就成为首选。 ????? 目前,制袋、封口、日期打印、切断袋膜等功能前期已完善,客户已在德国汉诺威参加过包装展,相关文章也已有介绍,本文重点介绍关于电子秤落料填充与包装之间的配合问题。 ????? 过去间歇式填充包装为根据物料信号启动包装动作,即来一个物料信号就进行相应的一次运膜、纵封、横封等动作,逻辑简单。而现在为连续式采用这种方式显然是不行的。 2??落料填充难点分析 图2??落料填充示意图 ????? 如图2所示,其秤量装置离包装很高,大约有2~3米,粉末状物体如洗衣粉。从空中落到袋内需要2~4秒得时间。对于连续式包装控制难度要求比较大。下面分为两种情况做一介绍。 ????? 情况一,如果落料时间短可以忽略不计(加中间斗,落料时间300ms),实际运行时如图3,在热封伺服固定角度促发开秤电磁阀即可(连续式包装机热封为电子凸轮,可从程序中设置角度。) 图3??落料时间忽略不计情况下的运行图 ????? 根据热封的电子凸轮周期0~360设定促发开启放料阀即可。比如,在开机前假设设定50度,放料。实际出现夹料。调整促发角度到150,直到合适为止。因为落料时间足够短,一个周期按120袋来算也有500ms。 ????? 情况二是往往客户不加中间斗的情况很多,在包装食品级颗粒物时,避免中间环节污染,往往不加中间斗。也就是从打开放料到落到袋内,落料时间长,大约有1~4s时间不等。 ????? 假设落料秤从开启电磁阀到落到袋里大约有2s的时间。实际切袋速度为每分30袋到120袋,以每分60袋来算控制,控制过程如图4所示,左边为下料信道,在设定速度为60袋时需先打开电磁阀,等即将落到底部时启动拉模及封切。 图4?控制过程图 ????? 在打开第一个电磁阀间隔1s后打开第二个电磁阀。如此则在落料桶内同时有两包料,必须保证在后续的热封电子凸轮运行周期此完全吻合才能确保无误,如图5所示。 图5??控制过程图 运行时序图如图6所示。 ????? 每次当前横封的为前隔一袋的,图6为基本60袋的时序图,对应不同速度时序图也要改变假设是120袋,500ms一个周期,前面需提前依次打开可能四次电磁阀;热封凸轮第一次热封的是开始放料的第一袋,是已经放的第四袋。热封启动前在空中料道内已有四袋。 ????? 这样由于凸轮滞后几个周期运行,就无法采取上述凸轮周期内位置点促发的方案,只用按照设定填充速度,采用时间促发放料电磁阀难点主要在于如果设定60袋,假设电磁阀按照每1s一个周期打开,实际拉膜及横封速度不一定是1s,有可能是1.1s,有能是0.9s一袋,这样时间长了就会运行中偏差越大。导致夹料,如图7所示。 图7??运行时序图 3?落料填充解决方案 ????? 现在主要的问题是如果以时间为周期,开启电磁阀,无法使实际运行的凸轮周期与其完全吻合。只能以实际凸轮运行周期促发

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