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2013年度检修工作报告
2013年巴朗口电站1F、2F C级检修与球阀检修报告
巴朗电站1F、2F机组C修与1F、2F球阀检修从2013年3月16日开始,到2013年4 月15日开机试运行成功,用时31天;本次大修工作严格按照施工前生产部与施工单位布置的施工方案,结合图纸、资料、规程标准,在生产部机械专工与施工单位机械负责人指的统一指导下进行,严格现场的安全工作与检修控制点验收工作,确保了此次设备的检修质量,使各部分检修项目均达到预期标准。
本次年度检修主要内容
1、1F、2F水轮机部分
(1)润滑油过滤、更换
轴瓦检查,修刮处理
瓦座螺栓检查
油槽清扫、渗漏试验
过水机构部分检查处理,损坏喷针头更换、口环更换、有损坏的喷针轴的更换、喷针接力器有损坏密封件更换、喷管端盖抗磨层检查补焊打磨,折向器、反向喷针电磁阀检查处理更换
润滑油过滤
上、下轴承清扫,检查、渗漏试验;
上、下轴承螺栓、导轴瓦检查修刮;
推力轴承的检查、更换
定子、转子
定子 、转子检查
滑环、碳刷装置及引线检查、调整;
千斤顶装配的检查及调整
上机架的检查及调整
下机架的检查及调整盘车找中心,推力受力调整、水平检查,各导瓦间隙调整,卸载阀、安全阀、逆止阀清洗、检查、调整;
回油箱检查清扫,油过滤
2#球阀大修,更换大小阀体合缝密封,更换工作密封
油压装置卸载阀、安全阀、逆止阀分解清洗、检查、调整;
回油箱检查清扫,油过滤两台技术供水泵单向阀技改更换
两台的反喷技术改造
隧洞进人门的开启关闭 存在缺陷 处理 1F球阀集成控制装置液控阀 过速保护供油管向球阀控制腔渗油 已处理 1F球阀油压装置压力控制器管接头 渗油 已处理 1F(3#、4#、5#、6#)喷管压力表 指示异常 已更换 2F球阀 合缝、工作密封漏水 已处理 2F球阀接力器管接头 渗油 已处理 2F(5#)喷管压力表 指示异常 已处换 1F、2F喷管漏油 漏油 已处理 1F、2F转轮室运物门 漏水 已处理 4#支洞封堵门 漏水 已处理 技术供水泵止回阀 损坏 已技改 1F、2F反喷液控阀 损坏 已技改 闸首检修门角水封、抗磨块更换 漏水 已处理 大修期间计划完成了如下设备缺陷检修:
1、1F、2F发电机机械部分:
检修设备 检修、检查内容 验收标准 现场验收与数据 备注 1F、2F上、下机架 各销定、连接螺栓全部无松开,锁定垫片紧固,焊缝处无裂纹和开焊,各结合面清洁,
径向千斤螺栓无松动
防锈漆较完整 组合面合缝间隙用0.05mm塞尺检查不能通过,局部存在允许间隙,用0.10mm塞尺检查,深度不超过组合面宽度的1/3,总长不超过周长的20% 现场用0.05mm塞尺对人能够进行测量的部分进行抽样检查,数据合格 检修工作中不涉及上、下机架的水平与中心,未测量上、下机架水平中心 1F、2F上、下、水导集油箱槽 检查槽壁无锈蚀、脱漆,各焊缝无开焊,回装前清理干净,用白面黏尽脏物,更换止合面胶垫与盘根 回装后应做4-8小时煤油渗漏试验,无渗漏 于4月6日全部注透平油完毕,4月7日下午16:00(12小时)检查,无漏油渗油 上、下、水导均在正常静止油位,1F微机显示上导油位:136,下导油位:78,水导油位:361(水导现场指示:290,投运时油位320 1F、2F上、下、水导冷却器 1、1F、2F上导冷却器分解,铜管检查,无变形与裂纹,更换上导冷却器进出水管法兰密封垫
2、下导与水导冷却器未拆卸,只对其上部进行清洁与检查 1、回装后应在1.25倍额定工作压力下试验30min无渗漏(图纸标准:上导试验压力0.9MP,时间1小时,水导试验压力0.49MP,时间30min无漏水) 全关出水总阀,1F各导试验压力0.4MP,2F各导试验压力是0.36MP,试验1小时,无渗漏 工作压力是0.2-0.3MP,试验压力均达到工作压力的1.25倍 1F、2F各导轴瓦 检查导轴瓦表面无脱壳、无裂纹,无轴电流烧痕,刀花排列均匀整齐,镜板与推力瓦接触的磨擦面无划痕,各导轴瓦绝缘检查,间隙检查,抗重螺栓无松动 要求瓦接触面积达70%以上,且储油点在每平方厘米1-3点,抗重螺栓与推力瓦面接触面达80%以上 镜板用1000mm钢板尺与电筒分别在X-Y或两垂直方向进行视觉检查,无漏光现象,推力瓦氟塑料部分基本无磨损,对推力瓦进油边宽度进行抽样检查,宽度均在30mm(28-32),轴颈上有毛刺,用600木沙纸浸透平油打磨处理 对推力瓦全部抽出未发现氟厚度磨损检测环,只通过进油边宽度进度检查,抗重螺栓与推力瓦接触面未测量,导轴瓦与轴颈接触面积未测量 1F上导瓦与油盆盖间隙测量 Y(1#)
(3#) X(7#)
(5#) 瓦间隙应小+0.02mm,油盆盖间隙应小于对称平均值的20% 1# 2# 3# 4# 此瓦隙与油盆盖间隙测量时机
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