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深基坑施工技术在地下油库工程中应用

深基坑施工技术在地下油库工程中应用【摘 要】本文介绍了地下油库工程采用深基础,且在地质条件复杂,场地狭窄的情况下,采取的施工技术、地基处理措施和排水设施方案。 【关键词】地下水位;改进;基坑支护;排水方案;滤水层 在济源钢铁公司棒材连轧改造工程中,新建一地下油库。平面尺寸为18m×13m,顶板上标高-1.6m,基底标高在-7.9m处。油库底、墙、顶板均采用C30砼,防水等级S6。油库顶有值班室,周围有多个附属建筑,距油库很近。该工程施工场地狭窄,且施工时正值冬季,要求自土方开挖至交付设备安装15天时间,工期非常紧。 1、场地及工程地质情况 1.1场地情况 拟建油库位于主轧车间北侧,加热炉车间东端一狭长地段。该处有配电室,影响油库施工,需拆除,待油库建好后恢复。详细位置如下图: 1.2工程地质条件 地质勘察报告显示,基础-4.5m以上均为回填土。地下水位在-5.8m处,含水量大。拟建油库正中偏南还有原残留的钢筋砼。 1.3该地质条件在油库施工时对相邻建筑物的影响 1.3.1由于水位较高,在基坑范围内土体在水压作用下极易液化形成流体,所以基坑开挖中必须做降水处理,而在降水过程中将会导致相邻建筑物地基纵向产生降水梯度,并产生不均匀沉降。 1.3.2所要开挖的基础如没有好的支护系统,将会导致基坑边坡土体位移,影响到周围建筑物基础的稳定。 2、针对工期和地质情况,对原设计的改进 原设计仅考虑了充分利用空地,并未涉及如何施工。钢筋砼的施工工序为支模、绑扎、浇注、养护、拆模板、脚手架等,这在地质条件复杂、工期紧、又是冬季施工的情况下,远不能满足15天土建施工交付设备安装的要求。因此 ,在经过与原设计人员研究讨论后,对原结构提出了改进意见。 2.1从工艺上对基础底标高改进 我们在对油库及轧机设备润滑系统充分分析研究后,在回油系统正常运行的情况下,将油库基底标高提高200mm,现拟基底标高为-7.7m。 2.2对油库主体结构的改进意见 该油库底板原为C30,S6抗渗砼,厚800mm,钢筋间距@250。我们通过计算后,将钢筋加密,改间距为@130;底板厚度改为500mm,砼抗渗等级改为S8,这样将底板标高提高了300mm,减少了砼的用量,缩短了工期,符合施工规范要求和实际使用要求。 2.3对油库顶板的改进 原设计为钢筋砼结构。从油库顶板支模板、绑钢筋、浇砼到砼强度达到设计值,至少需要28天时间,不能满足设备安装要求,我们对此提出了改进意见,将原砼结构改为钢结构。做法是:在砼侧壁顶预埋铁件,焊[22槽钢,槽钢中间是4根钢梁,上铺钢板。钢板上及四周浇细石砼,这样就大大缩短了工期。经过计算,满足承载要求。 3、基坑支护 3.1开挖前的支护 施工前已充分分析过,拟建油库东侧配电室和南侧主轧机车间均为深基础,油库基础在开挖至设计标高时,对二者的影响不大;但西侧加热炉厂房是浅基础,基底标高-5.8m,距油库基础水平距离仅1.7m。我们编制了几套施工方案,并将成本与实际效益对比后,选择用机械成孔灌注桩做支护,桩径φ600mm,深12m,共16根桩。桩顶设一道600×600mm连系梁联结各桩。做法如下图: 3.2开挖中的边坡支护 当土方挖至4.0m左右时,土质松软,地下水位又高,东侧开始出现坍塌征兆。为防止危险继续扩大,我们采用L50×5角钢做支护,与水平面呈300~450角,间距@800mm双向。用挖掘机压入土内,压入深度为2m~5m,边挖边压入角钢。挖至基底时,未再出现坍塌现象,从而保证了土方工程的顺利进行。 4、排水方案的设施 由于地下水位较高,当土方挖至-5.8m时,水溢出,我们立即设施排水方案。 4.1在基坑东侧0.6m处设置排水明沟,东北角挖集水井,使基坑渗出的地下水通过明沟,汇于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。基础下挖的同时集水井和明沟也同时加深。 4.2基坑挖至设计标高时,地下水大量涌出,垫层和底板无法施工,经设计人员同意,将基坑加深500mm,夯入碎石做为滤水层。碎石垫层中设一根φ800,高1.2m钢管,底部用钢板封闭,在底部和四周打孔,外箍钢网片,做为集水井,水流入钢管后,用水泵将其抽出,达到继续排水的目的。待砼底板施工后,钢管上焊一法兰,上盖盲板,将排水口封闭,并用砼将此部位封死。 5、工期及质量保证措施 5.1在油库底板及侧壁的施工中,采用泵送砼,且昼夜施工,提高了进度。 5.2选用42.5级矿渣硅酸盐水泥,在砼中掺入早强剂及引气剂,加快了砼的凝固速度,并用蒸汽养护60小时,使砼在较短时间内达到设计强度。 5.3针对本工程的特点,我们制定了周密的施工计划,对不同的现场条件采用不同的支护方案,进行有计划、有步骤的连

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