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中厚板钢板打字机结构优化.pdf
学术
中厚板钢板打字机结构优化
安阳钢铁集团股份有限公司一王著随
摘要
介绍了中厚板钢板打字机的特点 ,对该设备的存在的问题与缺点进行了分
析并提出了相应的改进措施 通过对钢板打字机的结构优化 ,不仅提高了钢板
的质量 还取得了良好的经济效益。
1 前言 4.2改进方案介绍 4.2.3压字轮轴的设计改进
安钢第二轧钢厂 2800n~机组收集台岗位引进 新架体采用七块钢板作为基础,相互焊接, 在不改变轴承型号和压字轮型号的前提下
麦格纳格 自动标识设备,由于设备供应厂家设计 原来的杠杆结构改为气缸直接推动压字轮的垂直 对压字轮轴进行设计,改进前压字轮轴采用长
缺陷,使用效果不理想,由于其他原因该公司已 结构,压字轮轴的结构设计由原来的长轴改为短 轴设计,现改为短轴,由原来的420mE缩短为
重组,后续设备售后服务质量不能保证,我厂 目 轴,重新设计计算轴上的载荷分布。使打字机的 210mm,为了减小弯矩,气缸压力和支撑力间的
前只能继续采取人工喷印标识和钢板压印标识。 稳定性达到了要求,又有效的解决了钢印标识不 力臂由原来的260mm改为80mm。
2 改前状况 清的难题,同时也减少了设备故障,使生产畅通 相对于原来的长轴设计来说,现在的方案
现在采用的钢板压印机位于收集台末端,采 无阻,延长打字机轴及轴承的在线使用周期,保 更便于保养,更换,整体跨度减少 200n~n以上,
用的是杠杆结构,杠杆一端与汽缸头相连,气缸 证了钢板的质量。 轴上所受到的弯矩约 由原来的5200N·m降低到
与地面固定,杠杆另一端与打字轮相连,杠杆中 4.2.1打字机架体结构的改进 1600N·m,大大降低 了轴的工作强度,减少了轴
间和架体采用销联接,工作时气缸受压推动杠杆 架体 由原来的简单架体,改为 1710120040 承的损耗,为低成本运行提供了保证。
一 端上升,杠杆围绕销轴转动使压字轮下降压在 的一块钢板作为底板30的两块钢板作 5实施效果及效益
钢板上,从而实现压印的效果,结构简单,稳定 为侧立板,940.1450.30的两块钢板作为中间立板 第--$L钢厂钢板打字机结构优化完成经安装
性较差,发生突发事故的概率较大,而且压字轮 和后立板,1100.750.380的一块钢板作为前面板, 调试投入使用后,效果良好,提高了打字机 的设
作用在钢板上的力不均匀,经常出现标识不清。 前面板加工燕尾,与滑动装置的燕尾槽配合使用。 备作业率,减少了维修维护人员的 日常工作量和
此外,压字轮轴装配采用的是一对调心滚子 相对于原来的架体,体积有所变大,结构有 劳动强度,同时也为今后提高钢板质量、提高产
轴承22208,轴长420m,轴的一端安装压字轮, 了很大程度的改进,尤其是稳定性得到了很大程 品形象提供了先决条件,总结此项开发应用,主
压字轮轴所受的载荷分布不均匀,在压字轮工作 度的提高,避免了由于操作失误导致的打字机机 要有以下几点使用效果:
的过程中,轴所受到的反作用力高达20000N,轴 体倾斜移位等事故,减少了设备故障率,保障了 1)、提高了钢板打字机的设备作业率:
上所受到的最大弯矩超过5200Nm·,经常 出现轴 钢板的正常生产。 打字机结构优化后,提高了架体稳定性,安
断裂、轴承烂等事故,严重影响正常生产。 4.2.2打字机结构的改进 装基面具有较好的防锈措施,同时有一个压字轮
3 存在问题及分析 打字机结构 由原来 的杠杆结构改为气缸直 备用,它的故障直接影响产品的形象。经结构优
近年来,随着轧机产能的迅速提升,平均机 接推动垂直压印的结构,气缸固定在带燕尾的前 化后,设备故障率明显降低,故障影响时间大幅
时产量 已突
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