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600MW超临界汽轮机热耗率偏高的原因分析.pdf
第31卷 第 l0期 华 电技术 Vo1.31 No.10
2009年 10月 HuadianTechnology 0et.2009
600MW超临界汽轮机热耗率偏高的原因分析
马士东
(安徽华电宿州发电有限公司,安徽 宿州 234101)
摘 要:某电厂 2机组 自投产以来,机组各项经济指标及热耗率一直偏高于设计值 ,机组效率达不到设计要求。为此 ,
在 2机组大修前进行了汽轮机热力性能试验,计算得到了汽轮机在 3VWO,450MW,300MW 3个工况下的热耗率和高
中压缸效率。找出了2机汽机热耗率偏高原因,提出了优化措施,为 2机组大修和技术改造提供了参考依据。
关键词:超临界汽轮机组 ;热耗率;试验工况;试验数据;原因分析;优化措施
中图分类号:TK 】13:TK26 文献标志码:B 文章编号:1674—1951{2009)1O一0016—03
1 机组概况 2 试验工况及数据
某电厂一期工程安装 2x600MW超临界燃煤 2.1 汽轮机主要技术参数
汽轮发电机组。汽轮机为上海汽轮机制造有限公司 2汽轮机主要技术参数:型号,N600—24.2/
生产的N600—24.2/566/566型超临界、中间再热、 566/566;额定功率,600MW;TMCR保证 出力,648
反动、凝汽式汽轮机。设计额定功率为 600MW,最 MW;主蒸汽压力,24.2MPa;主蒸汽温度 ,566℃;再
大连续出力648MW。汽轮机采用高、中压合缸结 热蒸汽温度 ,566cC;排汽压力,5.88kPa;最终给水
构,低压缸为双流程反向布置。机组采用复合变压 温度,274.4℃;给水泵及驱动方式,2X50%B—
运行方式,汽轮机设计有8级非调整回热抽汽。高 MCR汽动泵,备用泵为30%B—MCR电动调速给水
压缸共有 1个冲动式调节级和 11个反动式压力级, 泵;回热加热器,三高、四低、一除氧;额定主蒸汽流
量,1674.554t/h;保证热耗率,7587kJ/(kW ·h)。
中压缸共有8个反动式压力级,低压缸共有 2×2X
2.2 汽轮机试验工况
7个反动式压力级,全机结构共有48级。旁路系统
2机组试验工况见表 l。
采用30%容量的高低压2级串联旁路,能够满足机
表 1 机组试验工况汇总
组启、停需要。在机组启动时,为使汽轮机各部件获
得均匀加热,采用单阀控制。在机组正常运行时,为
改善汽轮机的效率,采用多阀控制。凝汽器设计为
双壳体、双背压、双进双出、双流程 ,可在机组最大出
力、循环冷却水温33℃、背压不大于8.7/11.8kPa
工况下长期运行。机组热力系统采用单元制方式,
2.3 试验方法
共设有8段非调整抽汽分别供给 3台高压加热器、
(1)热力系统应严格按照系统隔离清单仔细隔
1台除氧器和 4台低压加热器。给水泵驱动方式
离并进行检查和确认 。
为:2X50%B—MCR汽动给水泵,小机设计有高、低
(2)向系统补水,调整除氧器水箱水位、凝汽器
压 2路汽源,自动内切换,并可采用辅汽冲转,小机
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