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管式炉蒸氨新工艺在焦化厂的应用
2010年 3月 燃 料 与 化 工
FuelChemicalProcesses 53
第41卷第2期
管式炉蒸氨新工艺在焦化厂的应用
李现坡 赵建 中。 杨华元 。
(1.上海 同特化工科技有限公司,上海 200433;
2.霍州 中冶焦化有限责任公司,霍州 031408)
部分进一步冷凝成浓氨水 ,作为脱硫碱源送脱硫工
1 直接蒸汽蒸氨工艺
段 。塔底排 出的蒸氨废水一部分经换热冷却后送生
霍州 中冶焦化公司原蒸氨系统采用直接蒸汽 化处理 .另一部分废水则经循环泵送人管式炉 ,加
法 ,设计废水最大处理量为 25t/h,日常运行约为 热后作为蒸氨热源返回蒸氨塔塔底。
18t/h,工艺流程见图 l。原料氨水与蒸氨废水换热 管式炉加热系统
至 90z98~C与氢氧化钠溶液一起进人蒸氨塔 ,塔底
供入直接蒸汽将氨蒸出,氨蒸汽经塔顶分缩器后产
生的冷凝液作为 回流直接流人塔内,氨汽可直接送
到硫铵工段或进一步冷凝成浓氨水 。蒸氨塔底排出
的废水与原料氨水换热并经冷却水冷却后送往生化
处理 。
蒸氨 系统
1-剩余氨水槽 ;2一剩余氨水泵;3-氨水换热器 ;4-氨水冷却器 ;
5一废水泵;6~蒸氨塔 ;7-氨分缩器 ;8-废水循环泵;9-管式炉
图2 管式炉蒸氨新工艺流程
3 效果及评价
3.1 运行效果
管式炉蒸氨新工艺项 目共投资270余万元 。增
1一剩余氨水槽 ;2一剩余氨水泵;3一氨水换热器 ; 加 1台新管式炉,同时新铺设煤气管道和废氨水循
4一氨水冷却器 ;5-废水泵 ;6一蒸氨塔 ;7-氨分缩器
环管道 ,2台蒸氨塔和部分管道利用原来 旧的。蒸
图 1 直接蒸汽法蒸氨工艺流程
氨技改项 目投产后,蒸氨废水的各项指标均达到设
直接蒸汽法蒸氨工艺要求直接蒸汽压力大于 计要求 ,如表 1所示 。
0.4MPa,不仅蒸汽成本较高 。而且蒸汽压力及稳
表 1 技改前后的蒸氨废水指标
定性得不到保证 ,严重影响蒸氨效率 。造成蒸氨废
水中氨氮含量较高 ,生化处理装置压力较大 。生化
处理后 的水作为熄焦用水 ,对熄焦设备腐蚀严重 .
同时给厂区环境带来一定的污染 。
2 管式炉蒸氨新工艺
管式炉蒸氨新工艺的流程见图2。蒸氨废水经
管式加热炉加热后 ,以气液两相状态 由塔底进入蒸 从表 1可以看出,技改后蒸氨废水的全氨、挥
氨塔作为热源 ,通过连续蒸馏将氨水中的氨蒸吹出 发氨、固定铵和氨氮含量较技改前都有大幅度的降
来。塔顶逸出的氨汽经分缩器产生的冷凝液作为回 低 ,去除率显著提高。挥发氨的去除率从 76.3%提
流直接回到塔内.氨汽一部分送到硫铵工段 .另一 高到96.5%,
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