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低碳铝镇静钢钢砂铝脱氧实验研究
CSP低碳铝镇静钢用钢砂铝脱氧工艺研究与实践
邓建军,王彦杰,郝强
(河北钢铁集团邯钢公司第三炼钢厂,邯郸,中国,056015)
图1:2009年12月三炼钢CSP低碳铝镇静钢进站Als分布图
图2:2009年12月三炼钢CSP低碳铝镇静钢成品Als分布图
3.2现状分析
3.2.1进站Als现状分析
由表1及图1可以看出,2009年12月份三炼钢CSP低碳铝镇静钢进站钢水Als内控命中率为56.4%,进站Als平均为168ppm,偏内控下限且分布比较散。其主要原因是铝锭吸收率低且不稳定,进站Als小于100ppm的比例占38.4%。
3.2.2成品Als现状分析
由表1及图2可以看出,2009年12月份三炼钢CSP低碳铝镇静钢成品钢水Als内控命中率为60.8%,成品Als平均为287ppm,偏内控上限,较进站Als分布相对集中。其主要原因是由于进站Als波动范围大,且氧化性强的钢水比例高,造成精炼脱氧、脱硫任务较重,平均精炼时间为46.5min,生产节奏紧张,为保CSP生产的连续性,精炼控制Als含量较高。
3.2.3铝制品消耗现状分析
由上述分析及表2可知,2009年12月份三炼钢CSP低碳铝镇静钢主要铝制品消耗成本为54.08元/吨,其中转炉工序为30.95元/吨,占铝制品总成本的57.2%;精炼工序为23.13元/吨,占总消耗的42.8%。
4 优化试验
自2009年下半年起,随着钢铁市场行情频繁变化以及新材料、新技术的不断开发应用,三炼钢对现有CSP低碳铝镇静钢脱氧工艺进行优化的条件逐渐成熟。 钢砂铝是国内科研机构新研发出的替代铝脱氧的最新产品,其主要理化指标见表3。
表3:钢砂铝理化指标
项目 Al Fe S P 比重(g/cm3) 粒度(mm) 指标 78%~83% 14%~20% ≤0.006% ≤0.006% 3.11 φ40×30~40 该产品用高纯度钢砂以不规则形状弥散于铝液中凝固而成,与纯铝脱氧相比弥散均匀的钢砂增大了产品的比重,延长铝在钢液中的时间,使其充分与钢水进行界面反应,提高脱氧能力,理论上铝收得率可同比提高1~3%。
为了进一步稳定生产、提高质量、降低成本,三炼钢厂决定优化转炉出钢脱氧工艺,在转炉出钢时试验钢砂铝脱氧剂代替铝锭脱氧。
4.1试验方案
根据生产现状数据分析及三炼钢厂生产实际特点,制定实验方案如下:
1)试验钢种SPHC;
2)为便于对比,试验安排在同一炉座进行;
3)对比试验参考加入量见表4;
4)加入时间:在出钢至1/4加入,3/4前加完。
表4:钢砂铝对比试验参考加入量
项目 目标Als(ppm) 每炉加入量(kg) 吨钢单耗(kg/t) 理论吸收率(%) 铝锭 100~400 220 2.00 8.1% 钢砂铝 100~400 235 2.14 9.5% 备注:铝锭含铝量99%,每块单重20kg;钢砂铝用量按80%含铝量折算,钢砂铝含铁量按17%折算。 4.2试验结果
对比试验于 2010年3月9日、3月12日、3月15日分三次进行,共试验38炉,试验结果见表5:
表5:钢砂铝对比试验结果
项目 钢砂铝 铝锭 试验日期 9日 12日 15日 综合 9~15日 加入量(kg) 261 248 259 255 220 试验炉数(炉) 9 14 15 38 56 转炉 精炼进站Als(ppm) 246 193 223 217 210 转炉出钢铝吸收率 13.0% 10.7% 11.8% 11.7% 10.5% 精炼 精炼铝线消耗(米/炉) 344 419 411 397 450 中包成品Als(ppm) 210 277 277 261 303 综合铝制品消耗成本(元/吨) - - - 53.35 54.46 4.3结果分析
结合实际试验情况及表5试验结果数据可以看出:
1)钢砂铝由合金料仓加入,转炉工序可根据冶炼终点实际控制水平及生产需要灵活调整加入量,职工劳动强度减轻;
2)钢砂铝试验炉次进站钢水Als实际控制水平略高于铝锭脱氧炉次,平均铝吸收率提高11.7%-10.5%=1.2%;
3)由于进站Als控制水平提高,精炼铝线消耗较少,经计算在同等成品Als控制水平下,实际综合铝制品消耗降低成本降低1.11元/吨。
综上考虑,如果钢砂铝质量保持稳定,在现有条件下用钢砂铝代替铝锭脱氧是可行的。
5生产实践
根据钢砂铝试验结果,三炼钢厂决定自2010年5月1日起,在9#、4#转炉正式采用钢砂铝代替铝锭脱氧,指导加入量按原铝锭的1.1~1.3倍配加。
5.1生产数据
2010年5月份三炼钢CSP低碳铝镇静钢关键点Als控制水平及铝制品消耗见表6、表7,关键点Als控制水平具体分布情况见图3、图4。
表6:2010年5月三炼钢CSP低碳铝镇静钢关键
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