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Y型管柱井堵塞器使用情况总结及认识 二 O O三年四月 一,基本概况 二,Y型管柱电泵井测试工艺 三, Y型管柱井堵塞器在作业测试中存在情况 四,关于过电缆测试堵塞器密封检查 五,结论与建议 一、基本概况: 天津分公司目前共有8个油田,23个采油平台,共计414 口开发生产井(分布情况见图1);其中Y型管柱电泵井占近一 半,油田动态监测以Y型管柱电泵井为主,而Y型管柱电泵井 的堵塞器直接影响油田生产及生产测井测试的质量。 天津分公司在生产油气田示意图 油田:8 个 平台:23个 开发井:414口 (图1) 二、Y型管柱电泵井测试工艺 测试工艺过程大致分四步:1.打捞生产堵塞器;2.下入测试堵塞器和测试仪器;3.测试结束后,起出测试堵塞器和测试仪器;4.投入生产堵塞器。 (1)打捞生产堵塞器 当要进行测试作业时,首先组装打捞工串连接顺序:绳帽+加重杆+万向节+加重杆+万向节+液压震击器(机械震击器)+打捞器;将打捞器下至预定位置后,通过上提拉力确认抓住Y堵是否捞住,如捞住地面停电泵,上提工具,首先拉开生产堵塞器泄泄油装置,泄掉Y堵以上液柱压力,待Y堵处上下压力平衡后,再上提打捞工具,捞出Y型生产堵塞器。 首先通井确认井筒正常,无遇卡、阻现象;然后下井工具连接,井下仪器连接顺序:测试堵塞器+钢丝专用绳帽(或电缆头)+万向节+加重杆+万向节+所须测试仪器;将穿过测试堵塞器的钢丝(或电缆)密封盘根调整好,工具串下行至工作筒位置后,确认测试堵塞器于工作筒处座封到位,方法:关闭采油树所有出口阀门,启电泵(或使用开井泵)憋压,井口压力升至8MPa即可停泵;观察压力是否不降,确认座封后测试仪器继续下行到目的层进行测试。(图3)为测试过程中测试堵塞器状态。 (2)测试工艺过程 图2 图3 电泵生产状态 测试状态 (3)起出测试堵塞器和测试仪器 测试完毕后,上提仪器绳帽进入测试堵塞器上顶内置泄油杆,泄掉Y堵以上液柱压力,堵塞器上下压力平衡后,将测试堵塞器从工作筒内一同起出,上提出井;完成测试作业。 (4)投生产堵塞器 将组装好的生产堵塞器,直接从井口投入,当其到位后,关闭所有采油树生产翼阀,启动电泵憋压,当井口压力升至10MPa左右后 , 确认堵塞器座封到位(或不启动电泵 , 用压井泵正打压,当井口压力升至10MPa,也可确认生产堵塞器座封到位)。确认座封、密封后,即可开井恢复正常生产。 三: Y型管柱井堵塞器在作业测试中存在问题 一)生产堵塞器 1,个别生产堵塞器自身连接丝扣不匹配,如QK18-1-P5井钢丝作业使用?2”SB(1.375”)打捞生产堵塞器,只捞出打捞头部分;二次使用?21/2”SB(1.75”)打捞生产堵塞器主体,捞出后地面检查发现打捞头与主体丝扣不匹配(打捞头公扣无损伤、主体母扣无损伤且几乎能够直接插入)。 2,个别生产堵塞器与Y-block工作筒产生粘连,如2003年4月SZ36-1E23井钢丝测试中,捞生产堵塞器困难,上提力达700KG持续振击后提出,发现生产堵塞器本体表面有明显毛刺及擦痕。 3,个别生产堵塞器的提捞径长度与对应打捞工具的丢手装置不匹配;如QK18-1-4DS井35mm提捞头的生产堵塞器其径长几乎小于38mm,对应打捞工具?2”SB(1.375”)要求其长度不小于45mm。(见实体) 4,个别井由于修井作业不注意,造成堵塞器打捞头破损。如SZ36-1J9井生产测井过程中遇到此类现象。 5 个别生产堵塞器泄油装置锥体金属密封不好、内置拉伸弹簧失效,如QK17-2-P8捞出生产堵塞器地面检查未发现异常,测试结束后投生产堵塞器憋压到6MPa不在上升,停泵观察15分钟压力下降到2.0MPa。再次捞出生产堵塞器地面解体发现锥体与密封端面不能完全吻合,更换陆地新送生产堵塞器投入后憋压到8MPa不降,开井生产后计量日产液139m3/d较更换前108m3/d地面产量增产30m3。QK17-2-P20井生产堵塞器内置拉伸弹簧失效,但不影响正常生产。 二)测试堵塞器 1,由于材质问题,泻压杆本体脱开,造成测试堵塞器密封;如2003年4月SZ36-1E23测试出现此种现象。 2,测试堵塞器密封盘根,为胶皮垫,比较薄,使得每次测试不得不更换新盘根。 3, 新式测试堵塞器泄压杆处的销钉,若没有新的意图,建议尽量不安装,以避
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