2010年度生产部工作总结.docVIP

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生产科二○一○年工作总结 2010年在紧张和忙碌只能够即将过去了,回首这一年,内心不禁感慨万千,这一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。生产科在公司领导的正确领导和在公司各部门相互配合支持下,通过全科室员工共同努力,克服和解决了工作中出现的各种困难问题和不利因素,顺利完成了生产工作。现将生产科2010年工作的完成情况总结如下: 一、组织生产 2010年7月20日正式开机生产,11月3日生产结束,历时107天。期间生产了樱桃李浓缩汁、番茄酱、胡萝卜浆三种产品,共计6161.537吨。 樱桃李生产 根据总部要求结合实际情况,在时间很短的情况下,加班加点,克服了各种困难,先后对樱桃李生产线新增设备碟分、超滤、水处理、板换进行安装进行调试运行,顺利的生产30/32樱桃李清汁107.889吨,28/30樱桃李浓度浆334.12吨 2、番茄酱生产 8月10番茄开始进料生产,8月31日结束,生产36/38番茄酱63.98吨 ,28/30番茄酱2326.92吨 ,合计2390.908吨。 番茄生产期历时21天,其中设备满负荷运转共计18天 停机清洗设备共计1天 停机待料共计2天 。 番茄酱最高产量8月19日生产160.788吨,最低产量8月13日140.506吨(原料不足、停机清洗除外) 胡萝卜生产 9月24日开机实验生产胡萝卜汁,9月26日正式生产12/14胡萝卜浆,11月2日生产结束,共计生产12/14胡萝卜浆3328.6164吨。 胡萝卜浆生产期历时40天。设备运转共计25天,设备停机维修共计6天, 停电停机共计2天 ,原料不足停机待料共计3天 ,停机清洗2天,实验2天。 胡萝卜浆最高产量10月18生产153.694吨,最低产量10月13日125.58吨(原料不足、停机清洗除外) 二、制订各种生产计划并组织实施 制订生产经营计划,备品配件计划,设备检修计划、生产线设备解体计划并按计划实施完成。 2010年1月开始,生产科生产线设备备件进行统计归类,对重点设备重点防范,详细制定备品备件计划并按流程上报总部进行采购、合同评审等工作,共签订了68份备件合同。2010年4月检修工作全面展开,严格按照检修计划,对每个工段每台设备每个部件进行保养维护,同时主要针对07-09年未检修的设备进行检查保养,登记规格型号,检修中逐步完善设备备品备件台账,为2011年备件采购奠定了基础。在生产结束制定解体计划并进行解体防冻,确保在设备冬季防冻安全。 三、组织生产线技改、组织新工艺新产品实验工作、环保项目实施、冷库项目实施 1、技改工作 09年采购中心、研发中心要求公司生产品质要求较高的28-30 Brix番茄酱产品,今年我们对现有的生产线设备进行改进、完善 A、番茄的破碎方式 生产线原有的破碎方式为胡萝卜专用的鼠龙式破碎,破碎后的番茄颗粒过小(直径1厘米),部分番茄皮籽被打碎,后续的精制打浆工序不能把碎皮籽过滤出来,直接影响了番茄酱的品质。另,在苹果与番茄同时生产的时候,破碎设备是冲突的(使用同一台破碎机),且破碎机在加工番茄完后继续加工胡萝卜,前后工作周期达4个月,设备负荷过重。 为此我们进行了技改增加2台番茄加工中通用的回转式在线切刀泵,单台破碎能力35吨,筛网孔径4厘米。通过完善,从源头上保证了产品质量,同时也减轻了胡萝卜生产设备负荷。 B、番茄的预热方式 生产线原有的预热器为列管果汁巴氏杀菌机,分为两组,并联使用,设备管径为Φ38mm,4回路,管道过细,过长,适合果汁预热杀菌,不适合番茄预热,在实际生产中每两天必须打开清洗一次,实际使用中容易造成糊管,使产品中黑斑数量增多。今年新增一台番茄通用冷破预热器,能力60吨每小时,加热初始温度18℃,预热温度80℃,自动温控。列管式单回路设计,管径Φ63.5mm,通过量好,避免了胡管产生小黑斑的风险。改造后的预热器能更好的配合在线切刀泵的工作,提高产品品质。 C、精制打浆机 订制改进型筛网4个。厚度为1mm以上,激光打孔,孔径标准,均匀,强度高,孔径0.5mm,能改善28-30Brix番茄酱的细腻程度。 D、蒸发器 28-30Brix番茄酱的生产对蒸发器的真空度有更高的要求,今年为了进一步提高产品品质,我们将强循支气管与降膜冷凝器连接,实现两套蒸发冷凝器并联使用,增加配套进出水管路。技改后, 强循蒸发冷凝器冷凝温度有较大改善,使分离室温度可以获得更低的温度,分离室真空度也相应提高,从而提升了产品品质。 通过2010年技改工作,从计划到实施,员工全面参与,大大提高了员工动手,动脑能力,充分展现了技改工作的计划性及协调力 实验生产 A、苹果浓缩汁 2010年苹果浓缩汁试验于2010年8月21日十点开机,8月22日凌晨二点灌装结束,共计灌装16桶,3.129吨。成品的

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