四DK1五步闸试验1.doc

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DK-1型电控制动机五步闸试验顺序 一、DK-1型电控制动机“五步闸”试验项 目与方法 制动机五步闸实验规定了制动机试验的程序、项目与方法。是机车乘务员在司机室通过对大、小闸手柄的操作,观察总风缸、均衡风缸、列车管和制动缸表针的变化情况,对 制动机性能和技术状态进行检测的主要手段。下面结合对 DK-1型电控制动机“五步闸”试验项目与方法,进行常见故障的分析和判断。 第一步 大小闸运转位正常时的现象: ①总风缸压力不低于800kPa。 ②均衡风缸、列车管压力为500kPa(600kPa)。 ③制动缸压力为0。 试验目的:检查缓解电空阀258、 排风1电空阀254的动作情况,调压阀55的整定值以及空气管路情况。 大闸紧急位正常时的现象: ①总风缸压力无明显下降。 ②列车管压力在3s内下降至0。 ③制动缸压力在5s内升至400kPa,最高压力为450kPa。 ④听安全阀喷气。 ⑤机车自动撒砂。 小闸缓解位(同时下压手柄)正常时的现象: 制动缸压力应缓解到0。 小闸回运转位: 制动缸压力不得回升 试验要点:进行第一步试验时,大闸手柄要在制前“中立位”作短暂停留,检查导线807、467触点、263二极管状态 可能出现的故障现象:均衡风缸、列车管压力缓慢下降到“O”? 原因:为导线807不良; 可能出现的故障现象:均衡风缸、,列车管压力自动下降50kpa? 原因:为467触点不良或263二极管开路。造成缓解电空阀258失电,均衡风缸的压力空气进入初制风缸。 可能出现的故障现象:大闸手柄放“紧急位”时,列车管不排风? 原因:电路中导线804无电源或紧急电空阀故障;管系中,塞门117或158其中之一关闭;电动放风阀94橡皮碗破损等原因造成。 试验要点:大闸手柄放紧急位在列车管排风过程中,首先观察均衡风缸、列车管压力下降情况,此过程稍纵即逝。 主要目的是检查中立电空阀253、重联电空阀259状态。 可能出现的故障现象:均衡风缸或列车管压力下降缓慢,3s未及时排到“O”? 原因:若此时总风缸表针也开始下降,为中立电空阀253故障;否则,为重联电空阀259故障。 试验要点:检查分配阀安全阀的整定值,要在分配阀上的安全阀开始喷气后进行。 根据机车制动缸显示的压力,检查分配阀安全阀的整定值,最后检查机车撒砂状态。 大闸回运转位正常时的现象: ①列车管压力在9s内升至480kPa,均衡风缸在10s内升至500kPa(600kPa)。 ②手柄停留50s以上。 第二步 大闸制动位正常时的现象: ①均衡风缸最大减压量的时间为5-7s。 ②制动缸压力6-8s升至360kPa(装有切换阀的机车为140kPa或170kPa)。 可能出现的故障现象:.大闸手柄放制动位只有少量减压或50kpa的减压量? 原因:若少量减压为260二极管击穿,造成导线821有电,使重联电空阀259动作,减压伊始中继阀即处于自锁状态。否则,为另端小闸上电控转换柱塞在“空气位”或208微动开关芯杆移至高位,造成导线800使制动电空阀257提前得电动作,关闭了均衡风缸排风口,均衡风缸的压力空气进入初制风缸后,即为50kpa的减压量。 可能出现的故障现象:大闸手柄放制动位,列车管减压至80kpa ~ 100kpa时起紧急制动作用? 原因:紧急放风阀上的缩孔1或缩孔2半堵,使紧急室排风速率与列车管不同步,紧急放风阀动作。 可能出现的故障现象:大闸手柄放制动位,均衡风缸、列车管压力缓慢降至“O”? 原因:导线808或466触点接触不良。使制动电空阀257不得电,均衡风缸排风口始终处于开放状态。 7.大闸中立位正常时的现象: ①均衡风缸漏泄每分钟的压力下降不大于5kPa。 ②列车管漏泄每分钟的压力下降不大于10kPa。 可能出现的故障现象:大闸制后中立位,均衡风缸、列车管的压力排至“O“? 原因: 隔离二极管262开路,制动电空阀257失电。 第三步 8.大闸过充位正常时的现象: ①均衡风缸为定压(500kPa 或600kPa)。 ②列车管超过定压(500kPa 或600kPa)30-40kPa。 ③制动缸压力不变。 ④听过充风缸排风声正常。 9.大闸回运转位正常时的现象: ①制动缸压力缓解为0。 ②120s左右过充压力消除,列车管恢复定压(500kPa 或600kPa)。 可能出现的故障现象:大闸过充位列车管无过充压力? 原因:导线805或过充电空阀252不良;若有排风声,为过充风缸缩堵遗失或缩堵间隙大。 可能出现的故障现象:大闸过充位,制动缸压力缓解为“O”? 原因:分配阀上的156塞门开放或作用管泄漏。 第四步 10.小闸制动位正常时的现象: 制动缸压力在4s内升至280kPa,最高为300kPa。 11.小闸中立位正常时的现象: ①制动缸压力不变。 (若检查制动缸泄

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