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酸性镀铜溶液的常见故障及处理方法
(2008-10-17 16:50:49)
酸性镀铜溶液的常见故障及处理方法
故障现象 可能原因 纠正办法 结合力不好 1.前处理不良2.预镀层太薄3.导电接触不良4.镀液中硫酪铜含量太低 1.加强前处理2.加厚预镀层3.检查并纠正4.分析补充到配方规定范围内 镀层光亮度不足? 1.光亮剂剂不足2.CI-偏高或不足3.镀液温度高4.硫酸含量偏高或硫酸铜偏低5.镀液有杂质污染6.阳极面积不够 1.用霍尔槽试样,适当补加2.化验调整,偏高可用硫酸银或氧化亚铜处理3.降温4.分析调整5.对症处理6.补加阳极 低DK处光亮度不足 1.光亮剂不足2.镀液温度偏高3.DK不够大4.镀液中有铜粉或一价铜5.镀液有杂质污染 1.适当补加2.降温3.加大DK4.检查阳极,加双氧水5.对症处理 ? 1.光亮剂过量 1.分析处理 镀层粗糙有针孔 1.前处理不良2.镀液中有铜粉或一价铜3.CI-不足4.镕液内有杂质乐势 1.加强前处理2.加双氧水3.加计算量盐酸4.对症处理 条纹镀层 1.CI-偏低2.光亮剂过量 1.加计算量盐酸2.调整之 镀层边缘有毛刺或烧焦 1.镀液温度偏低 2.硫酸铜浓度偏低3.DK过大 1.适当升温 2.适量补充3.适当降低DK ? 1.润湿剂过量或不足2.310B不足 1.霍尔槽小试调整2.补充 ? 前处理不良 加强前处理 整平性不良 1.CI-偏低2.硫酸含量偏高3.镀液有杂质污染 1.加入计算量盐酸2.调整3.对症处理 ? 1.铁杂质过量,此时阳极上往往有蓝色结晶析出 1.更换部分或全部镀液 酸性镀铜溶液的常见故障及处理方法
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氯离子含量高会影响酸性亮铜层质量
(2008-7-24 10:10:52)
氯离子含量高会影响酸性亮铜层质量
酸性光亮镀铜溶液中含有适量的氯离子(30~90mg/L)能提高陵层的光亮度和平整性,还能降低镀层应力。但不可过多,否则镀层失去光泽,光亮度下降,光亮范围狭窄,镀层还会产生树枝状的条皎,阳极发生钝化,电压明显上升,电流升不上去。
若溶液中有过高的氯离子存在,可加入计算量的氧化亚铜予以群决。
某厂新配制的1000L酸性亮铜溶液,使用的材料除去离子水之阶,所有材料都是试剂级的,配成试镀时发现镀出样板平整性很差,也不太光亮,还见有条纹。
根据试样情况,经多方检查,无论是配制过程,还是使用材料均.无可疑之处,最后考虑到可能与氯离子含量有关。估计氯离字含量过高的可能性不大,因为使用的材料都是试剂级的,于是吸出5L溶液,先在此小槽中镀出样板,然后加入250mg氯化钠(当时无试剂级的盐酸)约含30mg/L氯离子,然后在同样工艺条件下再镀样板,结果表面质量明显不一样。
由此可见,凡是用试剂级材料配制的光亮酸性镀铜溶液,若试镀结果质量不够理想的,有可能是氯离子浓度太低,但补充时还是先做小试为好,以免因其他原因而加入过高氯离子后引出麻烦。
酸性亮铜上镀不上牢固镍层
(2008-7-22 9:08:58)
酸性亮铜上镀不上牢固镍层
有的酸性光亮镀铜溶液中含有CB型混合添加剂,有的还含有聚乙二醇,这些物质会在镀层表面形成憎水膜,憎水膜面上是难以沉上牢固镍层的。故镀铜后尚需经过稀硫酸除膜处理,这一工序很重要,有时因被忽略而常难以获得牢固的镍层。
光亮酸性镀铜层作仿金底层的故障
(2008-7-22 9:06:32)
光亮酸性镀铜层作仿金底层的故障
了解到上述原因,并改用光亮镀镍代替酸性光亮镀铜之后,这一仿金属的变色现象再也未曾出现过。
酸性亮铜溶液被氯离子污染
(2008-7-20 7:33:34)
酸性亮铜溶液被氯离子污染
某厂有一只容积为800L的酸性光亮镀铜槽。一段时期镀出工件的光亮度越来越差,出现白雾状,低电流密度区也不亮,使用的铜阳极表面附有一层粉末状的白色产物,电压也升不上去,只得停产,厂方为此十分着急,笔者应邀参加了上述故障的讨论。现将已查清的故障产生原因并处理结果简述如下。
从以上的所见所闻对锾铜槽中氯离子含量过高是可想而知了。为了证实上述分析的可靠性,从光亮镀铜液中取出两烧杯溶液,将其中一只烧杯中的溶液进行除氯处理,在同样条件下两烧杯中镀出的工件进行比较,经除氯处理的一只烧杯中镀出的铜层光亮似镜,而未处理过的一只烧杯中镀出的工件表面仍有一层白雾状产物,镀层不光亮,{从以上的试验结果来看,光亮镀铜槽液被氯离子污染是无疑的了。 根据厂方要求,随后把800L的光亮镀铜溶液进行了除氯处理,恢复了正常生产,并向厂方提出了工艺上的改进措施。
亮铜溶液中氯离子用锌粉处理,步骤是:在搅拌下加入2~3
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