省直机关青年创新成果征集申报表.docVIP

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“降低××产品阵面电缆安装差错率” 成果介绍 中电集团三十八所 张德宝、何良松、李 峰 目前现状 2005年1月~10月,总装共进行了3套XX雷达阵面的电缆安装,检验项数5100项,不合格项数为354项,差错率为6.9%。小组成员对存在的不良特征作了如下统计,结果如下: 表1 检验不良特征统计表 不良特征 项数 累计项数 累计百分比(%) 线缆通断性不良 182 182 51.4 批次布线不统一 150 332 93.8 接插件固定不良 11 343 96.9 其它 11 354 100 现场分析主要原因 1)XX雷达总装过程,每套有200只连接器需要装焊,其中包含有XC型、XCE型、Y50EX型、Q型等。电缆装焊后,没有相应的电缆尾夹旋紧模板,无法保证电缆装焊质量,极易造成电缆的通断性不良; 2)XX雷达阵面单套有100只CZJA21K型、40只CJ19Z29HJ型和20只CZJA20K-07型矩形插头需要装焊、灌封的工作量,但受加工场地等因素的影响,所有装焊、安装、灌封的加工任务全部在阵面上进行,作业空间小,操作过程不易控制,影响操作工电缆装焊的合格率。 3)图纸和工艺资料中没有细化连接器灌封要求,技术资料的更改不能及时到位,影响灌封质量和进度。 4)在装配过程中,三套共计312只连接器存在一个接线端子同时焊接多根线缆的现象,例如:插头CZ型接线端子上焊接AF200-0.2的导线8根;Y50EX型连接器接线端子上焊接AF200-0.75的导线4根。相关工艺文件规定:一个接线端子只允许焊接3根导线,而图纸要求装焊4-8根导线。设计图纸与工艺文件不符,影响了产品装焊质量。 5)在批次生产XX雷达阵面过程中,虽然38所电装典型工艺中对线缆的布设有明确要求,但图纸和工艺文件中无详细布线路径(每一根线缆的具体安装位置)要求,而且,阵面总装加工工序复杂,周期长,操作人员变化较大,每批次不同套数的阵面总装统一性和规范性就不能得到有效保证。 同时检验不良特征统计表,共计不合格数354项,其中线缆通断性不良和批次, 布线不一致占93.8%,根据测算,解决前两项不良特征的80%,就可以使XX产品阵面电缆安装差错率控制在:(1-93.8%χ80%)χ6.9%=1.72%。因此我们将目标设定为降低XX产品阵面电缆安装差错率在2%以内。 对策实施 实施一 制作电缆尾夹旋紧模板 我们针对相应型号连接器,制作了对应型号连接器的旋紧模板,在电缆外部再选用热缩套管紧固。 电缆尾夹旋紧 制作的尾夹旋紧模板 此方法解决了电缆尾夹旋紧的问题,保证电缆装焊的可靠性。在第四套XX产品阵面电缆安装中,对200只连接器旋紧后做检查,经检验无松动现象,合格率达100%。 实施二 调整工序,绘制线扎图、制作线扎 在阵面上直接将电缆按接线表一一布设、固定、焊接、灌封,不但工作量大,效率低,且质量不稳定。针对这种情况,我们经过反复统计和调整,在总体部设计师的协助下,将350根低频信号和电源电缆的安装固定方式,绘制成11张线扎图,制作了《XX产品阵面末级、前级、电源、汇流排接线关系表》和《线扎图电缆汇总表》(见下图) 末级、前级、电源、汇流排线扎实物图 11张线扎图将总装过程中90%的焊接(180只连接器,单套500只013焊片)工作量和90%灌封工作量全部转移到工作台上操作。经检验共计280项,通断性不良2项,差错率在1%以内,稳定了产品装配质量,而且还将计划和工序进行了合理的安排和调整,提高了产品的可制造性。 改善前:批产第一套XX产品阵面总装时,装配周期为:90天/20人, 改善后:批产第四套XX产品阵面总装时,装配周期为:60天/10人。 通过绘制扎线图,分化操作工序,提高效率达33%。 扎制过程图 线扎数据收集 使用扎线工艺前进行电缆安装的效果图 使用扎线工艺后进行电缆安装的效果图 实施三 完善连接器灌封工艺; 每套阵面电缆在装焊过程中,CZ型插头166个,Y50EX型36个,XCE型36个,XC型16个,Q型10个,其中约240个电缆插头需要灌封处理。在装配第一套XX雷达阵面时,连接器灌封采用的是南大703胶,但在实际操作过程中发现,模套内的胶经过三天(72小时)还未能完全固化,导致脱模时间过长,影响计划进度;完成周期为20天/2人。第二套灌封时,改用EICR-8016聚氨酯浇铸树脂,但在前级转接板插座灌封时,出现了渗胶的问题,造成21只连接器的报废返工; 完成周期为30天/2人。根据前两套的灌封经验和效果,将相关信息反馈工艺部后,在工艺部的现场指导下,我们将灌封工艺进行了改进,首先,用703胶打底,胶的厚度控制在2

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